一起收推油门发动机转速不随动故障分析

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  摘要:针对一起收推油门时发动机转速不跟随故障,在返厂检查的基础上,结合发动机工作原理,逐项分析了转速不随动、输出温度控制压力差高、膜片裂纹的故障机理,找出了故障原因,并提出了改进措施及建议。
  关键词:转速;不随动;温度控制压力;膜片;裂纹
  Keywords:speed;not following;temperature control pressure;diaphragm;crack
  1 故障描述
  一架某型飞机跨昼夜飞行时出现收推油门发动机转速不跟随故障,飞行员沿就近路线返场,正常放起落架,建立迫降航线着陆。下滑过程中,飞行员收油门减速,此时n2转速在最大状态,收油门至慢车,转速仍无变化。现场检查发现主膜盒式温度传感器存在输出温度控制压力差高故障。
  2 故障定位
  2.1 产品基本情况
  该型飞机的发动机配装有主、副两个膜盒式温度传感器(TDK),用以感受发动机进气温度T01,将之转换为油压信号(温度控制压力),通过切换活门送往主泵调节器,同时温包提供的稳定回油压力也送往主泵调节器,形成温度控制压力差△Pk,并按此调节和控制发动机的当前状态。当一个TDK故障,输出温度控制压力低于正常值时,可通过切换活门自动切换到(或保持)正常TDK控制发动机,并报出TDK报故信号(见图1)。
  2.2 返厂检查情况
  故障TDK返厂性能录取检查,确认其存在输出温度控制压力差高故障(见图2)。
  因带温包的壳体为整体焊接件,为查找内部泄漏点,对故障TDK带温包的壳体进行线切割,取出膜片在体式显微镜、电镜下进行检查,发现膜片上有一条长约1.5mm、宽约0.011mm的裂纹(见图3、图4)。
  3 机理分析
  3.1 转速不随动故障机理分析
  根据性能录取结果,故障TDK输出温度压力差不随发动机进气温度变化,且始终保持在16kg/cm2左右,导致发动机主燃油调节系统误判发动机进口温度T01大于200℃。根据发动机调节计划(见图5),当T01超过137℃后,慢车及节流状态控制计划使n2物理转速保持在97±2%,其他参数按各自控制计划调节。
  发动机主、副TDK不是在任何故障模式下都互为备份,TDK故障后对应的输出油压将发生变化,系统设计遵循“油压高选”原则。当一个TDK故障,输出油压低,压差超过规定值,发动机输出故障信号,并切换至正常TDK输出的油压进行调节。如果输出油压高,压差超出规定值,发动机将输出故障信号,为了保持发动机推力,发动机会采用故障TDK输出的高油压进行调节,以维持大转速,此时推收油门转速就不会随动。
  3.2 输出温度压力差高故障机理分析








  根据膜盒式温度传感器工作原理(见图6),正常工作时,螺旋毛细管将感受到的发动机进气温度T01转换成膜片相应的位移量,調节控制活门的回油开度,对定压油进行分压,形成与T01一致的温度控制压力差△Pk。
  若定压油串入螺旋毛细管密闭腔,将使膜片恢复关小控制活门回油路状态,致使温度控制压力差△Pk升高,直至达到最大值16kg/cm2左右,相当于输出发动机进气温度在200 ℃以上的△Pk,即发动机按照进气温度200 ℃以上进行控制。
  3.3 膜片裂纹故障机理分析
  1)膜片安装结构分析
  如图7所示,膜片压装在支承上,在a位置沿圆周采用接触焊、滚焊(宽度1 mm)的方式焊接固定,与受热器组合后,在b位置沿圆周采用电阻焊的方式焊接固定,再与带螺栓的法兰盘组合,在c位置沿圆周采用电阻焊的方式焊接固定。因此,膜片焊接于壳体内部,由于带温包的壳体为焊接件不可分解,无法直接检查其内部的膜片状态,按大修指导规定,只能通过对TDK进行性能试验来检查确认膜片当前状态。
  2)有限元仿真分析
  对膜片进行受力分析,首先对膜片分别施加一个法向的均值过载(见图8)。由有限元分析可见,两种情况下应力较大区域均集中在膜片环状波纹处。可见,在发动机起动或停车过程中,膜片由于所受油液压力急剧变化打破平衡状态,会对膜片环状波纹处产生重复应力集中。取应力最大5个点进行分析,最大应力点随机分布于膜片最内侧环状波纹处(见图9)。


  参照膜片裂纹发生位置,分别在模型上切一个与实际膜片裂纹位置和方向相近的缺口(深0.02mm×长0.5mm),并施加一个法向集中力(10N),然后进行仿真分析。分析表明,存在损伤缺陷时应力最大值的4个位置均位于模拟切口处,存在集中力时应力最大值的5个位置均位于设置集中力处(见图10)。得到结论:当膜片在最内侧环状波纹处存在损伤或集中力时,在发动机起动或停车过程中,由于膜片油液一侧压力急剧变化,导致应力在损伤或集中力处集中。
  裂纹位置位于膜片最内侧环状波纹处(见图11),裂纹沿径向扩展,长度约为1.5mm;人工打开该裂纹,在膜片断口上可见疲劳特征,疲劳裂纹产生原因可能与膜片受异常应力或膜片材质缺陷有关。
  根据有限元仿真分析结果,当膜片处于正常工作状态时,应力较大区域均集中在膜片环状波纹段,应力最大的5个点随机分布在膜片最内侧环状波纹处。由分析可知,若发动机正常工作直至膜片应力集中区发生疲劳断裂,其裂纹应表现为沿环状波纹周向发展,此种失效模式与本次膜片沿径向裂纹的故障表征不一致。
  当膜片存在损伤或加工残余应力时,应力最大值从随机分布状态转移至损伤或加工残余应力处集中,发动机的起停将导致缺陷逐渐扩大,最终贯穿膜片,其裂纹发展方向取决于损伤或加工残余应力的方向,此种失效模式符合已发生的两起膜片裂纹故障表征。
  根据膜片安装结构分析、有限元仿真及失效分析,认为膜片裂纹故障的原因是膜片自身存在原始制造加工缺陷,裂纹是在使用过程中产生的。


  4 改进措施及建议
  基于上述故障检查分析结果,研究制定了性能检测控制措施,增加膜盒式温度传感器TDK在全程指令压力性能的稳定性检查,以及增加在加大回油压力PT3时对稳定放油压力PT2的稳定性检查。同时,针对膜片原始制造加工缺陷,根据膜片安装结构,对外购带温包的壳体开展在装用前的筛选检测方法研究,包括:通过氦质谱检漏仪进行膜片及螺旋毛细管缺陷或焊缝处的泄漏检测;采用涡流探伤对膜片进行检测。
  5 结束语
  由膜盒式温度传感器TDK内部膜片裂纹导致输出温度控制油压差高的故障,n2转速偏高,根据故障时发动机的n1、T4等参数推算,发动机推力偏大,可保证飞机平飞返航,但会增加着陆过程的操作难度。若TDK故障导致输出温度控制油压差低的故障,n2转速偏低,但推油门转速可随动,可通过推油门保证飞机返航着陆。因此,针对此类故障,在研究制定修理预防控制措施的同时,还应开展该故障模式下的特情处置方法研究,并与部队空地勤人员进行必要的培训交流。
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