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摘要: 根据生产实际.探讨经纱对地毯织机生产效率的影响,通过优化原科、调整工艺、保持设备完好状态,使其提高生产效率,降低消耗。
关键词: 经纱;消耗;质量
中图分类号:TS103 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0710186-01
大庆炼化纺织厂于1999年引进CRM72型双箭杆电脑提花织机,根据厂家提供的技术参数,经纱使用10支/3合股涤棉纱线。设备的经密为373根/米,在国内进口的威尔顿设备中是经密最高的。由于经密高,经纱数量多,设备筘齿密度大。在生产过程中我们发现,由于筘齿密度大,并且每个筘齿中有6根经纱、6根绒纱和一根限高器,在设备运行过程中,相互之间的摩擦很大,且断纱频繁。由于接纱空间小,在穿纱、接纱、补纱的过程中,操作工感觉非常的磨手,并且生产出的产品常常荷叶边、鼓包等质量问题。自发现该问题后,我们一直在研究、探讨和试验,并咨询了厂家,厂家也未作出明确答复。就这一技术难题,我们制定了几种解决方案,通过排查实验,最终确认通过降低经纱纤度来解决这一技术难题,并且大大降低了经纱单耗。
1 原料
2 设备简介
CRM72型双箭杆电脑提花织机是1999年从比利时引进的,它采用PTX电子提花机提花,多臂机是有一组共轭凸轮主驱动的。绒纱分为6色纱14个位,每色绒纱有1492根,共计8952根。经轴8个,分为4个紧经、4个松经,紧经3044根,松经5968根,边经180根,经纱共计9192根。地毯生产幅宽4米,筘片有效使用长度为4米,共计1493根筘齿,每一组齿中有6根绒纱 ,6根经纱,经密373根/米。
1)筘片中的排列:限高器、绒纱、经纱(从南至北)。
2)经轴的排列:上毯1、3、4,下毯2、5、6。
3)穿经规律:1、2、3、4、5、6(从南至北)。
4)停经片的排列:停经片分上毯、下毯各6排,前两排为紧经,后四排为松经,上毯排列为1、3、4,下毯排列为2、5、6。
5)绒纱:毯面绒纱:373×4×6=8952根;每色绒纱:14×108=1512
根(包括边经)。
6)穿绒规律:1、4、2、5、3、6(从南至北)。
7)停绒片的排列:1、2、3、4、5、6(从后至前)或从低到高。
8)棕框的排列:1、2、3、4、5、6(从前向后的顺序排列)。
PTX电子提花机运动原理:是主驱动通过万向节向提花机传动,再通过锥形齿轮 转变为提花机主驱动,它带动提花机凸轮使提刀在织机一周内做上下或下上循环运动。
9)多臂机工作原理:主驱动经过锥形齿轮转变为垂直于主驱动的多臂机主驱动。
10)整经机:工作原理就是无级调速電机带动液压泵,液压泵输出的带一定压力液体油驱动液压马达,液压马达驱动经轴转动;同时气缸驱动压辊,对所有经纱施加稳定的压力(摩擦力)保证经纱平整,张力均匀和线速度一致。最后实现筒子经纱被整齐的卷绕在经轴上。
穿筘方式:紧经1、1、1;松经2、2、2。
3 存在问题
1)CRM72型双箭杆电脑提花织机筘片幅宽4.4米,筘片有效幅宽4M,筘齿1493个,绒纱8952根,经纱9012根。每个筘齿里有6根绒纱,6根经纱,纱线数量较多,且筘片之间还插有限高器,致使筘齿间隙狭小,紧密,由于纱线堆积过多,致使成品地毯常常出现荷叶边、鼓包等质量问题。
2)由于筘齿间绒纱、经纱数量较多,并且还有限高器,在生产过程中相互摩擦很大,断纱频繁现象,增加非正常停机,影响生产效率。
3)操作人员在操作时,因筘片之间较密,手插入通丝内接纱、穿纱、补纱都有磨手的现象,不仅危害操作工人的身体健康,而且接纱速度较慢,也影响生产效率。
4)对于1/1V地毯上胶时,因毯基中绒纱过多,毯基厚实。若上胶量略少,则内层绒头固定不住,易产生掉毛等质量问题;若上胶量略多,虽然胶渗入毯基内层固定了绒头,但毯基过硬,不利于铺装。
4 使用21/4 经纱优化后产生的效益
4.1 降低消耗
10/3经纱消耗为0.28kg/㎡,21/4经纱消耗为0.16kg/㎡,每平米节约0.12kg/㎡,全年用量约50吨,每年节约6000kg经纱。现已投入使用中。
4.2 产品质量得到提高
使用21/4经纱后,地毯的荷叶边、鼓包等质量问题得到解决,使地毯质量得到进一步提升。
4.3 延长经轴使用时间
10/3经纱经轴,因纤度大,纱线粗,织造过程中使用较快,紧经卷绕6700m,松经卷绕3200m,平均每月需要更换一次经轴,改变经纱支数后,紧经延长到11000m,松经5300m,经轴更换周期明显延长,现在紧经生产4个月,松经3个月,才需要更换一次,较大缩短了更换周期,每换一次经轴,从停机换经轴,到穿经线完成需2天时间,一年需24天,现缩短为14天,不但降低了员工的劳动强度,同时还为生产赢得了更多的时间。
4.4 提高生产效率
21/4经纱自上机生产以来,在接纱、补纱、穿纱过程中,操作人员明显感到经纱细,筘齿空间加大,摩擦力减小;在操作过程中,因空间加大,经纱密度降低,经纱层次更清晰,位与位之间更明显,更容易查找断纱位置,断纱量有所降低,以前接一根纱需20秒,现只需15秒,大大降低了接纱时间,同时还提高了生产效率。
5 经济效益分析
单耗对比:10/3:0.28kg/㎡
21/4:0.16kg/㎡
每平米节约:0.28-0.16=0.12kg/㎡。
全年计划生产地毯250000平方米,经纱价格为16.837元/Kg。
则优化后经纱每年节约为:
250000×0.12×16.837元/Kg=505110元。
关键词: 经纱;消耗;质量
中图分类号:TS103 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0710186-01
大庆炼化纺织厂于1999年引进CRM72型双箭杆电脑提花织机,根据厂家提供的技术参数,经纱使用10支/3合股涤棉纱线。设备的经密为373根/米,在国内进口的威尔顿设备中是经密最高的。由于经密高,经纱数量多,设备筘齿密度大。在生产过程中我们发现,由于筘齿密度大,并且每个筘齿中有6根经纱、6根绒纱和一根限高器,在设备运行过程中,相互之间的摩擦很大,且断纱频繁。由于接纱空间小,在穿纱、接纱、补纱的过程中,操作工感觉非常的磨手,并且生产出的产品常常荷叶边、鼓包等质量问题。自发现该问题后,我们一直在研究、探讨和试验,并咨询了厂家,厂家也未作出明确答复。就这一技术难题,我们制定了几种解决方案,通过排查实验,最终确认通过降低经纱纤度来解决这一技术难题,并且大大降低了经纱单耗。
1 原料
2 设备简介
CRM72型双箭杆电脑提花织机是1999年从比利时引进的,它采用PTX电子提花机提花,多臂机是有一组共轭凸轮主驱动的。绒纱分为6色纱14个位,每色绒纱有1492根,共计8952根。经轴8个,分为4个紧经、4个松经,紧经3044根,松经5968根,边经180根,经纱共计9192根。地毯生产幅宽4米,筘片有效使用长度为4米,共计1493根筘齿,每一组齿中有6根绒纱 ,6根经纱,经密373根/米。
1)筘片中的排列:限高器、绒纱、经纱(从南至北)。
2)经轴的排列:上毯1、3、4,下毯2、5、6。
3)穿经规律:1、2、3、4、5、6(从南至北)。
4)停经片的排列:停经片分上毯、下毯各6排,前两排为紧经,后四排为松经,上毯排列为1、3、4,下毯排列为2、5、6。
5)绒纱:毯面绒纱:373×4×6=8952根;每色绒纱:14×108=1512
根(包括边经)。
6)穿绒规律:1、4、2、5、3、6(从南至北)。
7)停绒片的排列:1、2、3、4、5、6(从后至前)或从低到高。
8)棕框的排列:1、2、3、4、5、6(从前向后的顺序排列)。
PTX电子提花机运动原理:是主驱动通过万向节向提花机传动,再通过锥形齿轮 转变为提花机主驱动,它带动提花机凸轮使提刀在织机一周内做上下或下上循环运动。
9)多臂机工作原理:主驱动经过锥形齿轮转变为垂直于主驱动的多臂机主驱动。
10)整经机:工作原理就是无级调速電机带动液压泵,液压泵输出的带一定压力液体油驱动液压马达,液压马达驱动经轴转动;同时气缸驱动压辊,对所有经纱施加稳定的压力(摩擦力)保证经纱平整,张力均匀和线速度一致。最后实现筒子经纱被整齐的卷绕在经轴上。
穿筘方式:紧经1、1、1;松经2、2、2。
3 存在问题
1)CRM72型双箭杆电脑提花织机筘片幅宽4.4米,筘片有效幅宽4M,筘齿1493个,绒纱8952根,经纱9012根。每个筘齿里有6根绒纱,6根经纱,纱线数量较多,且筘片之间还插有限高器,致使筘齿间隙狭小,紧密,由于纱线堆积过多,致使成品地毯常常出现荷叶边、鼓包等质量问题。
2)由于筘齿间绒纱、经纱数量较多,并且还有限高器,在生产过程中相互摩擦很大,断纱频繁现象,增加非正常停机,影响生产效率。
3)操作人员在操作时,因筘片之间较密,手插入通丝内接纱、穿纱、补纱都有磨手的现象,不仅危害操作工人的身体健康,而且接纱速度较慢,也影响生产效率。
4)对于1/1V地毯上胶时,因毯基中绒纱过多,毯基厚实。若上胶量略少,则内层绒头固定不住,易产生掉毛等质量问题;若上胶量略多,虽然胶渗入毯基内层固定了绒头,但毯基过硬,不利于铺装。
4 使用21/4 经纱优化后产生的效益
4.1 降低消耗
10/3经纱消耗为0.28kg/㎡,21/4经纱消耗为0.16kg/㎡,每平米节约0.12kg/㎡,全年用量约50吨,每年节约6000kg经纱。现已投入使用中。
4.2 产品质量得到提高
使用21/4经纱后,地毯的荷叶边、鼓包等质量问题得到解决,使地毯质量得到进一步提升。
4.3 延长经轴使用时间
10/3经纱经轴,因纤度大,纱线粗,织造过程中使用较快,紧经卷绕6700m,松经卷绕3200m,平均每月需要更换一次经轴,改变经纱支数后,紧经延长到11000m,松经5300m,经轴更换周期明显延长,现在紧经生产4个月,松经3个月,才需要更换一次,较大缩短了更换周期,每换一次经轴,从停机换经轴,到穿经线完成需2天时间,一年需24天,现缩短为14天,不但降低了员工的劳动强度,同时还为生产赢得了更多的时间。
4.4 提高生产效率
21/4经纱自上机生产以来,在接纱、补纱、穿纱过程中,操作人员明显感到经纱细,筘齿空间加大,摩擦力减小;在操作过程中,因空间加大,经纱密度降低,经纱层次更清晰,位与位之间更明显,更容易查找断纱位置,断纱量有所降低,以前接一根纱需20秒,现只需15秒,大大降低了接纱时间,同时还提高了生产效率。
5 经济效益分析
单耗对比:10/3:0.28kg/㎡
21/4:0.16kg/㎡
每平米节约:0.28-0.16=0.12kg/㎡。
全年计划生产地毯250000平方米,经纱价格为16.837元/Kg。
则优化后经纱每年节约为:
250000×0.12×16.837元/Kg=505110元。