锦8—25—372稠化油堵水效果分析

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  摘 要:锦204断块油水关系复杂,层间矛盾突出,此断块兴隆台油层是欢西油田稠油油藏水淹严重区块之一。2013年8月欢17块兴隆台油层锦8-25-372油井实施稠化油堵水,累计增油1009吨,收到了良好的经济效益。
  关键词:堵水机理 实施条件 效益分析
  前言
  今年以来,我厂广泛开展群众性节约挖潜和提合理化建议活动,员工积极响应号召,发挥科技是第一生产力的作用,为原油的上产献计献策。
  其中锦204断块油水关系复杂,层间矛盾突出,针对区块存在的问题,运用综合技术加以解决,制定适合油井生产特点的措施,提出实施“投资少、施工简单、见效快”的稠化油堵水,有针对性的解决油井的生产矛盾,在增加区块产能的同时,为进一步挖潜提供科学依据。
  一、概况
  欢17块兴隆台油层位于欢喜岭油田的西南部,南北宽0.5-1.2 Km,东西长6km,开发目的层为兴隆台油层。含油面积2.3km2,地质储量841×104t,油层有效厚度20.8米。
  构造相对复杂,从整体构造形态上看,为一北东走向,但被四级断层切割的背斜构造。断块内共发育12条四级断层,将断块切割成12个小块。共有14个储量计算单元,其中最大的含油面积0.7km2,地质储量222×104t;最小的只有0.1km2,地质储量仅3×104t。
  储层物性较好。油层发育受构造和砂体控制,平面上油层在高部位厚,向低部位逐渐变薄,且分布稳定。储层岩性为细砂岩和含砾中、细砂岩,属于孔隙式胶结,胶结物为泥质,泥质含量15%,储层平均有效孔隙度28%,渗透率0.7达西,含油饱和度65%,属中孔、中高渗油藏。
  原油为普通稠油,50℃地面脱气原油粘度169-2333mPa·s,20℃时原油密度为0.971g/cm3,地下原油粘度155mPa·s。
  油层埋深-1290~-1050米,原始地层压力11.7MPa,饱和压力11.07 MPa,地层温度46℃[1]。
  二、目前生产现状
  欢17块(兴隆台油层)是一个稠油区块,1979年4月投入开发,1984年4月开始吞吐开采,自今已吞吐开采24年。截止到2014年1月,区块共有油井147口,开井81口,日产油210吨,采油速度为0.98%,采出程度为42.86%,综合含水为84.7%。
  随着地层压力的下降,地层水向内侵入,区块油水关系复杂,目前稠油区块综合含水都在70%以上。锦204块兴隆台油层是欢西油田稠油油藏水淹严重区块之一,截止今年1月底,区块有11口油井含水上升,综合含水达到87.8%,与2013年11月相比上升了12.1%,区块油井平均注汽轮次为9井次,其中最高注汽轮次为18井次[2]。
  三、稠化油堵水机理
  活化稠油由低粘稠油和表面活性剂组成,混合液挤入地层后,进入油流通到的活化稠油会溶于油,在油井生产时随油流排出;加入高效W/O(油包水型乳状液)型活化剂,混合均匀后挤入油层,这种有稠化剂的稠油挤入高含水层后吸收地层水,乳化增粘,形成一种W/O型高粘乳液,较好地封堵出水孔道;挤入中、低含水层的含有乳化剂的稠油,见油后稀释,随地层油一同产出,具有独特的堵水不独油的自我选择性 [3]。
  稠化区块受注汽轮次增加和原层段采出程度较高的影响,其剩余油主要存在于纵向上未动用的或动用程度差的油层,所以选择井时选择有一定产能、生产周期较短或调、补层井 [4]。
  四、稠油井进行稠化油堵水条件:
  1.原油粘度较低,油层条件下能够流动。
  2.油井含水较高,供液能力较强(具有一定边底水能量)
  3.油层厚度较大,堵后有一定剩余厚度。
  4.油井产量有过高峰期,水淹时间不长。
  5.油井泵工作正常,出砂不严重。
  6.吞吐井生产一段时间以后,油层温度不很高(稠化剂不能耐高温)[4]。
  五、实施情况
  2013年8月欢17块兴隆台油层25-372油井实施稠化油堵水,累计增油1009吨,收到了良好的经济效益。
  锦8-25-372井采油井段1126.4-1183.5,24.5米/12层,2013年3月24日热采(注汽轮次17次)下泵开,含水一直居高不下,日产液20.9t/d,日产油0.8/d,含水96.2%。针对这种情况,我们对该井进行了分析,(1)油井含水较高,供液能力强(2)注汽的这个月,油层温度不很高(3)动液面较高463米,功图正常(4)上周期含水不高,产量较高;遂对该井提出了实施稠化油堵水。8月26日25-372实施开井,日产液20 t/d,日产油9.6/d,含水52%,增油效果显著,日产油由0.8t/d上升到9.6t/d,日增油8.8t/d,截至目前已累计增油1009t。
  六、经济效益分析
  七、下步建议
  继续摸索欢17块兴隆台油层中后期开发的规律,努力寻找提高油藏采收率的有效方法。
  1.继续在欢17断块优选油井,以提高油井产能。
  2.继续研究区块开发特点,控制油水界面的上升速度。
  3.继续摸索油水分布规律及剩余油分布规律。
  4.继续尝试新工艺增油技术,提高油层渗透性,增加油井产量。
  参考文献
  [1]王春鹏,等.辽河油区油田开发实践.石油工业出版社,2002
  [2]张凤山,等.辽河稠油研究进展.西安地图出版社,2000
  [3]白宝君,等.活化稠油堵水工艺技术研究及应用.石油勘探与开发.北京:石油工业出版社,1998
  [4]王增林,等.国内外石油技术进展.北京:中国石化出版社,2005
  作者简介:姜元元,女,1985年5月出生,2011年7月毕业于中国石油大学(华东)资源勘查专业,
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