锦150块中生界二次水力压裂技术可行性分析

来源 :中国石油和化工标准与质量 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yiyiweiwei
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【摘要】本文对锦150块水驱开发过程中存在的问题进行了系统的分析和概括,针对存在的问题提出了改善开发效果技术对策,并对实施效果进行了客观地评价,最后提出了适合锦150断块开发的结论及建议.
  
【关键词】油藏概况 存在问题 水力压裂 可行性分析 锦150断块
  
1 锦150块中生界油藏基本情况1.1 地质概况
  
锦150断块区位于辽河盆地西部凹陷西斜坡南段锦古1井以东地区,北为锦45块,南部紧邻锦271块,地质储量243×104t。油藏埋深1635-1805m,平均有效厚度21.3m,储层岩性以红色砾石状砂岩为主,孔隙度14.2%,渗透率38.5×10-3μm2,其中粘土矿物成分以蒙脱石为主,平均含量为69.6%,物性较差,为低孔、低渗储集层。地面原油密度为0.8348g/cm3(20℃),粘度为4.95mPa.s(50℃)。
  
1.2 开发现状
  
截止到2013年1月底,该块共有油井35口,开井17口,日产液97m3,日产油22t,综合含水77.3%,折算采油速度为0.37%,累产油32.7×104t,累产水23.17×104m3,采出程度为13.46%。注水井开井2口,日注水平45m3/d,累注水94.68×104m3,月注采比0.31,累计注采比1.35,累计亏空为-24.28×104m3。
  
2 存在的主要问题
  
2012年,锦150主块的平稳注水改为周期注水,东块的两口锦150-18-119和锦150-17-125井仍采用平稳注水,全块日配注255m3/d,全年配注5.7×104m3,实际完成计划的32.3%,欠注3.86×104m3。水井欠注的主要原因是主块5口注水井和1口停注井实施水井返采,共影响注水量4.1×104m3。
  
2.1 井况问题严重,进攻性措施难以实施
  
自2007年以后,断块油水井井况越来越差,统计油水井22口具有井况问题,导致油井无法实施水力压裂、堵水和补层等措施,水井无法实施分注,严重制约了断块的开发效果。针对这一情况,2010年6月,开始在锦150块开展油水井大修作业,累计大修10口,仅成功2口,失败8口,直接导致了各类进攻性措施的实施。
  
2.2 油层堵塞憋压,注水开发效果不理想
  
自2008年通过实施单井增注泵,水井基本达到配注要求,但目前油井仍呈现出低产液状态,注水开发效果不理想。通过单井对比和钻井(19-K105)分析,老井供液差,测试地层中部压力为15.22MPa,初步认为水未注到井底,而侧钻更新井底与原老井井底平面上仅距离20m,则发生了钻井井涌,说明水已经注到井底,经过综合对比分析,油井供液差的主要原因为粘土膨胀引起油层堵塞,造成憋压严重。
  
3 水力压裂技术可行性分析
  
3.1 水力压裂技术概况
  
由于锦150块投产初期,认为注水开发并不一定能见到好的开发效果,同时该块初期井网较稀,井距一般为150-200m之间,大部分井采取过水力压裂措施,见到了比较好的压裂增产效果。自2002年至今,区块累计实施水力压裂26井次,措施后单井累产低于2000t的有7井次。截止2012年12月,这部分压裂井已累计产油12.3×104t,累产水4.7×104m3,平均单井采油5134t,单井采水1958m3。
  
3.2 注水开发后水力压裂效果跟踪
  
2004年6月锦150块开始试注18-106井,2005年初,区块全面转注,按反九点正方形井网布置,井距140m;2006年4月,共有采油井23口,注水井8口,其中采油井压裂井为17口,注水井中压裂井为2口;至2012年,主块5口注水井和1口停注井实施水井返采,东块的两口井锦150-18-119和锦150-17-125仍采用平稳注水。经过统计分析,压裂井中见到明显水驱效果的井有6井次,这部分井含水上升幅度并不大。而整个区块中含水较高的井(>20%)井有10井次。
  
其中18-104、20-102、18-108和19-115四口井由于压裂排量过高,压裂层段距水层较近,导致压穿底水,多次堵水无效而呈高含水。19-103、19-107、20-106和19-109四口井均为多向受效井,表现为液量上升含水上升的特点,但其含水为缓慢上升,综合含水在30%左右,较为稳定,表明并没有沿裂缝水窜突进的表现。
  
统计结果还表明,自2006年至今,水力压裂在锦150块效果不理想,措施后出现过套管损坏、供液能力差和高含水等问题。
  
3.3 水力压裂技术适应性分析
  
锦150块初期压裂设计上主要采用大排量、高砂比、造长缝的原则,其中19-115井最高排量达到了4.6m3/min,取得了较好的效果。但后期发现20-102、18-102下部水层被压穿现象后,压裂设计上采取了大砂比、造短缝的设计思路,并对部分井采取了控制缝高的措施,如21-113井的压裂后日产液24m3,日产油21t,含水仅为10%,为锦150块下步可继续进行水力压裂奠定了技术基础。
  
锦150块压裂设计时支撑缝长(文中缝长均为半长)不低于60m,最长的不超过120m。通过统计和分析锦150块中生界26井次的水力压裂施工参数,认为裂缝形式为垂直裂缝,并且压裂层段上、下泥岩隔层并不厚,因此,其缝高一般均应超过压裂层位上下界,缝长的延伸必然受到一定影响,其缝长应小于设计缝长,从区块大部分相邻油井压裂后无明显串通现象,推测支撑缝长大部分应在50-60m之间。
  
根据锦150断块实际开发状况,受井况较差,油井产液量低,且储层蒙脱石含量高造成地层堵塞严重,注水压力高等影响,目前主块暂停注水开发,故此目前暂不考虑在水井实施水力压裂。
  
目前该块若实施油井规模化水力压裂,应首选距离未注返采水井附近的采油井,并根据单井具体情况和重复压裂经验进行调整施工参数和控制措施,提高压裂后的生产效果。
  
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