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前言
采油三队管理着临盘油田盘1-21、临95块、临33块及其它共管区块的108口油井,日液1447吨/天,日油275吨/天,综合含水81%。油稠、腐蚀、结蜡、高含水等情况在我队大部分油井上都有不同程度的体现,加药、热洗工作在生产中所起的作用越来越重要,所以就从热洗、加药和冲管三方面分别做了大量的工作,并将现场中部分不合理的部分进行改进,以提高工作效率和管理水平。
一、做好加药工作,为油井生产提供有力的化学环境
加药工作是管理好油井的一项重要工作,查阅所管油井的粘度、含蜡量、矿化度等物性资料,根据油井的生产情况确定药剂的类型。
1、降粘剂:
我队盘2块油井油稠,平均地面原油粘度为389 mPa·S,在生产过程中往往出现油井负荷大、回压高等生产特点,对油井的正常生产有很大的威胁,经现场实践,发现SLP-9降粘剂对我队油井有显著的降粘剂效果。但是在使用过程中一定要根据每口油井的实际生产情况,如液量、含水等制定特殊的加药方式及加药量,把降粘剂用热水稀释成0.5%-1%水溶液,加入油套环空,对于高含水井(>40%)可减少掺水量,根据油井产液量及动液面的高低决定是人工投加还是加药车投加,在15口油井加降粘剂,油稠井的回压问题得到了一定的好转,产量也得到了稳定。
2、缓蚀剂
注水开发的油田,油井含水总呈不断上升的状态,地层水中含有大量的离子,在开发过程对管杆泵的腐蚀是在所难免的,由于腐蚀带来的偏磨加剧,全队矿化度高于3000mg/L的井有69口,其腐蚀程度也与其含水和矿化度等有着直接的关系。所以就结合历年躺井情况及作业起管柱情况综合分析认为,我队大部分躺井都是和腐蚀有一定的关系。所以在全队范围内进行筛选,对56口油井根据产液量及矿化度的高低制定出合理的缓蚀剂投加方法,本着小剂量多频次的原则,有效减缓腐蚀。
3、热洗添加剂
部分油井由于含蜡量较高,凝固点较高,在生产过程易结蜡使产量不断下降最终导致躺井,这是临95块油井普遍存在的问题,经现场实验,SLP-3清蜡剂的溶蜡效果还是不错的,所以有44口油井需要投加热洗添加剂。
尽管已制定出计划,但是在现场投加时发现不能盲目投加,还应注意应间歇式加入原液,加药量,加药周期根据结蜡程度定,并且不要用热水稀释,同时配合小剂量加药,对结蜡严重井,清蜡不彻底,需要定期大剂量加药或热洗。
另外对于破乳剂、管线阻垢剂的投加也根据我队油井生产情况进行修订。
二、做好热洗工作,做好井筒的清洁工作
热洗是将地面加温后的污水或清水加入降粘剂、清防蜡剂等药剂后从套管泵入或自流入井内,后从油管返出的工作,可起到清洁井筒,溶化井筒内沉积的蜡、死油以及少量沉砂等,可为油井的正常生产提供清洁的井筒环境。为使热洗工作能够有所,查阅全队管柱情况、油井的生产层位、生产井段、原油性质。计算出井筒容积,换算出热洗时水量的多少,因对许多结蜡井、油稠井,水量不够,就会起到反作用,即热洗时融化的蜡不能被热洗水带出井筒,反而会重新结成蜡块,嚴重时会造成躺井,这样得不偿失,同时对部分低能低液井,大量洗井水进入井筒后可能会造成倒灌入地层,造成井筒内近井地层的污染,使油井短期内不出油,所以合理的洗井周期和洗井水量是非常重要的。(加入采油3队热洗运行计划表)
三、做好冲管工作,为油井生产提供通畅的地面流程
在日常的工作中经常遇到管线回压高、需要用泵车冲洗处理管线的问题。在多年的工作中我发现,由于地方百姓破坏严重,我们为了防止盗油,已将井口全部焊死或在井口装防盗箱(罐),给日常工作带来很多不便。由于井口被封闭或全部焊死,冲管或施工前必须用气焊割开防盗箱(罐)及丝堵才能干活,这样就会造成事故隐患,工作起来很不安全,既增加了工作量又降低了生产效率,延误了开井时间。
为此,我设计了快速冲管流程,可直接处理管线,不用安装防盗箱(罐)及丝堵,确保工作的安全性。该部件采用2 1/2″弯头、2 1/2″立式单流阀、2 1/2″弯头、2 1/2″油管接箍,相连接后,焊于井口流程上,承压较高,可达30Mpa。大大超过冲管时所需压力,可广泛用于需要冲管的油井,节省劳动工时提高生产效率。
进入冬季以后,每天都有一两口油井因此停产,采用快速冲管流程,每口井都可提前一到两个小时开井,每年度高峰期按200井次计算,每井次可缩短2小时工时,可节约劳动时间400小时。提高油井时率的同时,每天可增加产量5吨到10吨左右,仅冬天这一时期就可增加产量300吨到600吨左右,直接经济效益10万元左右。这样一来不仅可以解决工人干活不方便的问题,最重要的是防止了事故隐患,并可以节省大量材料费。一口防盗箱价值3万元左右,按采油厂共用100口井计算,可节约资金300万左右。
结论
2005年,采油3队控躺井、延长检泵周期得到了充分体现,从1月份至今躺井数每月在减少,创下7月份未躺井的历史纪录。近两年来,全队的躺井率也是逐年降低,在开井数不断增加的基础上,躺井井次得到了稳定或有所下降,取得了良好的效果,这与几年来重视加药、热洗等日常管理工作是分不开的。今后,我们将立足基本,加强加药、热洗工作的现场跟踪及落实,从基础工作入手为控躺井打好基础,使油井生产逐渐进入良性循环。
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。
采油三队管理着临盘油田盘1-21、临95块、临33块及其它共管区块的108口油井,日液1447吨/天,日油275吨/天,综合含水81%。油稠、腐蚀、结蜡、高含水等情况在我队大部分油井上都有不同程度的体现,加药、热洗工作在生产中所起的作用越来越重要,所以就从热洗、加药和冲管三方面分别做了大量的工作,并将现场中部分不合理的部分进行改进,以提高工作效率和管理水平。
一、做好加药工作,为油井生产提供有力的化学环境
加药工作是管理好油井的一项重要工作,查阅所管油井的粘度、含蜡量、矿化度等物性资料,根据油井的生产情况确定药剂的类型。
1、降粘剂:
我队盘2块油井油稠,平均地面原油粘度为389 mPa·S,在生产过程中往往出现油井负荷大、回压高等生产特点,对油井的正常生产有很大的威胁,经现场实践,发现SLP-9降粘剂对我队油井有显著的降粘剂效果。但是在使用过程中一定要根据每口油井的实际生产情况,如液量、含水等制定特殊的加药方式及加药量,把降粘剂用热水稀释成0.5%-1%水溶液,加入油套环空,对于高含水井(>40%)可减少掺水量,根据油井产液量及动液面的高低决定是人工投加还是加药车投加,在15口油井加降粘剂,油稠井的回压问题得到了一定的好转,产量也得到了稳定。
2、缓蚀剂
注水开发的油田,油井含水总呈不断上升的状态,地层水中含有大量的离子,在开发过程对管杆泵的腐蚀是在所难免的,由于腐蚀带来的偏磨加剧,全队矿化度高于3000mg/L的井有69口,其腐蚀程度也与其含水和矿化度等有着直接的关系。所以就结合历年躺井情况及作业起管柱情况综合分析认为,我队大部分躺井都是和腐蚀有一定的关系。所以在全队范围内进行筛选,对56口油井根据产液量及矿化度的高低制定出合理的缓蚀剂投加方法,本着小剂量多频次的原则,有效减缓腐蚀。
3、热洗添加剂
部分油井由于含蜡量较高,凝固点较高,在生产过程易结蜡使产量不断下降最终导致躺井,这是临95块油井普遍存在的问题,经现场实验,SLP-3清蜡剂的溶蜡效果还是不错的,所以有44口油井需要投加热洗添加剂。
尽管已制定出计划,但是在现场投加时发现不能盲目投加,还应注意应间歇式加入原液,加药量,加药周期根据结蜡程度定,并且不要用热水稀释,同时配合小剂量加药,对结蜡严重井,清蜡不彻底,需要定期大剂量加药或热洗。
另外对于破乳剂、管线阻垢剂的投加也根据我队油井生产情况进行修订。
二、做好热洗工作,做好井筒的清洁工作
热洗是将地面加温后的污水或清水加入降粘剂、清防蜡剂等药剂后从套管泵入或自流入井内,后从油管返出的工作,可起到清洁井筒,溶化井筒内沉积的蜡、死油以及少量沉砂等,可为油井的正常生产提供清洁的井筒环境。为使热洗工作能够有所,查阅全队管柱情况、油井的生产层位、生产井段、原油性质。计算出井筒容积,换算出热洗时水量的多少,因对许多结蜡井、油稠井,水量不够,就会起到反作用,即热洗时融化的蜡不能被热洗水带出井筒,反而会重新结成蜡块,嚴重时会造成躺井,这样得不偿失,同时对部分低能低液井,大量洗井水进入井筒后可能会造成倒灌入地层,造成井筒内近井地层的污染,使油井短期内不出油,所以合理的洗井周期和洗井水量是非常重要的。(加入采油3队热洗运行计划表)
三、做好冲管工作,为油井生产提供通畅的地面流程
在日常的工作中经常遇到管线回压高、需要用泵车冲洗处理管线的问题。在多年的工作中我发现,由于地方百姓破坏严重,我们为了防止盗油,已将井口全部焊死或在井口装防盗箱(罐),给日常工作带来很多不便。由于井口被封闭或全部焊死,冲管或施工前必须用气焊割开防盗箱(罐)及丝堵才能干活,这样就会造成事故隐患,工作起来很不安全,既增加了工作量又降低了生产效率,延误了开井时间。
为此,我设计了快速冲管流程,可直接处理管线,不用安装防盗箱(罐)及丝堵,确保工作的安全性。该部件采用2 1/2″弯头、2 1/2″立式单流阀、2 1/2″弯头、2 1/2″油管接箍,相连接后,焊于井口流程上,承压较高,可达30Mpa。大大超过冲管时所需压力,可广泛用于需要冲管的油井,节省劳动工时提高生产效率。
进入冬季以后,每天都有一两口油井因此停产,采用快速冲管流程,每口井都可提前一到两个小时开井,每年度高峰期按200井次计算,每井次可缩短2小时工时,可节约劳动时间400小时。提高油井时率的同时,每天可增加产量5吨到10吨左右,仅冬天这一时期就可增加产量300吨到600吨左右,直接经济效益10万元左右。这样一来不仅可以解决工人干活不方便的问题,最重要的是防止了事故隐患,并可以节省大量材料费。一口防盗箱价值3万元左右,按采油厂共用100口井计算,可节约资金300万左右。
结论
2005年,采油3队控躺井、延长检泵周期得到了充分体现,从1月份至今躺井数每月在减少,创下7月份未躺井的历史纪录。近两年来,全队的躺井率也是逐年降低,在开井数不断增加的基础上,躺井井次得到了稳定或有所下降,取得了良好的效果,这与几年来重视加药、热洗等日常管理工作是分不开的。今后,我们将立足基本,加强加药、热洗工作的现场跟踪及落实,从基础工作入手为控躺井打好基础,使油井生产逐渐进入良性循环。
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。