深部软岩巷道支护技术研究

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  摘 要:随着矿井开采深度的增加,逐步向深部软岩巷道转型,如何有效合理的控制深部软岩巷道的变形是亟待解决的问题。通过分析车集煤矿28采区轨道下山巷道变形的原因,提出锚网索喷+ 36U型钢可缩性支架+壁后注浆+施工卸压槽支护技术。工程实践表明,该技术在深部软岩巷道能有效控制巷道变形,其技术经济效果良好。
  关健词:深部 软岩 围岩 支护
  中图分类号:TD353 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)004-021-02
  河南煤业化工集团车集煤矿28轨道下山属于深部软岩巷道,围岩主要以泥岩、砂质泥岩和粉砂岩为主。巷道为直墙半圆拱形断面,净宽4.5m,直墙高1.4m,S净=14.2㎡,原采用锚网索喷支护技术,顶帮锚杆均采用 20€?000mm高强左旋螺纹钢锚杆,锚杆间排距为800€?00mm,拱部布置3根 18.9€?200mm锚索,间排距1.5?.4m,全断面铺设 6mm的冷拔点焊小眼钢筋,混凝土喷射厚度为150mm。在掘进过程中出现巷道变性大,巷道变性速度快等现象,服务年限40年的巷道在成巷1年左右出现了大范围的浆皮脱落、断面缩小等破坏现象,并且开始返修,极大影响了矿井的正常生产。
  1 巷道破坏原因分析
  (1)巷道围岩岩性差。28轨道下山揭露的岩性为泥岩、砂质泥岩和粉砂岩,岩石强度较低,遇水易膨胀,岩石裂隙较发育,围岩完整性差,自身承载能力不强。同时在爆破等施工过程中,围岩裂隙进一步扩展,并产生新的裂隙,导致巷道围岩整体抗压强度进一步降低。28轨道下山综合柱状图如图1所示。
  (2)巷道围岩应力水平高。由于巷道埋深大,位于-814~1000m的范围,同时巷道断面大,巷道掘进后,围岩的原岩应力平衡状态被破坏,围岩应力以压应力为主,在巷道两帮及拱部容易出现应力集中,导致巷道顶板下沉、两帮挤出变形。
  (3)原巷道支护强度不够。巷道支护的对象是除松动圈围岩自重和巷道围岩的部分塑性变形外,还有松动圈围岩的碎胀变形,并且后者往往占据主导地位。巷道掘进后,围岩具有较强的流变特性,单纯的锚网索喷支护难以控制巷道围岩的强烈变形,从而导致支护失效。
  2 支护方案设计
  2.1 锚网索喷作用机理分析
  锚网索喷支护可在巷道掘进后立即提供连续的支护抗力,这样就能够充分地利用端部支承作用限制变形的发展,阻止围岩进入松驰状态的趋势。由于喷层厚度一般较小(10-15cm),且初凝时间较短,凝结后即产生结构作用并显示出其蠕变特征。而锚杆则在发生较大变形后仍能保持其相当大的锚固力,甚至可以随被加围岩作整体移动。因而锚网索喷支护有效地控制延性流变岩体的变形,它可以容许围岩有一定变形而避开应力峰值,从而最大限度的提高围岩的自承能力;同时锚网索喷支护具有很大的可调性,能够较好地调节支护柔性与支护抗力之间的关系,使两者在共同变形中取得平衡。
  2.2 U型钢可缩性支架作用机理分析
  U型钢可缩性支架不仅具有可缩性,且有较高的初撑力和支撑能力,作用在支架上的压力和围岩的变形量呈反比关系,可缩性支架可以吸收围岩的变形能,随着围岩的变形而伸缩,较好的适应围岩变形,直至围岩稳定,即在一定条件下使用可缩性支架后,支架上的荷载相对减小、调整,使支架的受力状况得到改善,提高巷道围岩的支撑力,减缓巷道的变形,使围岩由二向受力状态变为三向受力状态,进而提高围岩强度。
  2.3 壁后注浆加固作用机理分析
  利用注浆手段在巷道壁后进行充填加固,使围岩由注浆前的无约束松散状态改变为注浆后的完整状态,使围岩变为具有抗压、抗拉、抗剪切、抗扭曲等适应复杂应力、应变状态的支护体,同时注浆后浆液可以将巷道围岩内部的裂隙、空隙充满,能够将破碎的围岩胶结成为稳定的整体,阻止了围岩与岩层中的水、空气相接触,防止了软弱岩石因风化作用和吸水膨胀弱化而发生失稳,并为锚杆、锚索提供锚固基础,提高锚固力,提高支护效果。
  2.4 施工卸压槽作用机理分析
  巷道周边围岩应力的降低以松动圈的扩大为代价,深部岩体处于三向应力状态,围岩应力较大。在应力增高区内岩体形成自承结构,承受巷道掘进过程中引起的集中应力。同时,在它的自承和保护下,又使卸压区内的岩体得以保持稳定。另一方面,结构和完整性并未遭到完全破坏的卸压区的围岩,仍然存在一定的残余强度,并向岩体自承结构提供侧向约束力,增加岩体自承结构的强度和稳定性,从而使围岩稳定性得到显著提高。在巷道永久支护结束后,前移耙装机之前,沿巷道中心爆破松动开挖一条深1m,宽1m的卸压槽;卸压槽采用碎矸填平,矸石之间要疏松,不得压实,填平之后铺设轨道前移耙装机。在巷道围岩中开槽,不仅使应力集中向巷道深部转移,巷道处于应力降低区,卸压槽还为巷道围岩变形提供了补偿空间,从而使巷道变形量减小。28采区轨道下山支护断面图如图2所示。
  3 支护效果
  根据在已掘巷道内每间隔40m设置一个测点,利用“十字观测法”监测巷道两帮收缩量、顶板下沉量及底板底鼓量,现场观测数据如图3所示。从图3中可以看出,巷道支护方式优化后,40d内巷道顶板最大位移变形量105mm,两帮最大位移变形量95mm,底板最大位移变形量为85mm,且变形均趋于稳定。通过优化支护方式,巷道变形量明显减小,取得较理想的支护效果。
  图3 支护方式改变前后巷道位移变形量对比曲线图
  4 结语
  通过锚网索喷+ 36U型钢可缩性支架+壁后注浆+施工卸压槽支护技术应用,成功解决了车集煤矿28采区轨道下山深部软岩巷道变形严重的治理难题,不仅提高了巷道支护强度,满足行人、运输及通风等生产需求,同时避免了反复维修现象,保证巷道正常生产,在深部软岩巷道支护中具有广泛的推广性。
  参考文献:
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