【摘 要】
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玻锥凸模经过长期压制,造成表面出现许多纵状裂纹,该裂纹无论对产品外观还是对凸模本身寿命,都带来严重的不良影响.由于凸模工作是间歇性的,时间间隔T秒,工作介质是热蚀性的,从而造成凸模表面承受着循环交变载荷的作用;而且造成凸模内部和外部存在着300~400℃的温差,引起凸模内外部的膨胀程序不同,使其内部产生内应力,并在交变载荷及内应力的作用下,塑性变形对其表面作功,使得表面应变逐渐加剧,直至达到疲劳极
【出 处】
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1993年中国硅酸盐学会电子玻璃专业委员会年会暨学术交流会
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玻锥凸模经过长期压制,造成表面出现许多纵状裂纹,该裂纹无论对产品外观还是对凸模本身寿命,都带来严重的不良影响.由于凸模工作是间歇性的,时间间隔T秒,工作介质是热蚀性的,从而造成凸模表面承受着循环交变载荷的作用;而且造成凸模内部和外部存在着300~400℃的温差,引起凸模内外部的膨胀程序不同,使其内部产生内应力,并在交变载荷及内应力的作用下,塑性变形对其表面作功,使得表面应变逐渐加剧,直至达到疲劳极限而成为裂纹.这些裂纹将成为应力集中源存在下来,随着成型工作的进行,这些裂纹将会迅速地向纵深方向发展。模具在整备过程中,无论对其表面喷砂,还是电镀,抑或等离子喷涂,都是起到强化表面、保护表面的作用,在一定程序上,抑制了裂纹的产生。但由于在成型中,凸模表面与玻璃料之间有很高的相对运动速度,又使凸模表面遭受到严重的冲刷作用,由于摩擦而被磨损,因磨损使凸模裸露出的新鲜表面与热蚀玻璃料直接接触,造成凸模表面保护层的腐蚀破坏,使玻璃料透过保护层上被破坏了的缝隙,而侵蚀凸模肌体,致使凸模表面产生裂纹。
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