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稀土—锆固溶体储氧材料是汽车尾气净化三效催化剂中的重要组分,该催化助剂的添加可极大地提高三效催化转化率。本文通过液相共沉淀法合成了稀土—锆固溶体,采用一系列分析手段对样品进行了表征,初步探讨了稀土—锆固溶体的制备和改性对其结构和性能的影响。
研究了不同工艺条件、前驱物预处理及固溶体后处理对稀土—锆固溶体性能的影响。结果表明,以氨水为沉淀剂,H2O2先与离子溶液混合且H2O2与Ce3+的摩尔比为6:1,反滴的工艺条件下,采用表面活性剂对前驱体进行处理可以显著改善固溶体的性能。水热处理能促进颗粒的重结晶过程的发生,使颗粒粒径趋于均一,提高了固溶体的热稳定性。固溶体的高温氢气处理,使体系中的金属离子排列变的有序,固溶体发生相变,氧空位数量增多,体相氧移动能力进一步增强,储放氧能力得到提高。200℃水热处理制得的固溶体经1000℃老化4h后,比表面积为25.3m2/g,孔容为0.21cm3/g,经800℃氢气处理3h后储氧量为478.3μmol/g,显示了较高的比表面积和储氧能力的高温稳定性。