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摘 要:根据实际情况,分析现在在用的信号系统维修复杂、无法扩展、浪费电缆等缺点,并通过调研分析,提出在现有的信号控制系统中引入PLC控制技术的解决办法,并归纳出了新方法的优点。
关键词:信号 控制 PLC
中图分类号:TD653 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)003-048-02
1 现状分析
目前,在我国大部分的矿井中,井下原煤的运输主要是通过皮带与机车进行的。在机车运输过程中,为了便于机车行驶,减少运输事故的发生,矿上在所有重要的交通路口都设置了控制信号。
随着矿井系统的不断发展,以及井下巷道的拓展,煤矿使用的信号系统日趋繁琐复杂。这里就以范各庄矿—610米一石门信号为例,对现用的信号进行介绍。(见图1)
为了行车安全,范各庄矿在此处设置了以下几套信号:
(1)设置了一套自动信号,当机车通过一石门放煤井、甲巷弯道、4131斜井下山口、放煤井出口或者联络航甲巷出口这五处任意处时,其余四处均立即显示红灯,禁止机车通过,以免出现运输事故。
(2)在乙巷进口为了调料的安全,设置了一套手动信号,当在一石门放煤井进口进行调料工作时,在乙巷的进车侧以及联络巷进口都有红灯显示。
(3)在4131斜井下山处设置了一套手动信号,当在4131下山进行调料工作时,在一石门放煤井出口、联络巷出口、甲巷来车方向均显示红灯。
(4)在放煤井出口设置了一套手动信号,当需要在放煤井内存车时,在甲巷的来车方向设置的红灯就会变亮,防止出现运输事故。
(5)在联络巷出口设置了一套手动信号,当往联络巷内顶车时,甲巷来车侧、4131下山出口、放煤井出口这三处均有红灯显示。
(6)在联络巷往外的地方还有一个人车场,在此时还设置了一套人车场闸车信号,在上下人期间防止出现追尾事故。
综上所述,为了行车安全,范各庄矿在—610米一石门处设置了一套自动信号,五套手动信号。自动信号使用的自动信号箱控制,手动信号使用的转换开关来直接控制。在部分重要路口,布置了四五个红绿灯,三四个转换开关,司机行驶到此处时,既有绿灯通行,又有红灯阻止,不利于司机的安全行驶,同时还浪费了大量的连接电缆,造成了一定的经济损失;最后,由于布线复杂,导致了这些信号的维护工作也繁重了很多,不便于工人维修。
2 解决办法及程序设计举例
为了解决上述困难,笔者通过研究,提出以下设想:在信号的控制系统内引入PLC系统,让各种不同的输入信号(550V直流电压信号、127V的交流信号、24V的直流信号等)通过继电器转换成适合PLC的输入信号,输入PLC之后,通过PLC的逻辑运算,将输出结果输出到PLC的输出管脚,进而控制信号灯的红绿转换,完成控制信号的任务。
这里还以范各庄矿—610米一石门运输线路为例,对PLC在信号系统中的运用加以解释:
在范各庄矿—610米一石门运输线路中,自动信号的发出端共有5个,分别为:一石门放煤井、甲巷弯道、4131斜井下山口、放煤井出口、联络航甲巷出口,自动信号的复位端有一个:甲巷850米处;手动信号的自动开关位置共有4个,分别为:乙巷进口、4131斜井下山、放煤井出口、联络巷出口;此外,还有一个人车场闸车信号钮。
综上所述,在整个信号系统中PLC共有10个输入信号。
在系统中,共有红绿信号灯10个,说明PLC一共有10个输出端,每个输出端控制一个信号灯。
根据上述条件(10个输入信号、10个输出信号),同时考虑到成本问题,通过对比,最终决定选用性价比较高的西门子S7-200系列的CPU224,该CPU具有14个输入端,10个输出端,采用梯形图编程,内部有各种辅助继电器256个,特殊继电器16个,定时器32个,计数器31个,数据寄存器64个,完全可以满足信号系统的需要,而且该CPU还支持扩展模块(最大可扩展7个扩展模块),可以为以后的系统扩展留下余地。
设备选型完成之后,就是对PLC进行程序设计。程序设计采用继电控制形式的“梯形图编程方式”,清晰直观,编程简单。
在所举的例子中,假设PLC的I0.0输入端为一石门放煤井出口的自动信号的输入端,梯形图编程如图2。
图2 梯形图
其它几处的编程以此类推即可,在此不再赘述。
3 PLC信号系统的优点
与传统的信号控制系统相比,PLC控制系统具有以下优点:
(1)PLC信号系统能够有效地减少红绿灯的使用数量。当使用传统控制方式的时候,一个重要的交通位置既有自动信号,又有手动信号,同时还有人车场闸车信号、顶车信号等多种信号,所以现场布置有三套甚至四套信号灯,大大浪费了财力人力。而采用PLC信号控制系统时,只需将各种输入信号输入进PLC系统内,通过PLC模拟运算之后,再输出信号控制红绿灯。这样现场就只需设置一套信号,极大地节约了人力物力。
(2)PLC信号系统便于工人维修。传统的控制方式由于信号灯众多,所以布线也比较复杂,一旦出现问题,故障点难以判断,使得事故处理时间大大延长。而使用PLC系统时,系统的结构比较简单,仅仅需要打开PLC判断是输入还是输出部分出现故障,然后按图索骥就可以很快处理,减少了事故时间,节省了人力成本。
(3)PLC控制系统具有记忆功能,可以纪录一段时间内的逻辑运算结果。这样一旦出现故障,就可以通过PLC的记忆功能来重新模拟事故现场的实际情况,便于分析事故,查找出事故的真正原因。而传统的控制系统则没有这一功能。
(4)PLC还可以支持扩展模块,具有扩展功能,便于系统的扩展。这样当现场的实际环境一旦发生变化,就可以不通过增加设备,而只通过改变程序就可以使得老系统适应新环境,增加了系统的使用年限。
关键词:信号 控制 PLC
中图分类号:TD653 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)003-048-02
1 现状分析
目前,在我国大部分的矿井中,井下原煤的运输主要是通过皮带与机车进行的。在机车运输过程中,为了便于机车行驶,减少运输事故的发生,矿上在所有重要的交通路口都设置了控制信号。
随着矿井系统的不断发展,以及井下巷道的拓展,煤矿使用的信号系统日趋繁琐复杂。这里就以范各庄矿—610米一石门信号为例,对现用的信号进行介绍。(见图1)
为了行车安全,范各庄矿在此处设置了以下几套信号:
(1)设置了一套自动信号,当机车通过一石门放煤井、甲巷弯道、4131斜井下山口、放煤井出口或者联络航甲巷出口这五处任意处时,其余四处均立即显示红灯,禁止机车通过,以免出现运输事故。
(2)在乙巷进口为了调料的安全,设置了一套手动信号,当在一石门放煤井进口进行调料工作时,在乙巷的进车侧以及联络巷进口都有红灯显示。
(3)在4131斜井下山处设置了一套手动信号,当在4131下山进行调料工作时,在一石门放煤井出口、联络巷出口、甲巷来车方向均显示红灯。
(4)在放煤井出口设置了一套手动信号,当需要在放煤井内存车时,在甲巷的来车方向设置的红灯就会变亮,防止出现运输事故。
(5)在联络巷出口设置了一套手动信号,当往联络巷内顶车时,甲巷来车侧、4131下山出口、放煤井出口这三处均有红灯显示。
(6)在联络巷往外的地方还有一个人车场,在此时还设置了一套人车场闸车信号,在上下人期间防止出现追尾事故。
综上所述,为了行车安全,范各庄矿在—610米一石门处设置了一套自动信号,五套手动信号。自动信号使用的自动信号箱控制,手动信号使用的转换开关来直接控制。在部分重要路口,布置了四五个红绿灯,三四个转换开关,司机行驶到此处时,既有绿灯通行,又有红灯阻止,不利于司机的安全行驶,同时还浪费了大量的连接电缆,造成了一定的经济损失;最后,由于布线复杂,导致了这些信号的维护工作也繁重了很多,不便于工人维修。
2 解决办法及程序设计举例
为了解决上述困难,笔者通过研究,提出以下设想:在信号的控制系统内引入PLC系统,让各种不同的输入信号(550V直流电压信号、127V的交流信号、24V的直流信号等)通过继电器转换成适合PLC的输入信号,输入PLC之后,通过PLC的逻辑运算,将输出结果输出到PLC的输出管脚,进而控制信号灯的红绿转换,完成控制信号的任务。
这里还以范各庄矿—610米一石门运输线路为例,对PLC在信号系统中的运用加以解释:
在范各庄矿—610米一石门运输线路中,自动信号的发出端共有5个,分别为:一石门放煤井、甲巷弯道、4131斜井下山口、放煤井出口、联络航甲巷出口,自动信号的复位端有一个:甲巷850米处;手动信号的自动开关位置共有4个,分别为:乙巷进口、4131斜井下山、放煤井出口、联络巷出口;此外,还有一个人车场闸车信号钮。
综上所述,在整个信号系统中PLC共有10个输入信号。
在系统中,共有红绿信号灯10个,说明PLC一共有10个输出端,每个输出端控制一个信号灯。
根据上述条件(10个输入信号、10个输出信号),同时考虑到成本问题,通过对比,最终决定选用性价比较高的西门子S7-200系列的CPU224,该CPU具有14个输入端,10个输出端,采用梯形图编程,内部有各种辅助继电器256个,特殊继电器16个,定时器32个,计数器31个,数据寄存器64个,完全可以满足信号系统的需要,而且该CPU还支持扩展模块(最大可扩展7个扩展模块),可以为以后的系统扩展留下余地。
设备选型完成之后,就是对PLC进行程序设计。程序设计采用继电控制形式的“梯形图编程方式”,清晰直观,编程简单。
在所举的例子中,假设PLC的I0.0输入端为一石门放煤井出口的自动信号的输入端,梯形图编程如图2。
图2 梯形图
其它几处的编程以此类推即可,在此不再赘述。
3 PLC信号系统的优点
与传统的信号控制系统相比,PLC控制系统具有以下优点:
(1)PLC信号系统能够有效地减少红绿灯的使用数量。当使用传统控制方式的时候,一个重要的交通位置既有自动信号,又有手动信号,同时还有人车场闸车信号、顶车信号等多种信号,所以现场布置有三套甚至四套信号灯,大大浪费了财力人力。而采用PLC信号控制系统时,只需将各种输入信号输入进PLC系统内,通过PLC模拟运算之后,再输出信号控制红绿灯。这样现场就只需设置一套信号,极大地节约了人力物力。
(2)PLC信号系统便于工人维修。传统的控制方式由于信号灯众多,所以布线也比较复杂,一旦出现问题,故障点难以判断,使得事故处理时间大大延长。而使用PLC系统时,系统的结构比较简单,仅仅需要打开PLC判断是输入还是输出部分出现故障,然后按图索骥就可以很快处理,减少了事故时间,节省了人力成本。
(3)PLC控制系统具有记忆功能,可以纪录一段时间内的逻辑运算结果。这样一旦出现故障,就可以通过PLC的记忆功能来重新模拟事故现场的实际情况,便于分析事故,查找出事故的真正原因。而传统的控制系统则没有这一功能。
(4)PLC还可以支持扩展模块,具有扩展功能,便于系统的扩展。这样当现场的实际环境一旦发生变化,就可以不通过增加设备,而只通过改变程序就可以使得老系统适应新环境,增加了系统的使用年限。