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摘要:本文针对孟加拉沙吉巴扎项目凝结水泵电机振动大问题进行研究,凝结水泵一直存在非驱动电机上端部水平位置振动超标,严重影响凝结水系统的投运。通过现场实地测量和各种试验检测的分析,从中找到凝结水泵振动大的根源,是凝结水泵基础台板二次灌浆质量不稳定。根据存在的这种情况,重新对凝结水泵组基础台板整体灌浆,从而使凝结水泵的更加基础牢固,达到了降低电机的振动幅值。
关键词:凝结水泵; 振动 ;灌浆
1.概况
孟加拉沙吉巴扎项目凝泵电机采用湘潭电机股份有限公司(简称:湘电)生产的“YKSL355-4TH 280Kw 6.6Kv ”序号J1512112等共计3台(详见附图1),为2开1备配置。 现场1#凝泵电机带泵运行振动为0.057mm;2#凝泵电机带泵运行振动为0.26mm;3#凝泵电机空载振动为0.27mm。
2 振动监测
#2/#3凝结水泵从2016年09月20日开始带负荷试运转,测量电机上端部水平位置最大振动值为 0.27mm,为了分清电机与泵对产生振动的影响,对#3凝结水泵进行拆开联轴器,电机单独进行空载运行,测试发现电机空载振动最大的水平位置为0.13mm。
3 分析
造成水泵振动的因素众多,而且比较复杂。主要有以下方面:(1)电機电气方面引起的原因:电机匝间短路、三相电流不平衡、电磁不平衡等。(2)电机机械方面引起的原因:1)电机轴、轴承之间的间隙值未配合合适,可能导致电机在空载运行时摆振,甚至使电机轴承温度升高,损坏轴承缩短轴承寿命,电机上轴承采用角接触球轴承的特殊结构,安装在上端盖内,承受转子自重及径向负荷,下轴承为深沟球轴承,仅承受径向负荷,电机轴承只能承受电机本身转子的重量;2)电机定、转子实际平均空气间隙值是否在规定值内;3)转子不平衡或轴承损坏:如电机转子的不平衡、轴承间隙过大、装配不正确导致电磁场不均匀。(3)泵体安装方面引起的原因:泵安装设计及装配偏差引起的振动。(4)传动轴的涡动、超负荷引起的振动、出口喘流振动、泵组整体轴系不平衡等。(5)土建基础设计施工的缺陷。从设备安装主要环节开始排查:即从泵的基础、安装的垂直度、联轴器对中情况、电机的本体质量情况等方面着手。检查过程如下:
3.1 检查电机与水泵的地脚螺栓是否紧固,经检查地脚螺丝紧固无松动。
3.2 电机与泵的中心调整是否在规定范围内,经检查电机与泵的中心偏差在合格范围内。
3.3 立式电机与水泵的联轴器之间轴向热胀冷缩有无足够的间隙。经检查电机轴向有足够的热胀冷缩量。
3.4 拆开凝结水泵的联轴器连接螺丝进行电机空载运行,发现电机振动最大的水平位置(最大振幅0.13mm)与凝结水泵进出水管的走向一致,怀疑管道与泵之间存在管道应力,可拆除管道连接螺丝,使泵体独立,再重新启动电机振动还是没有减少。停运电机时,电机振幅未明显减少,转速是慢慢地降下来了,而也是跟随慢慢地下降,根据厂家的出厂试验报告,此电机的振动符合要求,故可以暂时排除电机方面的问题。
3.5 在电机空载运行状态下松、紧凝泵系统的各个联结法兰面,发现松、紧水泵泵体下法兰面与水泵外筒体上法兰面的螺栓,可以造成电机空载振动数据较大的变化,具体振动变化数据如下表1:
依据现场对#3电机在不同支撑状态下的空载试转的数据采集分析,电机在第一·二和三法兰面的紧固螺栓都松开的状态下,电机空载振动只有0.041mm,而当紧固第三法兰面的螺栓时,电机空载振动都有较大的涨幅。因此,分析认为当电机空载运行时,影响电机空载振动大小的主要激振力(1倍频)是不变的,但支撑电机的状态发生变化时,可以引起电机空载振动的大幅增加,就足以说明并非电机本体而造成电机空载振动加大。
4 原因和处理
通过以上各种试验和分析排除,认为凝结水泵振动可能与基础强度和水泵支撑法兰刚度不够有关,经仔细观察发现泵支撑法兰台板未做好二次浇筑工作,导致整个支撑法兰台板部分悬空。经吊开凝结水泵并对泵支撑法兰台板的二次浇筑重新处理(详见附图2),发现#3凝结水泵电机的振动降到了0.050mm。
5结论
#2/#3 凝结水泵经过10个月的运行,振动值在0.040mm--0.060mm之,符合国家相关标准.运行中的转动设备都存在不同程度振动,根据国家有关标准,允许转动设备的振动值在一定范围内运行,而当振动超过规定的允许值时,便会影响机组的安全运行和设备的寿命。立式凝结水泵振动值超标是电厂的一个较普遍问题,涉及设备设计、制造、安装、检修质量和运行方式等多方面的原因,其中任一个环节、任一套工序出现偏差都有可能造成振动增大或设备损坏。因此要凝结水泵有较好的运行性能,凝结水泵组振动在合格范围内,要求相关方严格按照国家的有关规定,提高设计质量、合理施工,正确选择和使用材料,严要求、高标准、精细施工。
參考文献:
[1]中华人民共和国国家标准,旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法。GB10068.1-88
[2]ENTE公司编,吴振球译.振动故障分析与诊断.2000
[3]王小明 电机学 机械工业出版社 1995年
关键词:凝结水泵; 振动 ;灌浆
1.概况
孟加拉沙吉巴扎项目凝泵电机采用湘潭电机股份有限公司(简称:湘电)生产的“YKSL355-4TH 280Kw 6.6Kv ”序号J1512112等共计3台(详见附图1),为2开1备配置。 现场1#凝泵电机带泵运行振动为0.057mm;2#凝泵电机带泵运行振动为0.26mm;3#凝泵电机空载振动为0.27mm。
2 振动监测
#2/#3凝结水泵从2016年09月20日开始带负荷试运转,测量电机上端部水平位置最大振动值为 0.27mm,为了分清电机与泵对产生振动的影响,对#3凝结水泵进行拆开联轴器,电机单独进行空载运行,测试发现电机空载振动最大的水平位置为0.13mm。
3 分析
造成水泵振动的因素众多,而且比较复杂。主要有以下方面:(1)电機电气方面引起的原因:电机匝间短路、三相电流不平衡、电磁不平衡等。(2)电机机械方面引起的原因:1)电机轴、轴承之间的间隙值未配合合适,可能导致电机在空载运行时摆振,甚至使电机轴承温度升高,损坏轴承缩短轴承寿命,电机上轴承采用角接触球轴承的特殊结构,安装在上端盖内,承受转子自重及径向负荷,下轴承为深沟球轴承,仅承受径向负荷,电机轴承只能承受电机本身转子的重量;2)电机定、转子实际平均空气间隙值是否在规定值内;3)转子不平衡或轴承损坏:如电机转子的不平衡、轴承间隙过大、装配不正确导致电磁场不均匀。(3)泵体安装方面引起的原因:泵安装设计及装配偏差引起的振动。(4)传动轴的涡动、超负荷引起的振动、出口喘流振动、泵组整体轴系不平衡等。(5)土建基础设计施工的缺陷。从设备安装主要环节开始排查:即从泵的基础、安装的垂直度、联轴器对中情况、电机的本体质量情况等方面着手。检查过程如下:
3.1 检查电机与水泵的地脚螺栓是否紧固,经检查地脚螺丝紧固无松动。
3.2 电机与泵的中心调整是否在规定范围内,经检查电机与泵的中心偏差在合格范围内。
3.3 立式电机与水泵的联轴器之间轴向热胀冷缩有无足够的间隙。经检查电机轴向有足够的热胀冷缩量。
3.4 拆开凝结水泵的联轴器连接螺丝进行电机空载运行,发现电机振动最大的水平位置(最大振幅0.13mm)与凝结水泵进出水管的走向一致,怀疑管道与泵之间存在管道应力,可拆除管道连接螺丝,使泵体独立,再重新启动电机振动还是没有减少。停运电机时,电机振幅未明显减少,转速是慢慢地降下来了,而也是跟随慢慢地下降,根据厂家的出厂试验报告,此电机的振动符合要求,故可以暂时排除电机方面的问题。
3.5 在电机空载运行状态下松、紧凝泵系统的各个联结法兰面,发现松、紧水泵泵体下法兰面与水泵外筒体上法兰面的螺栓,可以造成电机空载振动数据较大的变化,具体振动变化数据如下表1:
依据现场对#3电机在不同支撑状态下的空载试转的数据采集分析,电机在第一·二和三法兰面的紧固螺栓都松开的状态下,电机空载振动只有0.041mm,而当紧固第三法兰面的螺栓时,电机空载振动都有较大的涨幅。因此,分析认为当电机空载运行时,影响电机空载振动大小的主要激振力(1倍频)是不变的,但支撑电机的状态发生变化时,可以引起电机空载振动的大幅增加,就足以说明并非电机本体而造成电机空载振动加大。
4 原因和处理
通过以上各种试验和分析排除,认为凝结水泵振动可能与基础强度和水泵支撑法兰刚度不够有关,经仔细观察发现泵支撑法兰台板未做好二次浇筑工作,导致整个支撑法兰台板部分悬空。经吊开凝结水泵并对泵支撑法兰台板的二次浇筑重新处理(详见附图2),发现#3凝结水泵电机的振动降到了0.050mm。
5结论
#2/#3 凝结水泵经过10个月的运行,振动值在0.040mm--0.060mm之,符合国家相关标准.运行中的转动设备都存在不同程度振动,根据国家有关标准,允许转动设备的振动值在一定范围内运行,而当振动超过规定的允许值时,便会影响机组的安全运行和设备的寿命。立式凝结水泵振动值超标是电厂的一个较普遍问题,涉及设备设计、制造、安装、检修质量和运行方式等多方面的原因,其中任一个环节、任一套工序出现偏差都有可能造成振动增大或设备损坏。因此要凝结水泵有较好的运行性能,凝结水泵组振动在合格范围内,要求相关方严格按照国家的有关规定,提高设计质量、合理施工,正确选择和使用材料,严要求、高标准、精细施工。
參考文献:
[1]中华人民共和国国家标准,旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法。GB10068.1-88
[2]ENTE公司编,吴振球译.振动故障分析与诊断.2000
[3]王小明 电机学 机械工业出版社 1995年