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受“互联网+”、大数据战略、数字经济等政策指引以及移动互联网快速发展带动,作为信息社会重要基础设施的数据中心总体规模迅速增长,冷却能耗普遍较高。为引导数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色发展道路,降低电能使用效率值,采用自然冷源实现数据中心的冷却节能势在必行。这其中泵驱动两相冷却回路作为一种高效自然冷却技术,能够有效解决数据中心大空间、高热流、长距离、大落差的热量输送问题,而作为关键的驱动部件,工质泵的性能至关重要。为提高工质泵性能、改善系统能效、优化泵与系统的匹配,本文基于泵驱动两相冷却回路,以旋涡泵为研究对象,建立旋涡泵三维结构模型和动态流动仿真模型,对旋涡泵的热工和空化特性进行模拟分析,并搭建实验系统,从旋涡泵的扬程、压力、汽蚀余量、总体积分数等多方面开展理论和实验比较分析。具体内容如下:
(1)建立旋涡泵稳态流动仿真模型,分析入口压力、温度、频率等参数对旋涡泵压比、扬程、汽蚀余量、功率、总体积分数等指标的影响和变化规律,探讨气液两相回路中旋涡泵流动及空化性能。结果表明:在10Hz~30Hz频率范围内,压比和扬程变化比较明显,当频率继续增大到40Hz以上时,压比和扬程基本不变,分别为1.15lm和9.570m;模拟计算的NPSHr约为5.53m,当小于该值时,泵的扬程和功率会急剧下降;随着泵进口总压力的增大,叶轮上总体积分数逐渐减小,并且叶轮内边缘部分总体积分数大于叶轮外边缘处总体积分数,是叶轮上较易发生空化区域;汽蚀破坏功率超过108W时会使泵发生损伤。
(2)搭建旋涡泵驱动两相冷却回路试验系统,试验研究旋涡泵在不同温差、频率下扬程、压比等性能的变化规律,并与模拟结果进行比较分析。结果表明:相同的温差范围内,保持蒸发温度不变、改变冷凝温度对泵的扬程影响较小,使对扬程的控制调节更加稳定;泵的扬程变化范围模拟结果在10.46m~10.54m之间,试验结果在10.98m~12.11m之间,试验结果比模拟结果高4.93%~14.87%。
(3)针对实际运行中旋涡泵叶轮做功和电机发热带来的冷量损失,在定义冷损率的基础上,着重分析不同蒸发温度、冷凝温度、换热面积、运行频率下旋涡泵冷损率的变化规律。结果表明:蒸发温度不变时,泵在大温差、低频、较大换热面积工况下运行,泵的冷损率最小:冷凝温度不变时,不同温差下存在最佳换热面积,即当蒸发器和冷凝器个数均为5时泵的冷损率最小,不超过3.195%;系统的蒸发温度26℃,冷凝温度11℃,泵频15Hz时为系统运行的最佳工况点,此时泵的冷损率最小,最低为2.685%。
(4)基于搭建的旋涡泵驱动两相冷却回路实验系统,对旋涡泵腔体内部和泵出口进行可视化处理和观测,分析泵体内部以及泵出口工质的流动和空化特性,并与理论分析结果进行比对。结果表明:随频率增大,制冷剂工质在泵出口管道内的波动越来越强烈,但波动的时间逐渐减小,由12s减小到1s,且泵内部总体积分数最大值由0.06增大到0.1以上,表明随着泵频率增大,泵内部空化加强;泵入口处总体积分数为0.1,而泵出口处时总体积分数为0.01,表明空化现象由泵进口到泵出口逐渐减弱。
(1)建立旋涡泵稳态流动仿真模型,分析入口压力、温度、频率等参数对旋涡泵压比、扬程、汽蚀余量、功率、总体积分数等指标的影响和变化规律,探讨气液两相回路中旋涡泵流动及空化性能。结果表明:在10Hz~30Hz频率范围内,压比和扬程变化比较明显,当频率继续增大到40Hz以上时,压比和扬程基本不变,分别为1.15lm和9.570m;模拟计算的NPSHr约为5.53m,当小于该值时,泵的扬程和功率会急剧下降;随着泵进口总压力的增大,叶轮上总体积分数逐渐减小,并且叶轮内边缘部分总体积分数大于叶轮外边缘处总体积分数,是叶轮上较易发生空化区域;汽蚀破坏功率超过108W时会使泵发生损伤。
(2)搭建旋涡泵驱动两相冷却回路试验系统,试验研究旋涡泵在不同温差、频率下扬程、压比等性能的变化规律,并与模拟结果进行比较分析。结果表明:相同的温差范围内,保持蒸发温度不变、改变冷凝温度对泵的扬程影响较小,使对扬程的控制调节更加稳定;泵的扬程变化范围模拟结果在10.46m~10.54m之间,试验结果在10.98m~12.11m之间,试验结果比模拟结果高4.93%~14.87%。
(3)针对实际运行中旋涡泵叶轮做功和电机发热带来的冷量损失,在定义冷损率的基础上,着重分析不同蒸发温度、冷凝温度、换热面积、运行频率下旋涡泵冷损率的变化规律。结果表明:蒸发温度不变时,泵在大温差、低频、较大换热面积工况下运行,泵的冷损率最小:冷凝温度不变时,不同温差下存在最佳换热面积,即当蒸发器和冷凝器个数均为5时泵的冷损率最小,不超过3.195%;系统的蒸发温度26℃,冷凝温度11℃,泵频15Hz时为系统运行的最佳工况点,此时泵的冷损率最小,最低为2.685%。
(4)基于搭建的旋涡泵驱动两相冷却回路实验系统,对旋涡泵腔体内部和泵出口进行可视化处理和观测,分析泵体内部以及泵出口工质的流动和空化特性,并与理论分析结果进行比对。结果表明:随频率增大,制冷剂工质在泵出口管道内的波动越来越强烈,但波动的时间逐渐减小,由12s减小到1s,且泵内部总体积分数最大值由0.06增大到0.1以上,表明随着泵频率增大,泵内部空化加强;泵入口处总体积分数为0.1,而泵出口处时总体积分数为0.01,表明空化现象由泵进口到泵出口逐渐减弱。