【摘 要】
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五里湾长6油藏是长庆油田开发的一个三叠系整装大油藏,1996年投入开发试验,1997年采用反九点面积注水井网注水开发,按照目前递减,预测五里湾一区2014年产量将跌破80万吨,后期稳产难度较大,需要动用非主力接替层,确保油田长期稳产.为降低风险,确保效益开发,确定有利区的圈定方法以及动用原则,是本文的重点论述对象.
【机 构】
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中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川 750006
【出 处】
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第九届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛
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五里湾长6油藏是长庆油田开发的一个三叠系整装大油藏,1996年投入开发试验,1997年采用反九点面积注水井网注水开发,按照目前递减,预测五里湾一区2014年产量将跌破80万吨,后期稳产难度较大,需要动用非主力接替层,确保油田长期稳产.为降低风险,确保效益开发,确定有利区的圈定方法以及动用原则,是本文的重点论述对象.
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