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CSP工艺目前应用广泛,但是由于CSP工艺对钢水的硫含量要求较高,一般都要求采用LF精炼工艺。LF精炼效率高,脱硫效果好,温度补偿能力强,在CSP生产线中发挥了重要作用。包钢CSP连铸振动台由电磁式改为液压式后,铸机拉速提高,浇钢周期缩短,最初精炼周期已经不能很好地与铸机浇铸周期相匹配,精炼工序成了整个连续生产中的瓶颈,严重制约着CSP产能的发挥和品种钢的开发生产。如何实现LF精炼高效化显得迫切重要。本课题从包钢CSP生产的实际出发,分析了转炉终点控制对LF精炼的影响,从转炉出钢温度、下渣控制以及在出钢同时应用合成渣洗工艺来为LF精炼创造条件,在LF精炼处理时,选用合理的渣系组成,快速形成白渣,并在吹氩搅拌方面优化了氩气供气制度,满足了深脱硫和快速脱硫的同时,减少钢水的二次氧化和钢水增氮,也有效地降低了冶炼低碳钢时的回硅量,使得LF精炼主要单元工序时间缩短,LF炉的处理周期得到控制,平均处理周期缩短到小于35min。
采用高效化精炼工艺后,不仅缩短了精炼处理周期,钢水质量也得到了明显改善,成品主要力学性能和金相组织能够达到规定要求;钢水主要成分合格率大幅提高,特别是在生产低碳钢时,钢中的碳和硅合格率分别由应用前的88%、79%提高到98%和99%。