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摘要:S Zorb装置吸附进料换热器E8101CF由于密封面局部损伤变形经常发生密封泄漏,通过采取重新加工法兰密封面、垫片改造等措施,有效制止了密封面泄漏,保证了装置的“安、稳、长、满、优”运行。
关键词:S Zorb装置、换热器、密封、机械加工、垫片、预紧力
1. 概述
1.1 90万吨/年催化汽油吸附脱硫(S Zorb)装置吸附进料换热器E8101ABCDEF合计为六台,分成两组并联,每组三台串联使用。装置于2010年1月竣工,3月一次开车成功运行。从2011年6月份开始换热器E8101CF两台多次发生泄漏,甚至引起着火,给安全生产带来极大隐患。
1.2该六台换热器全部由齐鲁石化机械厂生产,中石化四化建负责安装。其中E8101ABDE运行条件要好于E8101CF,因此泄漏次数较少。换热器E8101CF的型号为BFU1000-4.26-484-7.0/19-2/2I。
其它参数见下表:
由上表看出该换热器操作温度和压力较高,尤其温度,介质汽油中含有催化剂、胶粉等杂质,运行工况比较苛刻。
2. 原因分析
2.1因管束经常被催化剂、胶粉堵塞需要对换热器频繁修理(一般3-6个月检修一次),对法兰密封面造成一定损坏。由于该换热器属于U形管结构,为了满足换热要求,内部管束的换热管规格Φ19较多较细,介质中的催化剂、胶粉等杂质很容易在换热管U行弯处造成堵塞。从2011年初装置开工开始,每运行半年必须进行一次管束清理,否则影响换热效果增加装置能耗。法兰密封面磨损情況如下图:
2.2 垫片尺寸、型式设计不合理,密封面偏窄。参照管壳式换热器用缠绕垫片标准JBT4719-1992,该标准适用于设计温度在-20℃到450℃之间,设计压力在不大于6.4MPa的情况,查表得知PN4.0 DN1000的换热器垫片,规格为φ1099*1049*1045mm,而我们现场原设计使用的是波齿复合垫,规格为φ1099*1059*1054mm,显然垫片密封面宽度要少5mm,实际该换热器壳程设计温度达到470℃,对密封要求会更高。
2.3工艺操作波动的影响。随着原料性质、加工量等因素的变化,会造成换热器操作温度的波动,因热胀冷缩不均匀,会进一步加快密封处的泄漏。
3.采取措施
3.1 对损伤的密封面进行修复。由上部照片看出,管束的管板两侧密封面磨损轻微,只需要对表面进行清理即可,不需进一步处理。换热器封头直接进行机械加工,最难处理的是壳体密封面,壳体重、不容易移动,即使能移动也不好进行定位加工。为了解决此项问题,引进了一项新加工技术,由专业的施工单位到现场进行测绘、施工。
现场施工主要步骤:首先,施工人员对现场环境熟悉,进行设备安装前的测量和数据计算;其次,现场设备安装:将后支承放入法兰内部,调整支撑螺杆将后支承固定在法兰内部、使用换热器壳体法兰上的孔,用 M36 的螺杆固定前支承,并安装前调节盘、再将镗杆穿入镗孔机并紧固,整体吊起安装于前支承调心盘后支承上、最后调整定心盘和后支承,使设备主轴位于法兰孔中心;然后,起动机器进行车削加工,视具体情况也可以先局部补焊再加工;最后,机械加工完毕后用角磨机和砂纸进行打磨,用百分表进行检测。验收合格标准采用中国石化炼化工程建设标准Q/SH 0700—2008《管壳式换热器技术规定》中的内容。要求密封面的平面度(相对任意一个平面的最大偏差)不应超过0.8mm;密封表面的平均粗糙度不得超过6.3μm。整套工序下来由两个专业人员施工即可,每台换热器(DN1000)从现场调试到完成需要大约三到四天时间,期间需要电工配合接临时用电,一般不需要现场动火作业,所以很简便易行。
机械加工安装示意图如下:
加工现场设备图片如下:
3.2 对垫片尺寸进行校核。由《化工密封技术》可知:依靠垫片密封的场合,一般通过螺栓的预紧力,垫片与法兰逐步紧密接触,垫片产生弹性变形,随着载荷的增大,法兰、管板与垫片的间隙逐渐减小,介质通过间隙泄漏的阻力越来越大,泄漏量则越来越少,少到一定量时,就认为已经起到密封作用了。垫片越宽,介质从间隙流出的阻力越大,对密封越有利,但是由于设备结构和实现垫片密封比压等原因,垫片不可能过宽,而且较宽的垫片需要更高的预紧力。在允许的范围内,一定的预紧力,较窄的垫片更容易起到密封的作用。由于垫片自身的理化性质,受螺栓载荷作用压紧过度会使垫片产生塑性变形而失去密封性能,因此垫片有最小宽度要求,压力容器设计规范对此作出了相关的规定。
按照GB150-89《钢制压力容器》中公式(7-3)来校核垫片宽度:
Nmin=Ab[σ]b/(6.28DGy) 其中:
Ab -实际使用的螺栓总截面积,mm2;
[σ]b -常温下螺栓材料的许用应力,MPa;
DG -垫片压紧力作用下的中心圆直径,mm;
y -垫片比压力,MPa;
现场用垫片后来改为石墨缠绕垫,螺栓规格为M36*3*560,共40套,材质为25Cr2MoVA,螺母材质为35CrMoA。
查阅相关资料可得:
M36的螺栓最小根部直径为d=32.752mm;
因为Ab=nπr2, 而n=40,r=d/2=32.752/2=16.376mm,
所以Ab=nπr2 =40*16.376*16.376π=33682 mm2
[σ]b=245MPa; DG=1079mm(按照实际接触面计算);y=69MPa;
代入上式,得Nmin=17.8mm。
结果表明垫片密封面宽度至少应该在17.8毫米以上,而原来选用的波齿复合垫片规格为φ1099*1059*1054,密封面宽度为20毫米,虽然已经满足标准要求,但还是略显偏窄。参照管壳式换热器用缠绕垫片标准JBT4719-1992, 同类垫片密封面宽度要求为25毫米,考虑操作压力、温度、性价比等因素,我们将原来的波齿垫片改为石墨缠绕垫,规格为φ1090*1030*1010,密封面宽度达到了30毫米,当然这也需要适当提高螺栓的预紧力,才能达到更好的密封效果。同时加宽内环尺寸,使垫片更加牢固不易损坏。
3.3适当提高换热器检修后的试验压力,原来的试验压力值定为3.0MPa,显然不能满足水压试验的压力规定,水压试验的压力值应该由下式确定:
PT=1.25P[σ]/ [σ]t;
式中:
PT表示水压试验压力,MPa;
P表示设计压力,试压可以用最大允许工作压力代替设计压力,MPa;
[σ]表示换热器元件材料在试验温度下材料的许用应力,MPa;
[σ]t表示换热器元件材料在设计温度下材料的许用应力,MPa。
通过分别计算和以往的经验,我们把管程与壳程水压试验的压力值提高到3.8MPa,并且要求对管程和壳程进行分别试压。
3.4加强平稳操作,减少操作波动,同时在管箱螺栓上增加碟簧,可以有效解决由于温差变化造成螺栓预紧力松弛的问题。同时要求换热器第一次投用后,对螺栓等紧固件再进行一遍热紧。
3.5运行好原料过滤器,保证过滤效果。减少催化剂等杂质携带,也就减少了管束内部结垢堵塞。管束不堵塞也就保证了换热效果,从而避免了重复检修,密封面的泄漏问题也得到了可靠保障。
4.取得效果
通过采取一系列的措施,尤其是在2012年7月末更换垫片和法兰密封面重新加工以后,换热器E8101F(E8101C为备用)运行情况稳定。运行至今已经半年多时间,密封面没有发生过泄漏。从换热器管程的出入口压降趋势上看,管束也没有出现明显堵塞。
5 结束语
该换热器运行工况较差,运行中需要加强监护。为安全起见,已经在其法兰密封面的外圆周上设有消防蒸汽盘管,一旦发生泄漏,可以进行蒸汽吹扫。为确保本质安全,建议在设备选型尤其壳体法兰材质上面还应该进一步升级,从根本上杜绝密封面损坏现象的发生。
参考文献
[1]GB150-1998 钢制压力容器
[2]化工密封技术、化学工程出版社、1994
关键词:S Zorb装置、换热器、密封、机械加工、垫片、预紧力
1. 概述
1.1 90万吨/年催化汽油吸附脱硫(S Zorb)装置吸附进料换热器E8101ABCDEF合计为六台,分成两组并联,每组三台串联使用。装置于2010年1月竣工,3月一次开车成功运行。从2011年6月份开始换热器E8101CF两台多次发生泄漏,甚至引起着火,给安全生产带来极大隐患。
1.2该六台换热器全部由齐鲁石化机械厂生产,中石化四化建负责安装。其中E8101ABDE运行条件要好于E8101CF,因此泄漏次数较少。换热器E8101CF的型号为BFU1000-4.26-484-7.0/19-2/2I。
其它参数见下表:
由上表看出该换热器操作温度和压力较高,尤其温度,介质汽油中含有催化剂、胶粉等杂质,运行工况比较苛刻。
2. 原因分析
2.1因管束经常被催化剂、胶粉堵塞需要对换热器频繁修理(一般3-6个月检修一次),对法兰密封面造成一定损坏。由于该换热器属于U形管结构,为了满足换热要求,内部管束的换热管规格Φ19较多较细,介质中的催化剂、胶粉等杂质很容易在换热管U行弯处造成堵塞。从2011年初装置开工开始,每运行半年必须进行一次管束清理,否则影响换热效果增加装置能耗。法兰密封面磨损情況如下图:
2.2 垫片尺寸、型式设计不合理,密封面偏窄。参照管壳式换热器用缠绕垫片标准JBT4719-1992,该标准适用于设计温度在-20℃到450℃之间,设计压力在不大于6.4MPa的情况,查表得知PN4.0 DN1000的换热器垫片,规格为φ1099*1049*1045mm,而我们现场原设计使用的是波齿复合垫,规格为φ1099*1059*1054mm,显然垫片密封面宽度要少5mm,实际该换热器壳程设计温度达到470℃,对密封要求会更高。
2.3工艺操作波动的影响。随着原料性质、加工量等因素的变化,会造成换热器操作温度的波动,因热胀冷缩不均匀,会进一步加快密封处的泄漏。
3.采取措施
3.1 对损伤的密封面进行修复。由上部照片看出,管束的管板两侧密封面磨损轻微,只需要对表面进行清理即可,不需进一步处理。换热器封头直接进行机械加工,最难处理的是壳体密封面,壳体重、不容易移动,即使能移动也不好进行定位加工。为了解决此项问题,引进了一项新加工技术,由专业的施工单位到现场进行测绘、施工。
现场施工主要步骤:首先,施工人员对现场环境熟悉,进行设备安装前的测量和数据计算;其次,现场设备安装:将后支承放入法兰内部,调整支撑螺杆将后支承固定在法兰内部、使用换热器壳体法兰上的孔,用 M36 的螺杆固定前支承,并安装前调节盘、再将镗杆穿入镗孔机并紧固,整体吊起安装于前支承调心盘后支承上、最后调整定心盘和后支承,使设备主轴位于法兰孔中心;然后,起动机器进行车削加工,视具体情况也可以先局部补焊再加工;最后,机械加工完毕后用角磨机和砂纸进行打磨,用百分表进行检测。验收合格标准采用中国石化炼化工程建设标准Q/SH 0700—2008《管壳式换热器技术规定》中的内容。要求密封面的平面度(相对任意一个平面的最大偏差)不应超过0.8mm;密封表面的平均粗糙度不得超过6.3μm。整套工序下来由两个专业人员施工即可,每台换热器(DN1000)从现场调试到完成需要大约三到四天时间,期间需要电工配合接临时用电,一般不需要现场动火作业,所以很简便易行。
机械加工安装示意图如下:
加工现场设备图片如下:
3.2 对垫片尺寸进行校核。由《化工密封技术》可知:依靠垫片密封的场合,一般通过螺栓的预紧力,垫片与法兰逐步紧密接触,垫片产生弹性变形,随着载荷的增大,法兰、管板与垫片的间隙逐渐减小,介质通过间隙泄漏的阻力越来越大,泄漏量则越来越少,少到一定量时,就认为已经起到密封作用了。垫片越宽,介质从间隙流出的阻力越大,对密封越有利,但是由于设备结构和实现垫片密封比压等原因,垫片不可能过宽,而且较宽的垫片需要更高的预紧力。在允许的范围内,一定的预紧力,较窄的垫片更容易起到密封的作用。由于垫片自身的理化性质,受螺栓载荷作用压紧过度会使垫片产生塑性变形而失去密封性能,因此垫片有最小宽度要求,压力容器设计规范对此作出了相关的规定。
按照GB150-89《钢制压力容器》中公式(7-3)来校核垫片宽度:
Nmin=Ab[σ]b/(6.28DGy)
Ab -实际使用的螺栓总截面积,mm2;
[σ]b -常温下螺栓材料的许用应力,MPa;
DG -垫片压紧力作用下的中心圆直径,mm;
y -垫片比压力,MPa;
现场用垫片后来改为石墨缠绕垫,螺栓规格为M36*3*560,共40套,材质为25Cr2MoVA,螺母材质为35CrMoA。
查阅相关资料可得:
M36的螺栓最小根部直径为d=32.752mm;
因为Ab=nπr2, 而n=40,r=d/2=32.752/2=16.376mm,
所以Ab=nπr2 =40*16.376*16.376π=33682 mm2
[σ]b=245MPa; DG=1079mm(按照实际接触面计算);y=69MPa;
代入上式,得Nmin=17.8mm。
结果表明垫片密封面宽度至少应该在17.8毫米以上,而原来选用的波齿复合垫片规格为φ1099*1059*1054,密封面宽度为20毫米,虽然已经满足标准要求,但还是略显偏窄。参照管壳式换热器用缠绕垫片标准JBT4719-1992, 同类垫片密封面宽度要求为25毫米,考虑操作压力、温度、性价比等因素,我们将原来的波齿垫片改为石墨缠绕垫,规格为φ1090*1030*1010,密封面宽度达到了30毫米,当然这也需要适当提高螺栓的预紧力,才能达到更好的密封效果。同时加宽内环尺寸,使垫片更加牢固不易损坏。
3.3适当提高换热器检修后的试验压力,原来的试验压力值定为3.0MPa,显然不能满足水压试验的压力规定,水压试验的压力值应该由下式确定:
PT=1.25P[σ]/ [σ]t;
式中:
PT表示水压试验压力,MPa;
P表示设计压力,试压可以用最大允许工作压力代替设计压力,MPa;
[σ]表示换热器元件材料在试验温度下材料的许用应力,MPa;
[σ]t表示换热器元件材料在设计温度下材料的许用应力,MPa。
通过分别计算和以往的经验,我们把管程与壳程水压试验的压力值提高到3.8MPa,并且要求对管程和壳程进行分别试压。
3.4加强平稳操作,减少操作波动,同时在管箱螺栓上增加碟簧,可以有效解决由于温差变化造成螺栓预紧力松弛的问题。同时要求换热器第一次投用后,对螺栓等紧固件再进行一遍热紧。
3.5运行好原料过滤器,保证过滤效果。减少催化剂等杂质携带,也就减少了管束内部结垢堵塞。管束不堵塞也就保证了换热效果,从而避免了重复检修,密封面的泄漏问题也得到了可靠保障。
4.取得效果
通过采取一系列的措施,尤其是在2012年7月末更换垫片和法兰密封面重新加工以后,换热器E8101F(E8101C为备用)运行情况稳定。运行至今已经半年多时间,密封面没有发生过泄漏。从换热器管程的出入口压降趋势上看,管束也没有出现明显堵塞。
5 结束语
该换热器运行工况较差,运行中需要加强监护。为安全起见,已经在其法兰密封面的外圆周上设有消防蒸汽盘管,一旦发生泄漏,可以进行蒸汽吹扫。为确保本质安全,建议在设备选型尤其壳体法兰材质上面还应该进一步升级,从根本上杜绝密封面损坏现象的发生。
参考文献
[1]GB150-1998 钢制压力容器
[2]化工密封技术、化学工程出版社、1994