某型有机玻璃制件银纹故障研究

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  摘要:通过对某型有机玻璃制件进行密封性、拧紧力矩试验,分析了产生银纹故障的原因,确定了解决问题的方法,并完成了故障的修复,保障了装备的使用安全。
  关键词:液压油箱;有机玻璃;应力;银纹故障
  某型直升机液压油箱油量观察面板采用透明的YB-2或YB-3浇铸航空有机玻璃(PMMA)加工制成。在修理完成后的试飞过程中,该玻璃面板出现银纹的故障率较高(年均返工率>20%),既影响了直升机的试飞工作,也降低了企业修理质量信誉。因此,解决这一故障迫在眉睫。
  1 液压油箱油量观察玻璃银纹原因分析
  1.1 材料本身原因
  浇铸航空有机玻璃在室温下是脆性材料,对缺口和应力集中非常敏感,抗裂纹扩展能力差,零件表面的任何机械划伤均会降低其强度。若零件中存在大的内应力及安装时装配应力过高,会诱发银纹甚至裂纹[1]。由于有机玻璃的线膨胀系数与金属材料相差很大,如果装配在金属骨架中时没有足够的热间隙,使材料的膨胀收缩受到限制,也会产生应力集中。这种应力以及其他使用应力将加速银纹扩展为裂纹,裂纹在直升机飞行振动的外力下很可能导致有机玻璃制件破损,危及飞行安全。
  1.2 机械加工过程中内应力未消除
  液压油箱油量观察玻璃涉及的主要机械加工方式包括下料时的锯切、车制成圆形、铣削其刻度线。成品件见图1。
  浇铸航空有机玻璃导热率低,制造零件时极易因温度不均产生内应力。为消除制造过程产生的残余应力,成形的和装配的浇铸有机玻璃零件均应进行退火,并改善零件周边与骨架的贴合度[2]。而液压油箱油量观察玻璃制造工艺中却未规定机械加工后进行退火。
  1.3 装配力矩过大
  液压油箱油量观察玻璃装配工艺中未明确装配拧紧力矩的大小,完全凭工作者的经验进行装配工作。经分解测定:原机进厂该玻璃的装配拧紧力矩约为15N-m,而修理后该玻璃的装配拧紧力矩约为25N-m。
  2 液压油箱油量观察玻璃密封性、拧紧力矩试验
  2.1 密封性试验
  以3N-m的拧紧力矩将液压油箱油量观察玻璃的固定螺母拧紧,按产品工艺规程要求进行密封性试验,未发现渗漏;再分别以12N-m、13N-m、14N-m和15N-m的拧紧力矩将液压油箱油量观察玻璃的固定螺母拧紧,并放入低温试验箱内,将温度设置为55℃,保温2h,取出后按产品工艺文件要求进行密封性试验,直至其恢复至室温,未发现渗漏。
  2.2 拧紧力矩试验
  选取经退火处理和未经退火处理的液压油箱油量观察玻璃,按工艺文件要求装配合格,将液压油箱油量观察玻璃固定螺母拧紧,拧紧力矩从15~20N·m共6個整数中逐次递增。然后模仿装机后正常工作温度放入温度为65℃~75℃的烘箱,保温2h,再随烘箱冷却至室温,取出检查是否产生银纹,具体试验结果见图2。
  从图2中的试验数据可以看出,当拧紧力矩达到16N·m时,未经退火处理的液压油箱油量观察玻璃上产生银纹,经退火处理的液压油箱油量观察玻璃上无银纹;当拧紧力矩达到18N·m时,经退火与未退火处理的液压油箱油量观察玻璃上均产生银纹。从而确定,修理后该玻璃的装配拧紧力矩25N·m是故障产生的主要原因。
  3 液压油箱油量观察玻璃银纹故障解决方案
  3.1 消除零件机械加工内应力
  当液压油箱油量观察玻璃机械加工完成后,揭掉保护层,清洁其表面的灰尘及压敏胶纸(膜)残留的压敏胶后,再用干燥、清洁的压缩空气吹干。将零件支撑在专用的支架或夹具上,使零件的型面与支架贴合,以保证其在退火过程中的外形稳定。放入温度容差为±5℃的加温箱中,在规定的退火温度下保持一定时间,退火温度及时间见表1,并自然冷却至40℃以下后从加温箱中取出。
  3.2 规范装配力矩
  根据液压油箱油量观察玻璃的密封性及拧紧力矩试验结果,确定其装配时固定螺母的拧紧力矩宜控制在13±lN·m范围内,并落实在相关工艺文件中实施控制,装配合格后的产品见图3。
  4 结论
  经过退火处理的液压油箱油量观察玻璃,按规定的装配拧紧力矩进行装配,在试飞及使用过程中,再未出现银纹故障现象,确保了该有机玻璃制件具有良好的光学性能、足够的结构强度及较长的使用寿命,提高了该型直升机修理质量。同时,也为其他航空装备修理时同类故障的处理提供了解决思路。
  参考文献
  [1]中国航空材料手册第7卷塑料透明材料绝缘材料(第2版)[M].北京:中国标准出版社,2001.
  [2]HB/Z 125-1988飞机有机玻璃透明件制造工艺说明书[S].中华人民共和国航空工业部.
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