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摘 要:通过对一起35kV出线故障,开关拒动,同时35KVI段母线发生谐振后,主变后备保护装置未动作原因进行分析,得出结论,并提出了改进措施。
关键词:线路保护 动作 分析
0.引言
2012年3月23日11时09分,息110kV变电站息1号主变高压侧复压过流后备保护动作,1号主变三侧开关及桂息2开关跳闸,110kV 母线失压,35kV母线、10kV母线所带线路全停。
1.故障前运行方式
息县110kV变电站失压前运行方式:桂息2开关、罗息2开关、息110开关、息350开关、息1号主变运行,息2号主变停运。
2.故障原因分析
故障发生后巡线发现化肥厂厂区内35kV高压室B相穿墙套管设备线夹断裂,弓子线落在A相导线上。短路电流过大造成息化出线薄弱环节1#塔B相电缆头烧断。
试验人员在对35kV息化1开关保护进行传动试验时,“低电压闭锁过流”保护不动作。更换CPU插件后传动保护装置,保护动作出口、信号正常。
通过对息1号主变中压侧后备保护传动试验及分析,在11时09分07秒发生1号变高后备动作前,11时09分05秒35kVI段母线发生谐振,35kVI段母线保护、测量、计量均失压,1号主变中后备“PT断线闭锁”压板在投入位置,将中压侧电流保护闭锁,导致中压侧后备保护未启动。
据此判断,由于35kV息化1保护装置CPU故障、35kV母线发生PT断线闭锁主变中后备保护装置是造成35kV息化线保护、息1号主变中后备保护拒动,息1号主变三侧开关跳闸的主要原因。
3.暴露问题
1)35kV息化1保护装置NSR600R(版本V1.10)、主变后备保护装置NSR695R存在原理性缺陷。PT断线闭锁后备保护存在设计缺陷,在故障发生同时又出现PT断线的特殊情况下,可能造成保护拒动。
2)运行维护单位设备定期维护不到位,未及时发现设备隐患。
4. 整改措施
1)要求生产厂家对此版本主变保护进行版本升级,并修改保护定值,复压闭锁过流保护引入其他侧电压防止后备保护装置拒动。
2)将南瑞NSR600R保护装置版本升级,把失电告警接点接入相邻测控装置,防止装置死机的状态下,后台监视不到。
3)加强设备巡视和定期维护,将化肥厂厂区內35kV高压室穿墙套管使用设备线夹全部进行更换。
参考文献:
[1] DL/T 584—2007 3-1 10 kV电网继电保护装置运行整定规程[s].北京:中华人民共和国国家发展和改革委员会,2007.
[2] 许正亚.电力系统自动装置[M].北京:水利电力出版2006
关键词:线路保护 动作 分析
0.引言
2012年3月23日11时09分,息110kV变电站息1号主变高压侧复压过流后备保护动作,1号主变三侧开关及桂息2开关跳闸,110kV 母线失压,35kV母线、10kV母线所带线路全停。
1.故障前运行方式
息县110kV变电站失压前运行方式:桂息2开关、罗息2开关、息110开关、息350开关、息1号主变运行,息2号主变停运。
2.故障原因分析
故障发生后巡线发现化肥厂厂区内35kV高压室B相穿墙套管设备线夹断裂,弓子线落在A相导线上。短路电流过大造成息化出线薄弱环节1#塔B相电缆头烧断。
试验人员在对35kV息化1开关保护进行传动试验时,“低电压闭锁过流”保护不动作。更换CPU插件后传动保护装置,保护动作出口、信号正常。
通过对息1号主变中压侧后备保护传动试验及分析,在11时09分07秒发生1号变高后备动作前,11时09分05秒35kVI段母线发生谐振,35kVI段母线保护、测量、计量均失压,1号主变中后备“PT断线闭锁”压板在投入位置,将中压侧电流保护闭锁,导致中压侧后备保护未启动。
据此判断,由于35kV息化1保护装置CPU故障、35kV母线发生PT断线闭锁主变中后备保护装置是造成35kV息化线保护、息1号主变中后备保护拒动,息1号主变三侧开关跳闸的主要原因。
3.暴露问题
1)35kV息化1保护装置NSR600R(版本V1.10)、主变后备保护装置NSR695R存在原理性缺陷。PT断线闭锁后备保护存在设计缺陷,在故障发生同时又出现PT断线的特殊情况下,可能造成保护拒动。
2)运行维护单位设备定期维护不到位,未及时发现设备隐患。
4. 整改措施
1)要求生产厂家对此版本主变保护进行版本升级,并修改保护定值,复压闭锁过流保护引入其他侧电压防止后备保护装置拒动。
2)将南瑞NSR600R保护装置版本升级,把失电告警接点接入相邻测控装置,防止装置死机的状态下,后台监视不到。
3)加强设备巡视和定期维护,将化肥厂厂区內35kV高压室穿墙套管使用设备线夹全部进行更换。
参考文献:
[1] DL/T 584—2007 3-1 10 kV电网继电保护装置运行整定规程[s].北京:中华人民共和国国家发展和改革委员会,2007.
[2] 许正亚.电力系统自动装置[M].北京:水利电力出版2006