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摘要:曙光采油厂采油作业一区2007年以来,抽油机系统效率一直较低,2007-2009年抽油机系统效率分别为15.1%、15.8%和14.6%,油井吨液单耗在22kwh/t以上,直接造成电能的浪费和设备的损耗,在很大的程度上严重制约了作业区的正常生产工作,为此作业区采取了一系列的管理措施,并把提高抽油机系统效率做为年度的科技攻关项目,加以立项,通过大量的基础工作,找出影响抽油机系统效率的主要原因,并逐一加以解决,在油井合理掺油水的基础上,采用合理的油井工作制度和生产参数,并根据油井的不同生产状况,对油井分别进行管理杆优化设计,选择不同的井下泵型,降低了油井生产负荷,提高了抽油机的系统效率,降低了油井的吨液单耗,作业成本得到了有效控制。
关键词:管理杆优化设计;合理的工作制度;选择泵型;吨液单耗
一、提高抽油机系统效率的实施背景
二、基本内涵和主要做法
(一)找出影响抽油机系统效率的主要原因
(二)采取相应措施
根据影响抽油机系统效率的原因,制度了以下对策。
1、对油井的工作制度做出合理选择,根据油井实际供液能力,利用管理杆优化设计软件,设计泵径、泵深,根据油井的动态变化调整油井的工作参数,以致节能效果和泵效达到最高。
2、根据不同的区块、油品设计不同的泵型,同时加强管杆优化设计。
3、利用好现有的节能设备,根据影响单井系统效率的不同原因应用不同的节能设备。
4、加强不正常井的管理工作,油井出现不正常时及时采取措施,提高油井的生产时率,提高抽油机的系统效率,降低油井的吨液单耗。
三、实施效果
通过以上措施,抽油机系统效率得到了大幅度提高,同时达到了节约电量,提高产量的目的,通过提高抽油机系统效率的措施,也达到了平稳生产,设备平稳运行,提高了油井生产时率,减少倒井、降低油井检泵率。
通过以上措施的实施,节约了抽油机的耗电量,截止到2011年底,累计节约电量108万kwh,作业区的抽油机系统效率整体上有了一个大幅度的提高,由2010年18%提高到23.9%;进一步优化了生产参数,减少了油井倒井率,与2010年同期对比,检泵井次减少19井次,累计增油2800多吨,吨液单耗下降到18kwh/t以下。同时保障了设备的平稳运转,使抽油机平衡特性变好,电机、泵、杆柱更加匹配,设备运转更加平稳。
四、下步巩固措施
根据油井生产的不同特点和动态变化情况,针对不同时期,继续对全区油井进行管杆优化设计,做到最终优化设计率达到100%;加强单井生产管理,根据油井的动态变化情况随时调整油井生产的工作制度;最大限度地应用节能技术和节能设备,提高全区抽油机井的系统效率,降低耗电量,降低吨液单耗。
关键词:管理杆优化设计;合理的工作制度;选择泵型;吨液单耗
一、提高抽油机系统效率的实施背景
二、基本内涵和主要做法
(一)找出影响抽油机系统效率的主要原因
(二)采取相应措施
根据影响抽油机系统效率的原因,制度了以下对策。
1、对油井的工作制度做出合理选择,根据油井实际供液能力,利用管理杆优化设计软件,设计泵径、泵深,根据油井的动态变化调整油井的工作参数,以致节能效果和泵效达到最高。
2、根据不同的区块、油品设计不同的泵型,同时加强管杆优化设计。
3、利用好现有的节能设备,根据影响单井系统效率的不同原因应用不同的节能设备。
4、加强不正常井的管理工作,油井出现不正常时及时采取措施,提高油井的生产时率,提高抽油机的系统效率,降低油井的吨液单耗。
三、实施效果
通过以上措施,抽油机系统效率得到了大幅度提高,同时达到了节约电量,提高产量的目的,通过提高抽油机系统效率的措施,也达到了平稳生产,设备平稳运行,提高了油井生产时率,减少倒井、降低油井检泵率。
通过以上措施的实施,节约了抽油机的耗电量,截止到2011年底,累计节约电量108万kwh,作业区的抽油机系统效率整体上有了一个大幅度的提高,由2010年18%提高到23.9%;进一步优化了生产参数,减少了油井倒井率,与2010年同期对比,检泵井次减少19井次,累计增油2800多吨,吨液单耗下降到18kwh/t以下。同时保障了设备的平稳运转,使抽油机平衡特性变好,电机、泵、杆柱更加匹配,设备运转更加平稳。
四、下步巩固措施
根据油井生产的不同特点和动态变化情况,针对不同时期,继续对全区油井进行管杆优化设计,做到最终优化设计率达到100%;加强单井生产管理,根据油井的动态变化情况随时调整油井生产的工作制度;最大限度地应用节能技术和节能设备,提高全区抽油机井的系统效率,降低耗电量,降低吨液单耗。