充油、SF6气体的电气设备的状态检修在油务监督管理中的应用现状

来源 :2011电力行业电力用油、气应用技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:allenhuqiqi
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  随着电网规模的日益发展,电网充油、气设备数量的不断增加,突出的问题是定期油试验工作量增加,而试验人员紧缺,为提高油试验工作的针对性和有效性,合理降低试验成本,提高劳动效率,某公司在国网公司、省公司统一要求和部署下于2009年全面开展了油化验专业的状态检修工作。经过两年多的实践,在不断学习和探索的基础上,通过采用以往的预防性试验与现状应用的状态检修试验进行的实质对比,总结了一些在管理方面的经验,为更好地发挥油化验在保证设备安全稳定运行的特殊作用。指出,状态检修管理模式能适应当前的试验现状,能及时有效的提供充油、充气设备的正确信息,减少大量的人力、物力,从而提高了设备安全、人身安全系数。
其他文献
探讨了110kV变压器投运后非故障引起油中氢含量增长异常的原因,提出变压器投运后,若油中出现单纯氢含量快速增长,应加强监视;变压器生产单位最好能通过一些模拟试验研究,尽量避免使用对脱氢反应有催化作用的金属材料以及易发生脱氢反应的绝缘油。
通过对大型电力变压器试验,如绝缘、直流电阻测量、介质损耗因数。油中溶解气体分析、油中含水量等等的分析,探讨了预防性试验的有效性,并对检测方法、故障诊断以及电力变压器状态检修的现状与发展提出建议。
本文介绍了变压器油中颗粒杂质来源及导电颗粒影响油电气性能的机理,并通过对黑龙江省电力公司220kV及以上157台运行变压器油颗粒度检测数据的统计分析,对变压器油中颗粒污染度监督检测提出相关建议。
针对超高压变压器油中含气量传统测试方法存在着一定的局限性,设计了一种利用气相色谱分析变压器油中含气量的在线分析方法。文中详述了变压器油中含气量在线监测技术的组成结构、技术原理及其应用情况。指出该技术自应用以来,监测数据真实可靠,实现了对设备运行状态的智能化监视,为变电设备状态检修积累了宝贵的经验,提供了必要的参考依据,同时填补了国内在线监测变压器油含气量方面的空白。
本文引用国家和电力行业关于绝缘油混油相关标准规定,结合华能南京电厂#1厂高变检修过程中进行绝缘油混油实例,对绝缘油混油过程进行总结。指出,混油不但要重视充油电气设备运行油以及补加油的化学、电气试验性能,而且更要重视混油后的补后油的化学、电气试验性能,要确保补后油的化学、电气性能指标符合该设备对油品性能的要求,这样才能保证充油电气设备的安全运行,防止事故的发生。
采用高效液相色谱法对宁夏电网110千伏及以上百余台在役电力变压器和互感器设备油样中的糠醛含量进行了检测分析,由糠醛普查检测数据,确定了变压器运行年限与糠醛含量的关系,阐述和分析变压器绝缘纸的老化速度;同时对惠农4#主变不明杂峰异常故障现象和互感器绝缘老化糠醛含量量值判断进行了讨论。
通过对大亚湾7个变压器油进行变压器过热模拟试验,对试验过程中的油中溶解气体进行不断地检测,结果表明:K125X新油色谱结果正常,各色谱组分含量较低,K125X新油补入TRANSOL2512运行油可以改善TRANSOL2512运行油在低温过热情况下的产气性能,补入新油的量越多,效果越好;过热温度在250℃以下时,7个变压器油样的总烃含量无明显变化,当过热温度达到250℃时,不同变压器油的总烃含量出现
本文通过在六氟化硫电气设备SF6气体分解产物检测分析实际工作中的积累以及开展的专项研究,对检测仪器的比较,校验,测量结果的影响因素和判定设备故障时分解产物含量的注意值等几个方面进行了探讨和分析,对于开展该方面工作有一定的借鉴意义。
介绍了六氟化硫气体净化处理系统的工作过程,针对处理手段,工作流程、控制方式以及机械结构等技术问题进行探讨。指出,处理技术手段改变后,工作流程相应改变,净化处理单元进气、深冷单元进气以及深冷容器灌瓶的方式均需相应改变,引入蒸发器及缓冲罐以适应气体处理刘晨个,同时深冷单位液相报警、电气及控制等方式,均需作相应改变。
本文阐述了电力用SF6绝缘气体及其质量标准在国内的发展,重点讨论了SF6新气质量检测中影响检测结果的一些容易被忽视的问题,并提出了能够减小检测误差的建议及方法。