缓蚀剂缓蚀率检测方法的改进探讨

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  摘要:用于石油开采的缓蚀剂《缓蚀剂技术条件》检测标准。对于缓蚀率测试,失重值通常介于默认值的10%到40%之间,导致缓蚀率测试结果不准确。缓蚀率检测方法影响因素。
  关键词:缓蚀剂;缓蚀率检测方法;改进探讨
  随着我国石油生产进入后期阶段,注水处理是最重要的生产技术。排出的水通常由氧、二氧化碳和硫化氢组成。废水一旦分离,就会重新注入井中,从而可能导致管道和充电金属设备的某些腐蚀。添加缓蚀剂是防止石油腐蚀的重要手段。由于腐蚀因素不同,使用了不同种类缓蚀剂。
  一、以往检验结果分析
  该标准要求的试验介质是油田相应区块的油井液体中的水介质。试验条件为:温度80℃,正常压力,玻璃贮器500ml,用密封盖密封。按照标准,使用数据处理和误差理论分析了8个缓蚀剂样品的数据(结果见表1)(见表2)。
  1.数据分析。表2显示:(1)8种产品12次试验的平均最大偏差为41.6%,最大偏差大于50%;(2)8种产品12次试验的平均相对偏差小于5%,仅占评价次数的22%;相对偏差高于平均值占55%。
  2.结论分析。通过统计对实验数据、样品来源和实验媒介的分析得出如下结论:在同一输油管道中,采集不同时期的水样进行缓蚀剂静态挂片腐蚀试验,试验结果不同。对同一种缓蚀剂进行了10%静态挂片缓蚀试验,测定结果的相对偏差在15%~30%之间,重现性良好。科学上很难准确地判断一个结果。一般来说,需要测试增加次数,不仅增加了成本,而且影响了检测的及时性。
  二、实验方法评价
  油液流动中的腐蚀因素,包括pH值、溶液空气、压力、温度等。对测试环境和测试过程的各个组成部分进行详细分析。试验条件表明,内部评估是确定某一温度下的静压力和侵蚀率。缓蚀率压力的影响微乎其微。根据上述分析,我们假定测试评估方法可能存在以下缺陷:
  1.水样不具代表性。
  2.2.水樣中存在氧暴露问题(1)取样时暴氧问题:(2)出口液体过滤过程中存在暴氧问题(3)暴氧是实验过程中存在问题
  3.挂片过程中有一些缺点。主要用自来水冲洗,自来水中的氧气能使挂片氧化变成黄色,形成氧化膜,导致失重误差。
  4.水样中的二氧化碳含量急剧下降。地下水中有一定的二氧化碳压力。水的二氧化碳含量决定了水的pH值和其他特性。实验是在持续压力下进行的。压力变化导致二氧化碳排放到水中,远远低于实际水样中的二氧化碳含量。
  5.铁离子变化。由于暴氧,水中部分氧化的Fe2+形成Fe3+,增加水中的Fe3+并在样品上形成不溶的Fe3+,导致样品重量失重误差。因此,在整个检测过程中,水样的暴氧严重,导致水样特性发生重大变化,导致检测结果大幅度偏离。
  三、实验方法的改进与完善
  1. 完善油井水样的取样方法。(1)将样品放入一个干净的小塑料桶(25kg);(2)用氮气将塑料桶内的空气净化,在放置和运输过程中应立即将其关闭并倒立(3)打开取样点取样阀,放空以变速方式(阀开度变化)和沉淀物约1分钟;(4)关闭取样阀,连接取样管路;(4)将塑料取样桶水平放置,拧下取样桶盖,将取样管迅速插入取样桶内;(6)打开取样阀,将小排量的水样逐渐排出;(7)随着塑料桶内水样的增多,将桶逐渐伸直,取样后立即密封塑料桶盖。
  2.水样预处理方法的改进。为了减少预处理水样过程中的氧气,改造了正常的盖子,开发了专用放水盖,改进了预处理工艺。专用放水盖代替塑料桶盖,将塑料桶倒置10-15分钟,待桶内油相浮至上层后,打开取样阀。打开氮气阀,稍微加压(约0.14MPa),用脱脂棉(新)过滤试验容器中的水样。重要的是,水样的储存时间越短,可能发生的变化越小。因此,水样应当天处理,当天检测,确保24小时内可进行样品检测。
  3.挂片的预处理。用蒸馏水清洗挂片。
  四、改进后实验数据对比分析
  为验证改进措施的有效性,选择8种缓蚀剂现场进行评价。通过数据分析、实验结果对比以及改进前后评价方法的比较,结果表明:
  1.偏差小于5%的改进数据比改进前数据高出236%。
  2.将误差率提高到10%,提高比例113%。
  3.改进导致最大偏差比10%以上降低93%比例。
  改进后的评价方法充分考虑了水样的暴氧和试验过程中的暴氧,并通过多种措施进行了改进,大大减小了缓蚀率测定结果的偏差。重复性显著提高,试验结果具有可比性。
  参考文献:
  [1]郑如.金属电化学和缓蚀剂保护技术【M】.上海:上海科学技术出版社,2019.
  [2]赵涵.采油化学【M】.山东:石油大学出版社,2019.
  [3]杨雪莲,常青.缓蚀剂的研究与进展【M】.甘肃科技,2019,20(1):79—81.
  中海油(天津)油田化工有限公司   天津   300456
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