论文部分内容阅读
在锰铁熔炼当中,搭配不同锰矿作入炉主要原料。搭配的组份会严重影响炉子的运行性能。为深入了解现行工艺,对塔塔公司乔达铁合金厂全生产过程进行了分析研究。实验结果表明,炉内上部锰矿在低温下(500—900℃)发生相分解及烧裂使炉顶温度升高,导致此处炉料烧结,最终造成炉口炉料猛烈外喷。炉内反应区(炉子下部)问题产生的根本原因是炉渣组份的改变,即渣中硅分下降及氧化铝含量增高,同时也与锰矿组份选择有关。为消除上述炉子运行弊端,试验不同加硅方案,作了对比。为找出品质对路的锰矿及解决炉子运行问题,评定了锰矿予热及人造渣调