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摘要:利853区块位于济阳坳陷东营凹陷滨南-利津断裂构造带,岩性复杂多样,油藏埋深2600~3200m,属常温常压系统。在钻井成本压缩的大环境下,通过对施工的利853区块钻井施工方案及邻井相关资料进行总结,结合实际施工经验,从钻井工艺技术、钻井工具及过程管理等方面,深入优化总结出一套适合该区块的优快钻井施工模式,达到提速提效的目的,为利853井组后续井的施工提供经验。
关键词: 利853区块;优快钻井;提速提效;钻井模式
1 地质情况简介
利853区块岩性复杂多样,扇中主要以含砾砂岩、砾状砂岩为主,夹砾岩、细砂岩、灰质砂岩,扇端以泥质粉砂岩、粉砂岩、含砾细砂岩为主。岩石类型为长石岩屑砂岩,石英含量25%、长石含量29%、岩屑含量46%。储层以粗粒为主,分选中-差,磨圆度次棱角状为主,结构成熟度低,胶结类型为孔隙胶结。油藏埋深2650~3200m,地层温度112-120℃,温度梯度3.32℃/100m;原始油层压力24.15-34.8MPa,平均压力为28.6MPa,压力系数0.9-1.2,平均1.0,属常温常压系统。根据利853井样品分析化验资料统计,沙四中储层孔隙度平均为11%,渗透率平均为8.6×10-3μm2,碳酸盐含量较高,平均为22.3%。胶结致密,属于低孔、特低渗储层。利853块油层地面原油密度0.8589g/cm3,地面原油粘度为8.29mPa.s(50℃时),凝固点平均为27.8℃。 沙四段地层水以CaCl2型为主,总矿化度较高,一般为50623-112520mg/l,平均7.3×104mg/l,氯离子含量为4.4-6.9×104mg/l。
2 施工难点分析
利853块构造位置位于济阳坳陷东营凹陷滨南-利津断裂构造带。钻探目的是完善利853块主体注采井网,提高储量控制程度和采收率,主要目的层为沙四段。通过对该地区邻井资料及前期井施工情况分析,该地区钻井施工难点如下:
1、利853区块造斜点浅,属于浅层定向,稳斜段长,设计要求中靶后自然降斜,轨迹控制难度大。
2、该井组井网密集,防碰难度大。
3、该井组沙河街井段长,造浆严重,钻井液性能维护困难。
4、进入沙三段后,斜深2300-2600m左右,地层偏软,受地层倾角影响呈降斜趋势,最高可达6°/100m,平均降斜率3°/100m,降斜趋势持续至沙四段中靶,控制井斜存在较大难度。
针对利853区块造斜点浅、稳斜段长、沙河街井段长、防碰及轨迹控制难度大等施工难题,从优化钻具结构、优选PDC钻头及钻进参数、优化泥浆体系三个方面,优化钻井施工模式,提高每个环节施工效率,达到整体提速提效的目的。
3 施工模式优化
3.1 钻具结构优化
1、一开平均井深410m,采用钟摆钻具结构,增加钻铤数量,确保防斜打直,配合PDC钻头加双泵组合,提高机械钻速。平均一开纯钻时间4h,泵压12MPa。
2、二开先期方案采用PDC+单弯螺杆(1.25°)+无磁钻铤+无磁承压”的钻具结构,但在实际施工时,在降斜段井斜难以控制,定向困难且效果不好。在2500m处更换牙轮钻头,定向钻进200m调整轨迹,2800m后牙轮钻头钻时较慢,更换PDC钻头完成后300m进尺。先期方案使用三个钻头,三趟钻,进尺工作时间较长。
针对利853井组地层特点,优化钻具组合,采取PDC钻头+单弯螺杆(1.5°)+止回阀+无磁承压钻杆+MWD悬挂+加重*8柱+钻杆的钻具结构,有效降低了稳斜段因地层倾角产生的降斜趋势,实现一趟钻完钻,并且减少了滑动钻进的比例,提高了机械钻速。
3、在钻具中加入偏心扩眼器、扶正器等井下工具,利用短起下作业,破坏井筒内岩屑床,循环时提高钻井泵排量,调整钻井液性能增加携砂能力,达到清除岩屑床,提高环空清洁度的目的。
3.2 优选PDC钻头及钻进参数
利853区块前四口井分别使用三个厂家的四刀翼PDC钻头,根据地层优化水眼及钻头齿数、齿形高度,对比分析。
通过使用比较,优选厂家一的4刀翼PDC,该钻头在保证较快机械钻速的前提下,能有效调整井深轨迹,可以实现二开一趟钻完钻。该钻头的设计采用浅内锥角,提高定向钻进时钻头弧顶位置接触地层的齿数,增加钻头抗冲击抗研磨能力。同时相当于减少芯部齿吃入地层深度,减少了对复合片的冲击载荷,预防芯部齿过早损坏出现钻头掏心情况。规径齿部位复合片采用小磨边设计,提高钻头定向时支撑点的减震能力,并保持有充足的切削能力提高定向效率。钻头采用短保径设计,进一步减少钻头定向时保径面与井壁之间的磨阻以提高机速。钻头复合片采用14°后倾角设计提高机械钻速,复合片选用超深脱钴耐高抗冲击与耐研磨异形面复合片(屋脊齿)。通过以上对钻头的深度优化处理,该钻头充分匹配该区块地层,可实现高效造斜,有效稳斜并保持高机速。
根据设计调整、优化井眼轨迹,合理调整钻进参数。针对该区块地层特征,定向施工特点,在钻时快的井段多定向钻进,提高造斜率,在钻时慢不好定向的井段多使用复合钻进,通过调整钻压大小和顶驱转速快慢控制井斜方位变化情况,减少定向时间,提高了钻井时效,
3.3 钻井液处理优化
通过利853井组的施工,钻井液处理方面总结出以下几点优化措施:
1、一开井段采用清水钻进,重点控制攜砂和防塌,适当增加粘度,配合双泵大排量保证携砂。
2、二开上部地层直井段成岩性差,泥岩较软且砂层发育,重点抑制地层造浆、防止泥岩缩径。保证足量的氯化钙,抑制能力强,可有效抑制岩屑和粘土颗粒在分散,保持在较粗颗粒级别,易于清除。
3、上部地层采用离心机辅助絮凝的方式,将胶液直接打入离心机中,实现离心机底流是清水的效果,有效清除有害固相,大大减少了废液排放,提高了机械钻速。 4、至东营组控制好失水,至沙二段提比重,始终保持低粘低切,控制好流型,调节好沙河街组斜井段润滑、屑沙能力。
5、随着井深、井斜增大,及时补充润滑剂。
6、封井浆采用“井浆+液体润滑剂+塑料小球”配方,要充分循环,确保井眼干净畅通。
3.4 生产管理优化
发挥甲乙双方项目组技术管理优势,做到设计及合同、搬迁安装、开工验收、固井施工、物资供应“五不等待”,实现了生产高效率。
全面梳理生产流程,衔接好每个施工节点,调整开钻和钻开油气层验收方式,优化二开试压流程,下套管使用与套管尺寸相符合的变扣接头并做好预案,减少更换闸板试压。
坚持安全标准化操作,重点对搬迁整改、起下钻、配钻具、接立柱、下套管等工序进行跟班监管,强化岗位操作与作业配合,力求“工序零对接、时间零损失”。根据当班岗位效率、辅助工作完成情况、安全操作等方面,对班组人员量化考核,与班组人员绩效挂钩,使工时分配更加准确、公正科学,有效促进了班组生产,提升了生产效率。
4 实施效果及结论
4.1 方案实施效果
通过采取有效优化措施,使用高效长寿命螺杆钻具、优化钻头选型、优化钻井参数及钻井液性能参数,配合离心机辅助絮凝技术,形成了“一口井、一趟钻、一只钻头、一套钻具组合”的施工模式,利853井组基本数据如下:
从中可以看出,采用该钻井模式后,效果如下:
1、一开纯钻时间缩短到4-5h,下表层套管时间缩短到3-4h。
2、二开实现一趟钻,口井钻井周期由最初的15.7d减少到最快5.54d
3、口井机械钻速由最初的25.73m/h提高到最高45.27m/h,总体提速76%。
4、钻机月速由4287.5m/台月提高到最快10520.69m/台月。
4.2 结论与建议
1、在利853区块实现了优快钻井模式,大幅提高了钻井施工速度,节约了钻井周期,降低了钻井成本。
2、利853区块优快钻井模式是通过一系列优化措施,达到提速提效目的,可推广到其他区块钻井施工中。
参考文献
[1]杨馥蔓等. 利853-斜53井钻井工程设计[M]. 勝利石油工程有限公司钻井工艺研究院,2019.
[2]王萍等. 利853-斜53井钻井地质设计书[M]. 胜利石油工程有限公司地质录井公司,2019.
关键词: 利853区块;优快钻井;提速提效;钻井模式
1 地质情况简介
利853区块岩性复杂多样,扇中主要以含砾砂岩、砾状砂岩为主,夹砾岩、细砂岩、灰质砂岩,扇端以泥质粉砂岩、粉砂岩、含砾细砂岩为主。岩石类型为长石岩屑砂岩,石英含量25%、长石含量29%、岩屑含量46%。储层以粗粒为主,分选中-差,磨圆度次棱角状为主,结构成熟度低,胶结类型为孔隙胶结。油藏埋深2650~3200m,地层温度112-120℃,温度梯度3.32℃/100m;原始油层压力24.15-34.8MPa,平均压力为28.6MPa,压力系数0.9-1.2,平均1.0,属常温常压系统。根据利853井样品分析化验资料统计,沙四中储层孔隙度平均为11%,渗透率平均为8.6×10-3μm2,碳酸盐含量较高,平均为22.3%。胶结致密,属于低孔、特低渗储层。利853块油层地面原油密度0.8589g/cm3,地面原油粘度为8.29mPa.s(50℃时),凝固点平均为27.8℃。 沙四段地层水以CaCl2型为主,总矿化度较高,一般为50623-112520mg/l,平均7.3×104mg/l,氯离子含量为4.4-6.9×104mg/l。
2 施工难点分析
利853块构造位置位于济阳坳陷东营凹陷滨南-利津断裂构造带。钻探目的是完善利853块主体注采井网,提高储量控制程度和采收率,主要目的层为沙四段。通过对该地区邻井资料及前期井施工情况分析,该地区钻井施工难点如下:
1、利853区块造斜点浅,属于浅层定向,稳斜段长,设计要求中靶后自然降斜,轨迹控制难度大。
2、该井组井网密集,防碰难度大。
3、该井组沙河街井段长,造浆严重,钻井液性能维护困难。
4、进入沙三段后,斜深2300-2600m左右,地层偏软,受地层倾角影响呈降斜趋势,最高可达6°/100m,平均降斜率3°/100m,降斜趋势持续至沙四段中靶,控制井斜存在较大难度。
针对利853区块造斜点浅、稳斜段长、沙河街井段长、防碰及轨迹控制难度大等施工难题,从优化钻具结构、优选PDC钻头及钻进参数、优化泥浆体系三个方面,优化钻井施工模式,提高每个环节施工效率,达到整体提速提效的目的。
3 施工模式优化
3.1 钻具结构优化
1、一开平均井深410m,采用钟摆钻具结构,增加钻铤数量,确保防斜打直,配合PDC钻头加双泵组合,提高机械钻速。平均一开纯钻时间4h,泵压12MPa。
2、二开先期方案采用PDC+单弯螺杆(1.25°)+无磁钻铤+无磁承压”的钻具结构,但在实际施工时,在降斜段井斜难以控制,定向困难且效果不好。在2500m处更换牙轮钻头,定向钻进200m调整轨迹,2800m后牙轮钻头钻时较慢,更换PDC钻头完成后300m进尺。先期方案使用三个钻头,三趟钻,进尺工作时间较长。
针对利853井组地层特点,优化钻具组合,采取PDC钻头+单弯螺杆(1.5°)+止回阀+无磁承压钻杆+MWD悬挂+加重*8柱+钻杆的钻具结构,有效降低了稳斜段因地层倾角产生的降斜趋势,实现一趟钻完钻,并且减少了滑动钻进的比例,提高了机械钻速。
3、在钻具中加入偏心扩眼器、扶正器等井下工具,利用短起下作业,破坏井筒内岩屑床,循环时提高钻井泵排量,调整钻井液性能增加携砂能力,达到清除岩屑床,提高环空清洁度的目的。
3.2 优选PDC钻头及钻进参数
利853区块前四口井分别使用三个厂家的四刀翼PDC钻头,根据地层优化水眼及钻头齿数、齿形高度,对比分析。
通过使用比较,优选厂家一的4刀翼PDC,该钻头在保证较快机械钻速的前提下,能有效调整井深轨迹,可以实现二开一趟钻完钻。该钻头的设计采用浅内锥角,提高定向钻进时钻头弧顶位置接触地层的齿数,增加钻头抗冲击抗研磨能力。同时相当于减少芯部齿吃入地层深度,减少了对复合片的冲击载荷,预防芯部齿过早损坏出现钻头掏心情况。规径齿部位复合片采用小磨边设计,提高钻头定向时支撑点的减震能力,并保持有充足的切削能力提高定向效率。钻头采用短保径设计,进一步减少钻头定向时保径面与井壁之间的磨阻以提高机速。钻头复合片采用14°后倾角设计提高机械钻速,复合片选用超深脱钴耐高抗冲击与耐研磨异形面复合片(屋脊齿)。通过以上对钻头的深度优化处理,该钻头充分匹配该区块地层,可实现高效造斜,有效稳斜并保持高机速。
根据设计调整、优化井眼轨迹,合理调整钻进参数。针对该区块地层特征,定向施工特点,在钻时快的井段多定向钻进,提高造斜率,在钻时慢不好定向的井段多使用复合钻进,通过调整钻压大小和顶驱转速快慢控制井斜方位变化情况,减少定向时间,提高了钻井时效,
3.3 钻井液处理优化
通过利853井组的施工,钻井液处理方面总结出以下几点优化措施:
1、一开井段采用清水钻进,重点控制攜砂和防塌,适当增加粘度,配合双泵大排量保证携砂。
2、二开上部地层直井段成岩性差,泥岩较软且砂层发育,重点抑制地层造浆、防止泥岩缩径。保证足量的氯化钙,抑制能力强,可有效抑制岩屑和粘土颗粒在分散,保持在较粗颗粒级别,易于清除。
3、上部地层采用离心机辅助絮凝的方式,将胶液直接打入离心机中,实现离心机底流是清水的效果,有效清除有害固相,大大减少了废液排放,提高了机械钻速。 4、至东营组控制好失水,至沙二段提比重,始终保持低粘低切,控制好流型,调节好沙河街组斜井段润滑、屑沙能力。
5、随着井深、井斜增大,及时补充润滑剂。
6、封井浆采用“井浆+液体润滑剂+塑料小球”配方,要充分循环,确保井眼干净畅通。
3.4 生产管理优化
发挥甲乙双方项目组技术管理优势,做到设计及合同、搬迁安装、开工验收、固井施工、物资供应“五不等待”,实现了生产高效率。
全面梳理生产流程,衔接好每个施工节点,调整开钻和钻开油气层验收方式,优化二开试压流程,下套管使用与套管尺寸相符合的变扣接头并做好预案,减少更换闸板试压。
坚持安全标准化操作,重点对搬迁整改、起下钻、配钻具、接立柱、下套管等工序进行跟班监管,强化岗位操作与作业配合,力求“工序零对接、时间零损失”。根据当班岗位效率、辅助工作完成情况、安全操作等方面,对班组人员量化考核,与班组人员绩效挂钩,使工时分配更加准确、公正科学,有效促进了班组生产,提升了生产效率。
4 实施效果及结论
4.1 方案实施效果
通过采取有效优化措施,使用高效长寿命螺杆钻具、优化钻头选型、优化钻井参数及钻井液性能参数,配合离心机辅助絮凝技术,形成了“一口井、一趟钻、一只钻头、一套钻具组合”的施工模式,利853井组基本数据如下:
从中可以看出,采用该钻井模式后,效果如下:
1、一开纯钻时间缩短到4-5h,下表层套管时间缩短到3-4h。
2、二开实现一趟钻,口井钻井周期由最初的15.7d减少到最快5.54d
3、口井机械钻速由最初的25.73m/h提高到最高45.27m/h,总体提速76%。
4、钻机月速由4287.5m/台月提高到最快10520.69m/台月。
4.2 结论与建议
1、在利853区块实现了优快钻井模式,大幅提高了钻井施工速度,节约了钻井周期,降低了钻井成本。
2、利853区块优快钻井模式是通过一系列优化措施,达到提速提效目的,可推广到其他区块钻井施工中。
参考文献
[1]杨馥蔓等. 利853-斜53井钻井工程设计[M]. 勝利石油工程有限公司钻井工艺研究院,2019.
[2]王萍等. 利853-斜53井钻井地质设计书[M]. 胜利石油工程有限公司地质录井公司,2019.