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摘 要:采用Solidworks三维软件对美卓矿山机械轴承座及工艺方案进行实体造型,用华铸模拟软件进行模拟,通过比较冒口尺寸及摆放方式,预测了形成缩孔缺陷的不同倾向,比较不同工艺缩孔分布及工艺出品率,优化冒口工艺设计,并解决了原工艺切除冒口后精整的困难,缩短了轴承座精整时间,降低了生产成本,保证了产品工期。
关键词:轴承座 数值模拟 出品率 铸造工艺
1、铸件结构特点及技术要求
该件为美卓颚式破碎机用轴承座,材质为ZG20Mn2,要求不得有缩孔缩松及影响强度性能的铸造缺陷,铸件要求磁粉和超声波探伤,达到磁粉EN1369 (level 3)和超声波EN12680-1检验标准,铸件结构如图1:
2、工艺方案模拟优化
根据铸件结构特点,我们设计了多种工艺方案,并利用模拟软件进行模拟。下面介绍原工艺方案及改进工艺方案。
2.1原方案:
按照常规操作方法设置腰型冒口4个,冒口规格为180mm×270mm×235mm,如图2所示。按此冒口方案进行纯凝固数值模拟,模拟结果如图3所示,铸件本体没有缩孔缩松,工艺出品率为58%,但A面不加工,切割冒口后,精整很困难,耗时耗力,不仅增加了生产成本,而且延长了生产工期,成为该产品的一个生产瓶颈,针对这种情况,我们优化工艺,设计了另一套方案。
2.2改进后方案:
为避免A面放置冒口,减少精整阶段不必要的修磨,设计放置2个圆形冒口和2个冷铁,冒口尺寸为φ200mm×500mm,冷铁尺寸为100mm×60mm×40mm,如图4所示。按此方案进行纯凝固数值模拟,模拟结果如图5所示,铸件本体没有缩孔缩松,工艺出品率为65%,模拟结果表明,改进后的工艺可行,不仅提高产品出品率,而且大大的较低了A面精整阶段的修磨量。
3、生产过程控制
模具制作 出口美卓的轴承座为我公司定型产品,产品订单较多,模具采用整体木模,为保证吊運、起模方便,在模具上安装起模鼻。
造型 由于铸件热节较大,为防止铸件粘砂,也便于铸件好清砂,芯子表面放置一层厚度10mm的铬铁矿砂;外型采用水玻璃砂,砂型烘干后,刷醇基锆英粉涂料两遍。
合箱浇注 合箱时要检查铸件砂型是否完好,吹净砂型及浇道内散砂,对正箱泥号后合箱,打紧卡子,最后用泥抹严箱缝。浇注温度控制在1535-1550℃。
4、生产验证
按改进后工艺进行生产,铸件质量完好,没有缩孔缩松等铸造缺陷,与CAE模拟结果一致,加工后检查,铸件完全达到图纸要求,出品率不仅从原来的58%提高到65%,而且大大的减小了精整阶段的工作量,降低生产成本,缩短了轴承座的制作工期,得到了公司和用户的一致好评。
关键词:轴承座 数值模拟 出品率 铸造工艺
1、铸件结构特点及技术要求
该件为美卓颚式破碎机用轴承座,材质为ZG20Mn2,要求不得有缩孔缩松及影响强度性能的铸造缺陷,铸件要求磁粉和超声波探伤,达到磁粉EN1369 (level 3)和超声波EN12680-1检验标准,铸件结构如图1:
2、工艺方案模拟优化
根据铸件结构特点,我们设计了多种工艺方案,并利用模拟软件进行模拟。下面介绍原工艺方案及改进工艺方案。
2.1原方案:
按照常规操作方法设置腰型冒口4个,冒口规格为180mm×270mm×235mm,如图2所示。按此冒口方案进行纯凝固数值模拟,模拟结果如图3所示,铸件本体没有缩孔缩松,工艺出品率为58%,但A面不加工,切割冒口后,精整很困难,耗时耗力,不仅增加了生产成本,而且延长了生产工期,成为该产品的一个生产瓶颈,针对这种情况,我们优化工艺,设计了另一套方案。
2.2改进后方案:
为避免A面放置冒口,减少精整阶段不必要的修磨,设计放置2个圆形冒口和2个冷铁,冒口尺寸为φ200mm×500mm,冷铁尺寸为100mm×60mm×40mm,如图4所示。按此方案进行纯凝固数值模拟,模拟结果如图5所示,铸件本体没有缩孔缩松,工艺出品率为65%,模拟结果表明,改进后的工艺可行,不仅提高产品出品率,而且大大的较低了A面精整阶段的修磨量。
3、生产过程控制
模具制作 出口美卓的轴承座为我公司定型产品,产品订单较多,模具采用整体木模,为保证吊運、起模方便,在模具上安装起模鼻。
造型 由于铸件热节较大,为防止铸件粘砂,也便于铸件好清砂,芯子表面放置一层厚度10mm的铬铁矿砂;外型采用水玻璃砂,砂型烘干后,刷醇基锆英粉涂料两遍。
合箱浇注 合箱时要检查铸件砂型是否完好,吹净砂型及浇道内散砂,对正箱泥号后合箱,打紧卡子,最后用泥抹严箱缝。浇注温度控制在1535-1550℃。
4、生产验证
按改进后工艺进行生产,铸件质量完好,没有缩孔缩松等铸造缺陷,与CAE模拟结果一致,加工后检查,铸件完全达到图纸要求,出品率不仅从原来的58%提高到65%,而且大大的减小了精整阶段的工作量,降低生产成本,缩短了轴承座的制作工期,得到了公司和用户的一致好评。