润滑油加氢装置催化剂器外再生总结

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  摘 要:介绍了润滑油加氢装置催化剂器外再生情况。通过再生前后催化剂性质对比和再生剂的开工使用情况介绍,说明了器外再生催化剂活性可以得到良好恢复。
  关键词:催化剂;器外再生;润滑油加氢
  一、装置概况
  济南分公司润滑油加氢装置由中国石化工程建设公司(简称SEI)和山东济炼石化工程有限公司共同设计, 2012年8月30日投料试车开工。
  本装置采用石科院开发的高压RLT技术,由加氢处理和加氢精制两个反应器组成,设计以临商原油的减三线、减四线和轻脱沥青油为原料,通过糠醛浅度精制-加氢处理/加氢精制-酮苯脱蜡流程生产满足HVIⅡ标准的基础油。装置加工规模30×104t/a,主要产品为HVIⅡ6、HVIⅡ10基础油和HVIⅡ150BS光亮油。
  随着装置运行时间的延长,催化剂活性不断下降。装置加工减三线、减四线时反应温度不断提高,同时两种原料切换时过渡时间加长,导致产生较多过渡料。
  按照公司生产计划,2017年3月利用停工检修机会,对两个反应器内催化剂进行器外再生。
  二、催化剂装卸情况
  (一)催化剂卸剂
  装置停工后,经过柴油冲洗、热氢带油、氮气置换,循环降温等步骤,反应系统氢+烃含量<0.2%,床层温度<50℃,达到卸剂条件。
  未经再生催化剂含硫化亚铁,接触空气容易自燃。整个卸剂过程全部在氮气环境下进行。加氢处理反应器顶部保护剂采用顶部抽吸方式卸出,其余催化剂采用卸料口自卸方式卸出。卸出催化剂用集装箱封存,并用氮气密封,防止自燃。
  (二)催化剂的器外再生
  如:表1、表2卸出的催化剂委托温州市瑞博催化剂有限公司进行器外再生。
  由数据看待生催化剂强度较小,沉积较多硫、碳,催化剂孔容及比表面均较低。器外再生后的催化剂孔容、比表面、强度等均达到合格品指标,满足生产要求。
  (三)催化剂的装填
  如:表3、表4按照石科院给出的装剂方案,将再生后的催化剂重新装入两个反应器内,加氢处理反应器内保护剂全部更新。另补充12t新催化剂RL-2装入加氢处理反应器第二床层,4.7t新催化剂RLF-2装入加氢精制反应器最下部。
  装剂说明:本次装劑总体装填量与装置初次装剂基本一致。RL-2和RLF-2因再生的原因,出现部分破碎的情况,造成堆比较之前有所增加,但不影响使用。
  三、再生催化剂的开工
  (一)催化剂干燥
  自干燥60h开始高分罐开始出水,随着时间的推移,在反应加热炉F-101出口温度不变的情况下R-102床层温度不断升高,切水量不断增加。随着催化剂内水分不断被带出,切水量逐渐减少;124h、126h时切水量突然增大,原因为此时压缩机循环段外侧气阀突然开始做工,循环量变大,系统内水分被大量带出。之后切水量大幅减少。
  除去压缩机循环气突然变大这一因素,可以看出随着干燥的进行,切水量逐渐减少。自4月2日启压缩机开始升温至4月7日干燥结束,催化剂干燥花费5天,134h。共切水3172L,两反应器共装催化剂加瓷球147.14t,切水量占比为2.15%。
  (二)催化剂预硫化
  4月7日装置催化剂干燥结束后,先后进行10.0MPa氮气气密和17.5MPa氢气气密,于4月14日达到催化剂硫化条件。
  4月14日9:30启反应进料泵P-102B,引直馏煤油进反应系统,初始阶段反应器床层出现较高催化剂吸附热,温升稳定后逐渐将进料量提至30t/h。先将油品经轻污油线外甩,冲洗催化剂床层,经采样确认煤油外观清澈透明后,系统改为长循环。14:40开始注硫。
  硫化操作参数:高分压力8.0MPa、体积空速0.5-1.0h-1、氢油体积比300:1、硫化剂为环保型二甲基二硫。在硫化过程中半小时分析一次循环氢H2S含量、4小时分析一次循环氢氢纯度、8小时分析一次循环氢气体组成。
  在实际硫化过程中,R-101一床层温度至275℃之前,装置一直按照石科院所给升温曲线及注硫速度进行硫化,各床层温升均在正常范围。9h后硫化氢穿透床层,循环氢中硫化氢浓度涨至1000ppm以上。
  反应温度至275℃之后,催化剂硫化反应开始加剧,硫化氢浓度下降明显。至18:10,硫化氢浓度降至16000ppm,将注硫速率增加。之后硫化氢浓度开始回升,至320℃恒温阶段,硫化剂罐剩余硫化剂较多,与石科院专家商议,再次增加注硫速度,保证硫化结束时将所有硫化剂注入系统。
  4月16日2:00硫化结束,总注硫量为22.5t,与要求注硫量23t基本一致。
  (三)催化剂初活稳定
  4月16日2:00硫化结束后,反应系统压力向17.5MPa升压,反应加热炉F-101出口温度向250℃降温,至8:00各参数到位,达到催化剂初活稳定条件。
  催化剂在250℃恒温初活4h后,向290℃升温,至19:00到位。反应温度升温至290℃后,R-101第二床层温升慢慢涨至28℃,床层下部温度最高至314℃。为防止催化剂产生较多积碳,将初活稳定温度降至280℃。
  至18日10:40初活稳定时间满足要求的48小时,装置准备切换减三线糠精油,初活稳定结束。
  (四)切换正式原料
  4月18日10:40引减三线糠精油进装,反应进料量30t/h。切换进料后反应温度以20℃/h向355℃升温,同时调整分馏部分操作,外甩各侧线产品。
  至4月19日12:00重润产品化验合格,外送合格线,标志着装置正式顺利开工。
  四、结论
  如:表5、表6(1)开工后反应器床层压降下降,详见下表。说明催化剂装填质量较好,再生剂强度较好。
  (2)通过减三线糠精油的生产,再生剂在358℃反应温度下即能产出符合质量要求的产品,再生前的催化剂在相同加工负荷下反应温度已提高到369℃。说明再生剂具有较高的活性、稳定性,可以满足装置的加工要求。
  (3)通过催化剂的再生,大大降低了因使用新催化剂带了的生產成本,同时减少了大量固体废物的产生,具有较高的环保效益。
  参考文献:
  [1]马汝锋.国内器外再生催化剂在加氢裂化装置的应用[J].精细石油化工进展,2003(08):14-17.
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