基于Aspen Plus的催化装置原料实施热进料优化研究

来源 :油气·石油与天然气科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mm109700
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  摘要:本文利用Aspen plus软件,通过对催化装置原料油换热网络的建模分析,对催化装置原料换热网络进行分析,通过提高渣油进装置温度,顶出油浆热量,增产3.5MPa蒸汽。通过建模分析,东蒸馏常渣油进催化装置温度提至140℃,催化装置进料按80%热进料,20%冷进料控制,混合后温度为128.5℃,增产3.5MPa蒸汽中压蒸汽4.05t/h,预计节省效益为592.44×104¥/a,降低全厂能耗0.595kgEO/t。
  关键词:Aspen Plus;催化装置;热进料;能耗
  1. 催化装置原料油系统简介
  辽河石化80万吨/年催化装置原料为东蒸馏常渣油,常渣油由储运罐区付料,进装置温度为80℃;80℃的常渣油进催化装置后,依次与重柴油和循环油浆换热至207℃进提升管反应器。
  原料油泵设计温度为100℃,原料油缓冲罐设计温度为100℃。
  本文利用Aspen Plus软件,通过过程模拟、理论计算等方法来研究催化装置原料油实施热进料的可行性,通过顶出循环油热量,增产3.5MPa蒸汽,提高油浆热量利用率,达到节能降耗的目的。
  2. 催化装置原料油系统现状分析
  2.1原料油系统流程模拟
  以催化装置原料油系统实际工况为基础,利用Aspen软件对催化装置原料油换热网络进行模拟分析,建模流程如图1所示。优化前,催化原料油换热系统参数如表1所示。
  2.2 存在问题分析
  利用Aspen Plus软件对原料油换热网络进行模拟测算。经计算可知,原料油/重柴换热负荷为424kW,原料油/油浆换热负荷为7353kW,由于原料进装置温度只有84℃,分馏塔底油浆热量用于给原料油换热,减少了油浆产汽负荷,油浆产3.5MPa蒸汽量减少。
  因此,建议东蒸馏原料进催化装置实施热进料,以顶出油浆热量,增产3.5MPa蒸汽。
  3.优化措施
  3.1建模分析
  催化装置原料为东蒸馏常渣油,常渣油由储运罐区付料,温度为80℃。通过东蒸馏换热网络优化,提高渣油出东蒸馏装置温度至140℃,催化装置进料按80%热进料,20%冷进料控制,建模流程如下图所示。优化后,催化原料油换热系统参数如表2所示。
  由上表可知,催化装置原料实施热进料后,原料油进原料油/重柴换热器温度由80℃提至128.6℃,油浆热/原料油热负荷由7353kW降至4665kW。
  3.2优化前后对比分析
  催化装置实施热进料后,原料进原料/重柴换热器温度由80温都提至128.6℃。优化前后原料油/油浆换热器负荷变化如下图所示。
  由上图可知,优化后,油浆/原料油换热器热负荷由7353kW减少至4665kW,即:节约油浆热量2688kW。油浆产1吨饱和蒸汽需664kW热量,则,催化装置实施热进料后,可多产3.5MPa蒸汽4.05t/h。
  3.3节能量计算
  东蒸馏常渣油直供至催化裂化装置做原料后,顶出油浆热量2688kW热量;
  預计增产中压蒸汽4.05t/h,中压蒸汽价格为173.9¥/t,年操作时间按8400h核算,节省效益为591.6×104¥/a,降低全厂能耗0.595kgEO/t。
  3.4改造内容
  催化装置原料实施热进料后,进料按80%东蒸馏常渣油热直进料,20%罐区冷进料控制,具体改造内容如下
  1)新增直供料调节系统,催化原料返回罐区管线扩径;
  2)更换原料油泵及原料油缓冲罐,更换后的原料油泵及原料油缓冲罐设计温度为150℃左右。
  4.结论
  催化装置原料实施热进料后,常渣油出东蒸馏温度为140℃,进料按80%东蒸馏常渣油热直进料,20%罐区冷进料控制。
  热进料实施后,顶出油浆热量2688kW热量;
  预计增产中压蒸汽4.05t/h,中压蒸汽价格为173.9¥/t,年操作时间按8400h核算,节省效益为591.6×104¥/a,降低全厂能耗0.595kgEO/t。
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