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[摘 要]本文简述了原控制系统存在的不足,并详细阐述了新系统结构的设计与功能实现
[关键词]控制系统;连接
0.概述
氮气压缩机是空分装置的关键后续设备,是提供管网气源压力供应的至关重要环节。原5#制氧氮压机是现场就地控制,由一台触摸屏完成对现场的监控及操作。由于长期使用触摸屏,其按键操作不灵敏,一旦损坏,很难买到备件:就地监控方式,也不方便操作人员在主控室操作。因此经我们研究分析对该氮压机的控制系统进行改造,改造后的系统采用一套西门子S7-300PLC,另设一台操作员站兼工程师站,采用WINCC对整个工艺温度、压力、流量、振动等各种工艺参数的集中监视、记录、归档并报警;且实现了“一键式操作”的自动加载/卸载的入口导叶和放空阀的联锁控制:安全可靠的氮压机启/停联锁控制、辅油泵启/停联锁控制:应用程序具有“PID自整定的超负荷保护”、“关键停车参数的程序保护”等功能:该自控系统正式投运以来,表现出功能先进、工作稳定、安全性和可靠性高等特点,具有广泛的推广价值。为莱钢热线生产提供了连续、优质的氮气气源,保证了热线生产的顺利进行,创造了可观的经济效益。
1.控制系统硬件配置
硬件采用SIE出ENS公司的S7-300 PLC,它是目前主流的控制系统,支持多种国际现场总线标准,既可连接常规I/0,又可连接远程I/0及Profibus、FF、CAN、Modbus等现场总线设备。
该系统带有1个操作员站兼工程师站,并通过标准工CP/IP协议以太网,实现整个流程中的自动控制、数据通讯及上位机管理,可完整地监控整个系统的生产情况。硬件配置示意图如下图1:

该系统可通过标准工CP/IP协议以太网实现与DCS系统的数据通讯。系统OS、ES以Win2000为运行平台从而确保系统的通用性、开放性和易用性。
2.实现的主要控制功能和技术特色
氮压机采用远程分布式控制方式,远程站设在压缩机机旁柜,远程手动操作及上位机管理,可完整地监控整个系统的生产情况。
2.1“一键式操作”的加载和卸载控制
自动加载过程:电机启动,待升至额定转速,允许加载信号满足后,画面出现“允许加载”,操作人员只需在畫面上选择自动加载,加载过程开始,氮压机放空阀逐渐关闭,如果放空阀全关后,实际压力值仍然小于设定值,则逐渐打开入口导叶,直到实际压力值等于设定值,氮压机完成加载过程。在升压或系统运行过程中,机组的出口压力高于设定点并在死区范围外,放空阀将打开,防喘振控制起保护设备的作用。整个过程只需“一键式操作”,无需人员干预,减轻了操作人员的劳动强度。
自动卸载过程设计为括计划停车和事故联锁停车。
在正常停止氮压机前,应先将其卸载,然后再停止氮压机。自动卸载过程中,氮压机放空阀先逐步打开至全开位置,人口导叶再关至最小位置,压缩机卸载至空负荷,然后停主电机,主电机停运后,入口导叶全关,停车过程结束。事故联锁停车:机组将立即停车并卸载,放空电磁阀失电,放空阀快速打开,人口导叶将全关。
2.2PID自整定的氮压机超负荷保护
为防止氮压机超负荷运行,系统设置了电机电流的过载保护。当电机电流超过额定值时,PID自整定调节器调整入口导叶的开度,保护电机不过载,有效地避免了设备的超负荷运行。
2.3关键停车参数的程序保护
对于关键工艺参数的运行状态,增加了程序保护功能。当检测元件出现损坏而非工艺原因的故障时,程序会自行解除联锁,并发出声光报警通知维护人员及时处理故障,待故障处理好后,延时5秒,程序会自动投入联锁。例如:温度的断路保护联锁、振动的断路报警等,减少了设备的仪控故障停机率。
3.结束语
该系统S7-300 PLC先进的控制技术,以及“一键式操作的加载/卸载控制”、“PID自整定的超负荷保护”、“关键停车参数的程序保护”等先进控制功能的实现,使得该系统自改造以来,工作稳定,安全性和可靠性高,故障停机率低,机组的产品质量和产量稳定,为莱钢生产线提供了连续、优质的氮气气源,保证了热线生产的顺利进行,创造了可观的经济效益。本项目具有广泛的推广价值。
由于个别现场仪表的技术性能所限,某些回路的控制精度有望进一步提高。
[参考文献]
[1]张桂香主编,电气控制与PLC应用,北京:化学工业出版社.2003.
[2]齐从谦主编,PLC技术及应用,北京:机械工业出版社,2002.
[关键词]控制系统;连接
0.概述
氮气压缩机是空分装置的关键后续设备,是提供管网气源压力供应的至关重要环节。原5#制氧氮压机是现场就地控制,由一台触摸屏完成对现场的监控及操作。由于长期使用触摸屏,其按键操作不灵敏,一旦损坏,很难买到备件:就地监控方式,也不方便操作人员在主控室操作。因此经我们研究分析对该氮压机的控制系统进行改造,改造后的系统采用一套西门子S7-300PLC,另设一台操作员站兼工程师站,采用WINCC对整个工艺温度、压力、流量、振动等各种工艺参数的集中监视、记录、归档并报警;且实现了“一键式操作”的自动加载/卸载的入口导叶和放空阀的联锁控制:安全可靠的氮压机启/停联锁控制、辅油泵启/停联锁控制:应用程序具有“PID自整定的超负荷保护”、“关键停车参数的程序保护”等功能:该自控系统正式投运以来,表现出功能先进、工作稳定、安全性和可靠性高等特点,具有广泛的推广价值。为莱钢热线生产提供了连续、优质的氮气气源,保证了热线生产的顺利进行,创造了可观的经济效益。
1.控制系统硬件配置
硬件采用SIE出ENS公司的S7-300 PLC,它是目前主流的控制系统,支持多种国际现场总线标准,既可连接常规I/0,又可连接远程I/0及Profibus、FF、CAN、Modbus等现场总线设备。
该系统带有1个操作员站兼工程师站,并通过标准工CP/IP协议以太网,实现整个流程中的自动控制、数据通讯及上位机管理,可完整地监控整个系统的生产情况。硬件配置示意图如下图1:

该系统可通过标准工CP/IP协议以太网实现与DCS系统的数据通讯。系统OS、ES以Win2000为运行平台从而确保系统的通用性、开放性和易用性。
2.实现的主要控制功能和技术特色
氮压机采用远程分布式控制方式,远程站设在压缩机机旁柜,远程手动操作及上位机管理,可完整地监控整个系统的生产情况。
2.1“一键式操作”的加载和卸载控制
自动加载过程:电机启动,待升至额定转速,允许加载信号满足后,画面出现“允许加载”,操作人员只需在畫面上选择自动加载,加载过程开始,氮压机放空阀逐渐关闭,如果放空阀全关后,实际压力值仍然小于设定值,则逐渐打开入口导叶,直到实际压力值等于设定值,氮压机完成加载过程。在升压或系统运行过程中,机组的出口压力高于设定点并在死区范围外,放空阀将打开,防喘振控制起保护设备的作用。整个过程只需“一键式操作”,无需人员干预,减轻了操作人员的劳动强度。
自动卸载过程设计为括计划停车和事故联锁停车。
在正常停止氮压机前,应先将其卸载,然后再停止氮压机。自动卸载过程中,氮压机放空阀先逐步打开至全开位置,人口导叶再关至最小位置,压缩机卸载至空负荷,然后停主电机,主电机停运后,入口导叶全关,停车过程结束。事故联锁停车:机组将立即停车并卸载,放空电磁阀失电,放空阀快速打开,人口导叶将全关。
2.2PID自整定的氮压机超负荷保护
为防止氮压机超负荷运行,系统设置了电机电流的过载保护。当电机电流超过额定值时,PID自整定调节器调整入口导叶的开度,保护电机不过载,有效地避免了设备的超负荷运行。
2.3关键停车参数的程序保护
对于关键工艺参数的运行状态,增加了程序保护功能。当检测元件出现损坏而非工艺原因的故障时,程序会自行解除联锁,并发出声光报警通知维护人员及时处理故障,待故障处理好后,延时5秒,程序会自动投入联锁。例如:温度的断路保护联锁、振动的断路报警等,减少了设备的仪控故障停机率。
3.结束语
该系统S7-300 PLC先进的控制技术,以及“一键式操作的加载/卸载控制”、“PID自整定的超负荷保护”、“关键停车参数的程序保护”等先进控制功能的实现,使得该系统自改造以来,工作稳定,安全性和可靠性高,故障停机率低,机组的产品质量和产量稳定,为莱钢生产线提供了连续、优质的氮气气源,保证了热线生产的顺利进行,创造了可观的经济效益。本项目具有广泛的推广价值。
由于个别现场仪表的技术性能所限,某些回路的控制精度有望进一步提高。
[参考文献]
[1]张桂香主编,电气控制与PLC应用,北京:化学工业出版社.2003.
[2]齐从谦主编,PLC技术及应用,北京:机械工业出版社,2002.