“全自动一键化胶技术”的开发

来源 :第37次全国医药行业QC小组成果发表交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuyikun2
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软胶囊的生产过程需要经过5道工序,即配料→化胶→压丸→干燥→灯检,化胶技术是软胶囊生产的核心技术之一,目前国内软胶囊行业化胶过程都需靠人员手动来操作每一个步骤,过程繁琐、耗时耗力、产品质量不稳定、且生产过程不能做到全程追溯。本小组学习运用“创新型QC小组活动”的理论和方法开展活动,决定开发一种“全自动一键化胶技术”,使整个化胶过程实现全自动化生产,提升生产效率,节省人力物力,提高产品质量,同时做到全过程追溯。
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提质增效、节能减排是公司战略方针,为了和公司部署一致,车间积极努力发现问题解决问题。通过梳理发现生产过程中中间体过柱液含量较低且不稳定,生产中员工劳动量非常大,具有改进的空间。通过QC小组活动,小组成员共同努力找出改进拌硅胶的方式,采取机器代替人员。提高拌料硅胶的均一性,提高产品过柱液含量及稳定性,提升产品质量。改变收放料方式,减少化剂挥发及粉尘扩散,改善生产环境。将对员工的伤害降到最低,将员工劳
随着公司的飞速发展壮大,产品种类和数量逐步增加,检验中心所承担的检验任务量也日益增加,目前检验中心有60台液相仪器,每年还将大量购入新仪器,随之而来的仪器故障发生次数也越来越多,同时还引发了一些偏差和OOS,在解决仪器故障、处理偏差及OOS方面需要投入了大量人员和时间,这些故障已影响到正常的检验工作,降低了工作效率.仪器故障率高已经是亟待解决的问题,目前检验中心95%的液相仪器为安捷伦液相色谱仪,
由于硫乙醇酸盐流体培养基的培养基适用性检查涉及3种试验菌株(金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和生孢梭菌),单次检查耗时一周,对人力、物力等资源提出了较高的要求。为了在确保培养基质量的同时,延长培养基的有效期,减少进行培养基适用性检查的频次,减小资源负担,选择本课题进行研究。通过本次QC小组活动,成功降低了硫乙醇酸盐流体培养基的适用性检查频次,提高了培养基管理的工作效率,减少了用于培养基适用性检查的资源
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三合一,又名过滤洗涤干燥机,即将过滤、洗涤、干燥等功能集于一体的设备,是玻璃酸钠原料药生产中的关键设备。罐式“三合一”设备的罐体类似一个大型抽滤器,主要由罐体、罐底、支架搅拌装置、液压系统等部分组成。在原料药的生产过程中三合一设备的使用周期较长,生产后清洗时间也很长,效率较低,造成三合一的消毒时间与下批生产衔接太紧密,极易影响下批生产,同时为了响应公司提出的“提高质量、追求效率”为主题的管理活动,
随着企业规模的不断发展与壮大,其业务形态已呈现出多样性特征,而加强各类药品的运输质量管控,已成为日常工作中尤为重要的一环。我国幅员辽阔,地区间差异性极大,北方个别区域冬季甚至达到-20℃的极端气温,运输需要应对复杂多变的天气状况。现有药品的冬季发运模式主要矛盾为:针对大批量药品的冬季需求,只需配用保温车辆运输,就能较为容易的保证在途温度。针对小批量药品的冬季需求,如仍沿用保温车辆运输,则运输的成本
通过2015年半年度(1-5月)产品断片回顾发现A产品断片率如下表所示,领导要求按照质量部内控指标要求,需将A产品的断片率降至0.3‰,因此小组把降低A产品断片率作为本次小组攻关课题。
维生素K2复方制剂作为我公司的新一个膳食补充剂,其准时上市对抢占市场具有重要的意义,上市前制定标准进行备案是非常严谨的一件事情。为了把关产品质量,必须准确测定复方制剂维生素K2的含量。目前实验室测定维生素K2的方法在开发时由于缺乏有效样本,其适用范围并不包括微囊化样品。实验室现有方法不能检测复方制剂维生素K2含量。从检验结果看出实验室现有方法不适合检测复方制剂中维生素K2含量;排除实验室方法后,小
维生素B族片中泛酸、烟酰胺、维生素B6、维生素B2、维生素B1五种维生素需要使用4种方法检测,总检测时间为945min/批,而部门要求缩短检验周期,降低检测时间。检测中心还没有可以快速检测这5个项目的方法,为了解决这一问题,小组成员利用头脑风暴法,将课题定为:B族片中5种维生素同时检测的方法研制。通过本次QC活动,成功研制了5种维生素同时检测的方法,并积极响应公司广泛开展QC小组活动号召。小组成员
活性炭具有吸附药液中热原的能力,在我公司注射剂生产过程中活性炭吸附热原的方法也被应用。因此,辅料活性炭的细菌内毒素检查至关重要。《中国药典》2015年版二部新增加的活性炭细菌内毒素检查这一项目,sop制订并不完善。该项化验检验频次太高,使检验成本提高。因此选择课题:降低活性炭细菌内毒素检查的检验频次。通过本次活动的开展和本项目的进行,提高了检验技能,同时为公司创造了可观的经济效益,而且锻炼了队伍,