南山矿盆底区15-2层南翼一分段回采率分析及提高回采率的思考

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  【摘 要】通过刚采过的南山矿盆底区15-2层南翼一分段底板层全区段回采率的分析与总结,思考提高回采率的途径。
  【关键词】回采率;计算;影响因素;提高途径
  
  一、区段说明
  南山矿综采二队回采的盆底区15-2层南翼一分段,该面于2006年1月16日开工,于2006年12月22日停采,工作日336个。溜子道共计采出695米,回风道采出678米,平均走向回采长度686.5米。工作面最大倾角15o,最小倾角1o,一般倾角10o。初期煤层设计平均厚度10.5米,采过顶分层,煤层厚度由底板层底板标高及顶分层底板标高锁定,最大煤厚10米,最小煤厚6.5米。设计平均煤厚7米。煤容重1.35T/m3。月平均煤厚采用月进展四角平均值。
  二、采煤工艺
  综采二队采用综放工艺,该区段共计安设112组ZF2800/16/24型轻放支架及6组ZF3000/17/26型端头过渡支架,支架总长度147.5米。设计工作面平均长度150米,放煤区域说明:按照规定采用端头过渡支架以后不开设缺口,上、下端头各有1架不放煤,有效放煤区域116架。支架上方冒落拱可延至支架外侧1米。上、下端头无架区不放煤。由于工作面为延煤层倾斜布置,工作面下部煤体受压较大,破碎充分。理论上工作面下半部放煤效果应好于上半部,根据观察实际情况也是这样,无法通过有效数据验证。
  三、影响回采率因素
  1、初采丢煤情况
  切眼附近顶煤厚度达6.8米,切眼宽5米,上方顶煤无法放出。出切眼5米范围内,由于矿压较小,顶板粘连。若为原始煤层,放煤效果较差,采出率达50%。由于初期采过顶分层,顶板粘连作用较小,采出率可达80%。计算如下:
  5×150×6.8×(1+0.2)×1.35=8262T
  2、断层丢煤情况
  开采区域内共有6条断层,F2断层回风道实见,落差2米,向工作面延伸40米后尖灭,回风道破岩1米,丢煤忽略不计。F3断层落差3米,丢三角煤处于10月开采范围内。F4断层落差4.5米,丢三角煤处于10月份开采范围内。F5断层落差2米,延倾斜贯穿工作面,丢三角煤处于11月份开采范围内。F6、F7断层开采区域内影响较小,丢煤忽略不计。(见平面示意图)
  丢煤量计算:
  F3断层:50×3/2×150×1.35=15187.5T(10月丢煤)
  F4断层:20×(3.0+4.5)/2×150×1.35=15187.5T(10月丢煤)
  F5断层:40×2/2×150×1.35=8100T(11月丢煤)
  3、过煤层分叉线丢煤情况
  过煤层分叉线丢煤情况计算:
  74×7/2×150×1/3×1.35=17482.5T
  说明:主要丢煤在回风道,底煤长度74米,厚度7米。溜子道基本未丢底煤,丢煤形体为三棱椎。
  4、上、下两巷顶板丢煤量:54428T(见回采率附表)
  5、合理丢煤共计:118647.5T
  四、提高回采率途径
  1、在接续允许前提下,应尽量预采顶分层。
  预采顶分层可有效提高顶煤回收率。从附表可知:1~6月采过顶分层,回采率为92.07%。7~12月为原始煤层,回采率为75.53%。
  2、应合理布置分段距离,采取合理的放煤秩序。
  《煤矿安全规程》规定,放顶煤工作面分段放顶距离必须大于20米,放煤方式采取单向间隔多轮次循环放煤,头一刀放奇数号支架,第二刀放偶数号支架,每次同时放煤3个支架,每个支架循环放煤时间10分钟。以综采二队为例:盆底区12层南翼一分段段面共计安装有118个支架,放煤距离分为四段,一段25个支架,二、三、四段各31个支架。每轮次放煤时间60分钟,每刀煤可进行三轮。有时因人因素未执行规程规定放煤秩序,经常哪里有煤就可劲放,直到见到顶板岩石,往往这几架放干净了,再放别的支架时,顶煤被这几架冒落岩石擋住放不干净,不利于顶煤回收。
  分段距离在规定允许前提下可适当缩短,这样可减少每轮次放煤时间,提高放煤循环次数。且可充分利用后部运输机的运输能力,充分回收顶煤。
  3、采用综放面专用端头过渡支架。
  采用专用端头过渡支架可有效增加综放工作面顶煤可放区域,从而减少丢煤,提高回采率。综采二队在未引进该型端头过渡支架前,工作面上、下端头无架区各开设3米缺口,该区域顶煤不放。
  在使用端头过渡支架后在实际生产中取消了缺口的开设,工作面共计安装了118组支架,在未使用新型端头过渡支架前,实际可放煤112组支架,工作面理论采出率112/118×100%=94.9%,使用端头过渡支架后实际可放煤116组支架,工作面理论采出率116/118×100%=98.3%,理论采出率提高了3.4个百分点。在实际生产中采用了新型端头过渡支架后,原缺口位置不允许放的顶煤现在可以放了。按缺口长度6m计算,工作面每推进一刀,可以有效地多放原煤6×(12-2)×0.6×1.4×88%=44.35T。有效地提高了原煤回采率。
  4、必须做好煤体高压注水工作。
  煤体高压注水应采取科学合理的注水设计方案,加大煤体高压注水的力度,加强打钻及注水的监管力度。实现较好地湿润软化煤体的目的。增加顶煤的塑性指标,使顶煤在矿压作用下较好地破碎,从而提高回采率,并且可有效防止工作面煤体自燃发生火灾,降低工作面正常生产过程中产生的粉尘生成量。
  过去综采二队采用岩石爬道钻打钻,钻孔长度无法监控,往往达不到设计要求。多数情况下采用静压注水,注水压力小,达不到充分湿润软化煤体的目的。建议采用75液压钻机,确保钻孔长度可以覆盖工作面,采用专用高压注水泵高压注水,南山矿综采一队、二队现采用中国矿大负压除尘系统对煤体进行高压注水,注水压力10~15MPA,能够充分软化煤体,效果较好。
  5、应采取深孔预裂爆破措施。
  应把深孔预裂爆破做为贯穿工作面区段开采始终的长效措施,附规程。尤其在原始煤层条件下,必须执行深孔预裂爆破。除了在工作面矿压显现较明显,硬帮出现片帮冒顶情况下不打,在其它情况下都可采用,以便增强顶煤的破碎程度,增强顶煤的冒落效果,提高煤炭资源的回收率。深孔预裂爆破钻孔必须打到距煤层顶板1米处,揣药时可采用分节固定揣药方式,以便顺利将药揣至要求长度。
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