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[摘 要]近煤体底板岩巷受采动压力影响,变形破坏较大,直接影响到巷道安全使用和矿井生产。研究超前加固和滞后稳固技术及工艺,采取锚带网索联合支护对巷道进行超前加固,待动压稳定后采取锚喷注工艺对破坏围岩进行稳固治理,经实践检验,效果很好,并推广应用到其它类似条件巷道围岩治理。
[关键词]近煤层动压 底板岩巷 超前加固 滞后稳固
中图分类号:TD353 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)24-0366-02
1 引言
海孜煤矿主采煤层为10煤,属突出煤层,其底板下平均55米为灰岩水层位,是矿井的承压水。因此运输大巷及底板抽采巷只能布置在10煤与灰岩水层位之间,且距10煤法距20米左右。由于煤層起伏较大,且断层多,造成局部地段巷道距10煤法距较近,工作面回采时的采动压力对其破坏影响十分大,必须提前采取围岩治理手段,确保巷道安全使用,降低后期维修成本。经研究,决定实施超前加固和滞后稳固技术方案,起到了很好的治理效果。
2 巷道概况
-700m西大巷是矿井二水平西翼主要运输大巷,2004年2月开工,2005年12月竣工,总长1800m,半圆拱形断面,锚喷支护。该巷道岩层总体为向北倾斜的单斜构造,产状5°~10°∠6°~10°,巷道施工过程中主要揭露粉砂岩与泥岩互层,局部地段为细砂岩,岩石物理力学性质为:泥岩单向抗压强度15.7 Mpa,单向抗拉强度为1.32Mpa,粉砂岩单向抗压强度45.94Mpa,单向抗拉强度6.4Mpa,细砂岩单向抗压强度59.45Mpa,单向抗拉强度3.82 Mpa。经对该巷道底板灰岩水探测,西1孔水压1.9MPa、西2孔水压1.5MPa、西3孔水压1.7MPa、西4孔水压1.7MPa,未对巷道产生明显压力影响。但该巷道里段600m上方为Ⅱ1023综采工作面,法距仅11~23m,采动压力对其影响较大,为后期的修护、通风、行人及运输安全带来很大的难题,因此必须提前对该段巷道进行加固。
3 基本技术路线和原理
3.1 基本技术路线
在Ⅱ1023工作面回采前采取锚带网索联合支护形式对大巷进行超前加固,防止大巷在Ⅱ1023工作面回采及稳定期间出现喷层炸皮脱落、岩层掉落、巷道变形、片帮垮冒等现象;Ⅱ1023工作面回采稳定后,根据巷道破坏程度,采取锚喷注支护技术对巷道进行滞后稳固,通过喷浆将围岩封闭,并将破碎的可能片帮冒落的岩块结成一体,转化为相对稳定结构,再利用锚杆注浆技术改变围岩松散破碎结构,提高其粘结力、内摩擦角和围岩的整体性,使围岩为锚杆提供可靠的着力基础,充分发挥锚带网索对松散破碎岩层的锚固作用,控制巷道围岩变形,从而达到理想的治理效果。
3.2 支护技术原理
3.2.1 支护原则
本着安全技术经济一体化的原则合理进行支护设计。
要借助围岩自身承载能力,联合运用锚带网索和锚喷注主动支护技术手段,使围岩和支护体形成完整的承载体,提高整体承载能力,保证巷道围岩稳定;同时通过锚注工艺将破碎围岩胶结,改变围岩结构和物理特性,实现对裂隙淋水的治理。
3.2.2 锚带网索支护原理
通过锚带网索的组合作用,把稳定性较弱的岩体与稳定性较好的岩体连成整体,改变了围岩结构组成,改善了围岩受力状况,提高了承压面的强度,从而达到增强巷道稳定性的目的。
3.2.3 锚注支护机理
利用注浆锚杆注浆充填围岩裂隙,使松散破碎的围岩与原岩胶结成整体,提高了岩体的整体强度;结合锚喷及锚带网索支护,可以形成一个多层有效的组合拱,扩大了支护结构的有效承载范围,提高了支护结构的整体性和承载能力,使巷道保持稳定而不易产生破坏。
4 技术方案
4.1 第一阶段超前加固技术方案
从2007年8月至2007年12月,于Ⅱ1023工作面回采前,采取锚带网索联合支护形式,在锚喷支护的基础上直接进行加固。采用M22L2200mm等强锚杆,每根锚杆使用两支Z2937型锚固剂,锚杆株排距均为1000mm。钢带采用M4型钢带,沿巷道中心线纵向布置,钢带长度为4200mm。金属网采用φ8mm、100×100mm的钢筋方格网,全断面铺设,搭接长度不小于100 mm,压茬处每200mm用8#铁丝连接。锚索采用φ17.8L6400mm低松驰级钢绞线,破断载荷不小于240KN,株距为2000mm、排距为3000mm,每根锚索使用1卷K2335+2卷Z2335型树脂药卷锚固。
4.2 第二阶段滞后稳固技术方案
从2010年2月至2010年9月,Ⅱ1023工作面回采结束并稳定后,经调查分析,决定实施锚喷注支护工艺进行稳固治理。先进行喷浆,采用425#普通硅酸盐水泥,水泥:黄砂:石子=1:2:2,速凝剂用量为水泥用量的5%,喷厚100mm。接着施工注浆锚杆进行注浆,注浆锚杆规格φ20L2200mm,株距1400mm,排距1400mm;注浆料采用普通硅酸盐水泥加添加剂,525#普通硅酸盐水泥,ACZ-1型水泥添加剂,添加剂用量为水泥重量的4%~6%,浆液水灰比为0.7:1~1:1。
5 工艺流程及保障措施
5.1 施工工艺
5.1.1 锚梁网索施工工艺
打锚杆孔、扫孔→上M4钢带、金属方格网→装锚固剂至孔底→送锚杆入孔→搅拌→上垫片拧紧螺母。
打锚索孔→装锚固剂→送锚索入孔→搅拌→上垫片及锁具→张拉。
5.1.2 锚喷注施工工艺
初喷20~30mm厚混凝土→打注浆锚杆孔→装注浆锚杆→注浆→复喷40~50mm厚混凝土→复注。
注浆采用自下而上、左右顺序作业的方式。注浆完毕后,根据观测结果确定是否复注及复注位置。 5.2 保障措施
5.2.1 锚带网索安装
钻孔前应按设计要求,定好眼位,做出标记,锚杆孔角度尽量符合设计要求,锚杆孔深必须符合设计要求。
安装前应检查锚杆孔的方向、位置、深度及平直度是否符合设计要求,锚固剂、杆体是否合格,如有一项不符合要求,不得进行安装。
安装时,先将联接头拧紧在杆尾螺纹上,然后用杆体量孔深,划好记号,再用杆体将锚固剂送至孔底,并保证锚固剂搅拌充分。
打锚索时,先找准锚索设计位置,锚索孔施工工艺与锚杆孔相同。锚索孔打好后,装入锚固剂,装入锚索,装锚索时应注意轻送,防止锚固剂未到孔底即被捅破。锚固剂送入孔底后安上锚索搅拌器,开动锚索机搅拌,搅拌应由慢到快,送入孔底后搅拌时间不少于15秒,待锚固剂凝固后取出搅拌器。一小时后上垫片及锁具。最后用锚索张拉仪张拉锚索。
5.2.2 喷射混凝土
喷射混凝土应尽量做到厚度均匀,并满足参数要求。
喷射混凝土所用材料的标号、规格、材质、配比应符合设计要求,并混合均匀,保证喷层强度。
喷浆后养护工作必须认真实施,每一周每班养护一次,以保证混凝土的强度,防止出现脱水龟裂影响注浆效果。
5.2.3 注浆作业
要保证注浆锚杆孔的设计间排距,并要求垂直于岩面,底脚注浆锚杆下扎30°~45°,要严格控制孔深,使其与注浆锚杆长度配套。
浆液配比、水灰比和注浆终压应满足设计要求。
遇到漏浆时,可暂停注浆,采取措施封堵渗漏处,几分钟后即可再注。
注浆情况及参数应专人负责控制。
6 矿压监测
对巷道进行系统性的监测,目地是为了掌握锚杆承载工况、围岩变形特征以及巷道支护状况,同时为围岩控制支护设计进行修改、调整提供依据。监测内容主要包括:锚杆初锚力、锚杆锚固力、锚杆受力状态、顶板锚固区内及锚固区外位移以及围岩的表面位移等。
6.1 锚杆初锚力和锚固力监测
认真落实“三检”制度,即班组自检、区队日检、矿抽检制度。采用扭矩扳手对每根锚杆初锚力进行监测,确保扭矩不小于300N·m;采用MLK-20T型锚杆拉力计每30m随机抽取4根锚杆(顶帮各2根)进行拉拔试验,并将检测结果汇总存档。
6.2 锚杆受力监测
采用MCQ-100型液压枕监测锚杆受力状况。巷道内每30米安装一个液压枕,与多点位移计交错布置。通过观测,顶锚杆最大受力达到76KN,没有出现压力值达到锚杆屈服强度(118KN)的现象。
6.3 顶板锚固区内及锚固区外位移监测
围岩深部位移使用DWJ-2型多点位移计进行观测。安装后先读出每个测点的初读数,以后每次读得的数值与初读数之差,即为测点的位移值。施工后第一周内每天测读1次,以后每周测读1次。
6.4 围岩表面位移监测
采用中腰线十字布点法,每隔10m布设1组变形观测点,在巷道加固结束后开始布置测点观测。施工后第一个月内每天观测一次,以后每旬观测一次,巷道稳定后,加大观测时间间隔。观测精确到1mm。
7 实施效果
7.1 通过布设变形观测点和矿压监测仪器进行变形监测,在工作面回采过程中,巷道顶、帮移近量不明显,仅局部出现炸喷浆皮、淋水状况,说明超前加固效果显著;但底臌现象较为明显,底臌量20~230mm,及时采取卧底的办法进行了治理。
7.2 实施锚喷注工艺后,巷道淋水现象明显减小,说明围岩已胶结为整体,裂隙已基本充满注实。至今巷道及支护体无明显变形,达到了预期的治理效果。
7.3 经济和社会效益显著。与U型棚加固相比,该方案每米巷道可节约支护成本1100余元,且工艺简单,劳动强度低,工作效率高,安全效果好。
8 结束语
该技术具有支护强度大、支护主动及时、安全效果好、适应性强等特点,特别适用于受采动压力影响下的巷道围岩治理。类似的底板岩巷很多,如-700m东大巷、三水平皮带运输巷等,受Ⅲ1012工作面采动压力影响,一旦发生破坏,不仅影响矿井生产系统,而且带来的安全隐患大,且后期修复耗费的人力、物力和财力巨大,影响矿井效率效益。经矿研究决定,这些巷道也采取了该技术进行加固,取得了十分明显的效果。该技术体系的成功实践,为类似条件下巷道围岩控制支护设计提供了依据,其推广应用前景十分广阔。
参考文献
[1] 钱鸣高、石平五、许加林.矿山压力与岩层控制中国矿业大学出版社,2010(2).
[2] 王连国、田金棟、吴宇等.动压软岩巷道锚注支护技术试验研究《矿业研究与开发》,2007.
[3] 董方庭. 巷道围岩松动圈支护理论及应用技术煤炭工业出版社,2001.
[4] 钱鸣高、缪协兴、许加林.岩层控制的关键层理论中国矿业大学出版社,2003.
[关键词]近煤层动压 底板岩巷 超前加固 滞后稳固
中图分类号:TD353 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)24-0366-02
1 引言
海孜煤矿主采煤层为10煤,属突出煤层,其底板下平均55米为灰岩水层位,是矿井的承压水。因此运输大巷及底板抽采巷只能布置在10煤与灰岩水层位之间,且距10煤法距20米左右。由于煤層起伏较大,且断层多,造成局部地段巷道距10煤法距较近,工作面回采时的采动压力对其破坏影响十分大,必须提前采取围岩治理手段,确保巷道安全使用,降低后期维修成本。经研究,决定实施超前加固和滞后稳固技术方案,起到了很好的治理效果。
2 巷道概况
-700m西大巷是矿井二水平西翼主要运输大巷,2004年2月开工,2005年12月竣工,总长1800m,半圆拱形断面,锚喷支护。该巷道岩层总体为向北倾斜的单斜构造,产状5°~10°∠6°~10°,巷道施工过程中主要揭露粉砂岩与泥岩互层,局部地段为细砂岩,岩石物理力学性质为:泥岩单向抗压强度15.7 Mpa,单向抗拉强度为1.32Mpa,粉砂岩单向抗压强度45.94Mpa,单向抗拉强度6.4Mpa,细砂岩单向抗压强度59.45Mpa,单向抗拉强度3.82 Mpa。经对该巷道底板灰岩水探测,西1孔水压1.9MPa、西2孔水压1.5MPa、西3孔水压1.7MPa、西4孔水压1.7MPa,未对巷道产生明显压力影响。但该巷道里段600m上方为Ⅱ1023综采工作面,法距仅11~23m,采动压力对其影响较大,为后期的修护、通风、行人及运输安全带来很大的难题,因此必须提前对该段巷道进行加固。
3 基本技术路线和原理
3.1 基本技术路线
在Ⅱ1023工作面回采前采取锚带网索联合支护形式对大巷进行超前加固,防止大巷在Ⅱ1023工作面回采及稳定期间出现喷层炸皮脱落、岩层掉落、巷道变形、片帮垮冒等现象;Ⅱ1023工作面回采稳定后,根据巷道破坏程度,采取锚喷注支护技术对巷道进行滞后稳固,通过喷浆将围岩封闭,并将破碎的可能片帮冒落的岩块结成一体,转化为相对稳定结构,再利用锚杆注浆技术改变围岩松散破碎结构,提高其粘结力、内摩擦角和围岩的整体性,使围岩为锚杆提供可靠的着力基础,充分发挥锚带网索对松散破碎岩层的锚固作用,控制巷道围岩变形,从而达到理想的治理效果。
3.2 支护技术原理
3.2.1 支护原则
本着安全技术经济一体化的原则合理进行支护设计。
要借助围岩自身承载能力,联合运用锚带网索和锚喷注主动支护技术手段,使围岩和支护体形成完整的承载体,提高整体承载能力,保证巷道围岩稳定;同时通过锚注工艺将破碎围岩胶结,改变围岩结构和物理特性,实现对裂隙淋水的治理。
3.2.2 锚带网索支护原理
通过锚带网索的组合作用,把稳定性较弱的岩体与稳定性较好的岩体连成整体,改变了围岩结构组成,改善了围岩受力状况,提高了承压面的强度,从而达到增强巷道稳定性的目的。
3.2.3 锚注支护机理
利用注浆锚杆注浆充填围岩裂隙,使松散破碎的围岩与原岩胶结成整体,提高了岩体的整体强度;结合锚喷及锚带网索支护,可以形成一个多层有效的组合拱,扩大了支护结构的有效承载范围,提高了支护结构的整体性和承载能力,使巷道保持稳定而不易产生破坏。
4 技术方案
4.1 第一阶段超前加固技术方案
从2007年8月至2007年12月,于Ⅱ1023工作面回采前,采取锚带网索联合支护形式,在锚喷支护的基础上直接进行加固。采用M22L2200mm等强锚杆,每根锚杆使用两支Z2937型锚固剂,锚杆株排距均为1000mm。钢带采用M4型钢带,沿巷道中心线纵向布置,钢带长度为4200mm。金属网采用φ8mm、100×100mm的钢筋方格网,全断面铺设,搭接长度不小于100 mm,压茬处每200mm用8#铁丝连接。锚索采用φ17.8L6400mm低松驰级钢绞线,破断载荷不小于240KN,株距为2000mm、排距为3000mm,每根锚索使用1卷K2335+2卷Z2335型树脂药卷锚固。
4.2 第二阶段滞后稳固技术方案
从2010年2月至2010年9月,Ⅱ1023工作面回采结束并稳定后,经调查分析,决定实施锚喷注支护工艺进行稳固治理。先进行喷浆,采用425#普通硅酸盐水泥,水泥:黄砂:石子=1:2:2,速凝剂用量为水泥用量的5%,喷厚100mm。接着施工注浆锚杆进行注浆,注浆锚杆规格φ20L2200mm,株距1400mm,排距1400mm;注浆料采用普通硅酸盐水泥加添加剂,525#普通硅酸盐水泥,ACZ-1型水泥添加剂,添加剂用量为水泥重量的4%~6%,浆液水灰比为0.7:1~1:1。
5 工艺流程及保障措施
5.1 施工工艺
5.1.1 锚梁网索施工工艺
打锚杆孔、扫孔→上M4钢带、金属方格网→装锚固剂至孔底→送锚杆入孔→搅拌→上垫片拧紧螺母。
打锚索孔→装锚固剂→送锚索入孔→搅拌→上垫片及锁具→张拉。
5.1.2 锚喷注施工工艺
初喷20~30mm厚混凝土→打注浆锚杆孔→装注浆锚杆→注浆→复喷40~50mm厚混凝土→复注。
注浆采用自下而上、左右顺序作业的方式。注浆完毕后,根据观测结果确定是否复注及复注位置。 5.2 保障措施
5.2.1 锚带网索安装
钻孔前应按设计要求,定好眼位,做出标记,锚杆孔角度尽量符合设计要求,锚杆孔深必须符合设计要求。
安装前应检查锚杆孔的方向、位置、深度及平直度是否符合设计要求,锚固剂、杆体是否合格,如有一项不符合要求,不得进行安装。
安装时,先将联接头拧紧在杆尾螺纹上,然后用杆体量孔深,划好记号,再用杆体将锚固剂送至孔底,并保证锚固剂搅拌充分。
打锚索时,先找准锚索设计位置,锚索孔施工工艺与锚杆孔相同。锚索孔打好后,装入锚固剂,装入锚索,装锚索时应注意轻送,防止锚固剂未到孔底即被捅破。锚固剂送入孔底后安上锚索搅拌器,开动锚索机搅拌,搅拌应由慢到快,送入孔底后搅拌时间不少于15秒,待锚固剂凝固后取出搅拌器。一小时后上垫片及锁具。最后用锚索张拉仪张拉锚索。
5.2.2 喷射混凝土
喷射混凝土应尽量做到厚度均匀,并满足参数要求。
喷射混凝土所用材料的标号、规格、材质、配比应符合设计要求,并混合均匀,保证喷层强度。
喷浆后养护工作必须认真实施,每一周每班养护一次,以保证混凝土的强度,防止出现脱水龟裂影响注浆效果。
5.2.3 注浆作业
要保证注浆锚杆孔的设计间排距,并要求垂直于岩面,底脚注浆锚杆下扎30°~45°,要严格控制孔深,使其与注浆锚杆长度配套。
浆液配比、水灰比和注浆终压应满足设计要求。
遇到漏浆时,可暂停注浆,采取措施封堵渗漏处,几分钟后即可再注。
注浆情况及参数应专人负责控制。
6 矿压监测
对巷道进行系统性的监测,目地是为了掌握锚杆承载工况、围岩变形特征以及巷道支护状况,同时为围岩控制支护设计进行修改、调整提供依据。监测内容主要包括:锚杆初锚力、锚杆锚固力、锚杆受力状态、顶板锚固区内及锚固区外位移以及围岩的表面位移等。
6.1 锚杆初锚力和锚固力监测
认真落实“三检”制度,即班组自检、区队日检、矿抽检制度。采用扭矩扳手对每根锚杆初锚力进行监测,确保扭矩不小于300N·m;采用MLK-20T型锚杆拉力计每30m随机抽取4根锚杆(顶帮各2根)进行拉拔试验,并将检测结果汇总存档。
6.2 锚杆受力监测
采用MCQ-100型液压枕监测锚杆受力状况。巷道内每30米安装一个液压枕,与多点位移计交错布置。通过观测,顶锚杆最大受力达到76KN,没有出现压力值达到锚杆屈服强度(118KN)的现象。
6.3 顶板锚固区内及锚固区外位移监测
围岩深部位移使用DWJ-2型多点位移计进行观测。安装后先读出每个测点的初读数,以后每次读得的数值与初读数之差,即为测点的位移值。施工后第一周内每天测读1次,以后每周测读1次。
6.4 围岩表面位移监测
采用中腰线十字布点法,每隔10m布设1组变形观测点,在巷道加固结束后开始布置测点观测。施工后第一个月内每天观测一次,以后每旬观测一次,巷道稳定后,加大观测时间间隔。观测精确到1mm。
7 实施效果
7.1 通过布设变形观测点和矿压监测仪器进行变形监测,在工作面回采过程中,巷道顶、帮移近量不明显,仅局部出现炸喷浆皮、淋水状况,说明超前加固效果显著;但底臌现象较为明显,底臌量20~230mm,及时采取卧底的办法进行了治理。
7.2 实施锚喷注工艺后,巷道淋水现象明显减小,说明围岩已胶结为整体,裂隙已基本充满注实。至今巷道及支护体无明显变形,达到了预期的治理效果。
7.3 经济和社会效益显著。与U型棚加固相比,该方案每米巷道可节约支护成本1100余元,且工艺简单,劳动强度低,工作效率高,安全效果好。
8 结束语
该技术具有支护强度大、支护主动及时、安全效果好、适应性强等特点,特别适用于受采动压力影响下的巷道围岩治理。类似的底板岩巷很多,如-700m东大巷、三水平皮带运输巷等,受Ⅲ1012工作面采动压力影响,一旦发生破坏,不仅影响矿井生产系统,而且带来的安全隐患大,且后期修复耗费的人力、物力和财力巨大,影响矿井效率效益。经矿研究决定,这些巷道也采取了该技术进行加固,取得了十分明显的效果。该技术体系的成功实践,为类似条件下巷道围岩控制支护设计提供了依据,其推广应用前景十分广阔。
参考文献
[1] 钱鸣高、石平五、许加林.矿山压力与岩层控制中国矿业大学出版社,2010(2).
[2] 王连国、田金棟、吴宇等.动压软岩巷道锚注支护技术试验研究《矿业研究与开发》,2007.
[3] 董方庭. 巷道围岩松动圈支护理论及应用技术煤炭工业出版社,2001.
[4] 钱鸣高、缪协兴、许加林.岩层控制的关键层理论中国矿业大学出版社,2003.