鸭河口电厂2X350MW机组灰库控制系统改造

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  【摘 要】对大型电厂灰库系统的原控制系统德国SIMENS公司生产的S5-115U控制系统进行升级改造,并探讨在机组不停役的情况下完成的工作过程。本文介绍了该控制系统改造技术方案、控制系统中的硬件配置、网络配置及软件编制以及实施流程。
  【关键词】PLC控制;改造;技术方案
  南阳鸭河口电厂一期工程装机2X350MW汽轮发电机组,配套锅炉为W火焰,亚临界参数,一次中间再热、控制循环、燃煤汽包炉,其结构为单炉体,Π型,露天布置。灰库控制系统现采用德国SIMENS公司生产的S5-115U系列PLC可编程控制器,“控制台+PLC+模拟屏+报警盘”和现场手动操作形式对灰库全过程进行控制。在操作间设有一模拟屏,屏上刻画出了灰库区的设备及工艺流程图,控制台安装了大量的开关和按钮,当前工艺过程状态通过操作屏上的指示灯进行显示,设备、功能组的启停全部通过控制台上开关和按钮控制。灰库料位模拟量通过智能数字式仪表显示。
  1.现PLC系统及设备概况
  灰库控制系统S5-115U系列PLC已运行多年,进入老化故障期。控制系统出现不稳定现象,严重影响了灰库区设备的正常运行,直接威胁到两台机组的安全经济运行。为恢复控制设备的可维护性、兼容性和可扩展能力,消除设备这些方面的不稳定对正常生产的影响和隐患,需要对现有控制系统进行改造升级。
  2.常规改造存在的问题
  2.1 灰库控制系统的改造施工,按常规的施工方法,为了保证运行设备的安全,必须将全部灰库系统的设备全部停运后,才能进行设备的安装和接线工作。
  2.2 南阳鸭河口电厂一期工程#1、#2机组共用一套PLC控制系统而根据当前的发电形式,不可能两台机组同时停役给改造工作创造必要的条件。
  2.3 在改造工作调试過程中,会对灰库控制系统带来安全上的影响,进而影响运行机组的安全运行。
  综合上述,灰库控制系统升级改造难度很大,且存在较多不确定因素,如果施工处理失当,会极大影响电厂运行机组的安全稳定运行。
  3.改造工程的技术方案
  对原有控制柜进行整体升级替换,全新更换对整个控制系统的性能有保证。设备更新以控制柜端子为界,柜外保留不变,柜内全部更新。新设备的功能不变,工艺原理和操作习惯立足原有规范,并根据积累的经验进行更新设计升级。
  灰库控制系统改造对SIMENS公司生产的S5-115U系列PLC彻底拆除,保留控制柜及外围设备(如电源和继电器柜)。现有的“控制台+PLC+模拟屏+报警盘”和现场手动操作的控制模式更改为 “PLC+上位机监控站CRT”的控制模式,保留必要的现场手动操作。
  3.1PLC
  根据设备的工艺性能要求,采用当前较为先进并经济型SIMENS公司生产S7-300系列PLC产品。使用3个独立的PLC,各自独立的控制每个灰库及其相关设备,公用辅助系统的设备分别根据功能分配到每个PLC中完成控制,这样设计的优点在于,一是当一个PLC故障时,仅影响一部分灰库设备,而其它设备仍能够保证正常运行,从而不影响整个机组的正常除灰除渣。二是为了检修维护控制系统的需要,可以分别停电进行检修,而不影响发电机组除灰系统的正常运行。
  3.2CRT
  人机界面提供更完备的信息提示和反馈,更方便的操作,界面全部中文化(图2)。
  灰库区所有受控(受PLC控制)设备,在上位机CRT上能实现单独手操与自动运行方式,自动运行方式下各子系统画面设计程控开启/停止按钮实现子系统功能组运行启动/停止功能,并能实现声音报警功能。
  3.3上位机系统
  上位机系统主要由两台工控机组成,2台为工程师站兼操作员站,操作系统为Windows XP,控制软件为PCS7 V610 SP2,并安装WinCC6.1版。
  两台工控机通过西门子的CP343-1 NEW用于S7300 PLC到PROFINET,作为I/O控制器接连到现场I/O设备。操作员站主要供操作使用,在界面上显示各种实时运行参数,对各种控制设备的运行状态和运行参数进行调整,对现场的电机和电动、气动控制阀进行控制。工程师站用于系统工程师进行系统维护、实现程序修改、系统运行状态监控、用户登录管理、用户权限分配等。
  3.4网络通信配置
  整个控制系统的通信采用三层网络进行数据交换。最上层是操作层,为操作终端网;中间层为控制层,为设备主干网, 它是高速工业以太网(10/100Mbps);底层为I/O层,为现场总线,采用Profibus2DP通信协议。其中设备主干网为整个系统的骨干网。主要负责控制器之间、控制器与监控系统之间的数据交换。设备主干网采用快速以太网,支持TCP/IP协议。
  3.5软件编制
  系统的组态软件为SIMATIC Manager,所有的组态工作均在工程师站上完成。系统采用集中的、从上到下的组态方式,过程控制与监视的组态采用的是图形化组态,方便易用。人机接口部分的组态软件是WinCC,如图3所示。
  过程控制与监视的组态包括硬件系统搭建、控制策略实现、各种记录配置、报表生成及数据归档。I/O卡件采集现场数字量和模拟量信号,经过PCS7 的驱动块处理, 通过监视块传送给上位机WinCC, 用于WinCC画面进行监控。
  4.具体实施流程
  根据灰库区系统的运行情况,在#2机组大修时一座灰库可满足 #1机组运行的要求。3座灰库可分别停运,进行控制系统改造。每座灰库控制系统改造调试结束且相关设备投入正常后,再进入下一座灰库控制系统的改造,从而不影响机组的安全运行。
  5.本技术方案的优点
  1)可以在机组不停役的情况下实施改造方案,从而使改造工作不影响电厂的经济效益。
  2)在进行控制系统安装调试时,可以逐座灰库进行,从而不影响电厂机组的运行。
  6.实施改造方案的安全注意事项
  1)在施工实施前应充分摸清原PLC控制柜各控制单元的接线情况。
  2)在原PLC控制柜进行拆、接线工作时应做好相临运行设备的安全措施。如拆下的线头用绝缘带临时包扎并做好标记,对运行的设备作好警告标志等。
  3)在控制电缆施工时应注意对运行设备的保护。
  4)在分系统进行调试时应密切注意对其他运行系统的影响。
  7.结束语
  1)改造后新程序不仅成功地解决了原系统存在的安全隐患,又保证和完善了各种联锁保护逻辑,并结合上位机组态,实现更加灵活的运行方式和更为直观的操作监控。增加了实时趋势图显示功能、操作历史查询及历史数据查询功能、完善了报警系统及增加报警历史(追忆)查询功能、增加了逻辑在线修改、另外实时逻辑监视使用十分方便。
  2)成功地解决了原系统存在的安全隐患,和改造前相比,改造后提升灰库控制系统的自动化程度、大大降低了灰库控制系统的故障率和潜在危险,提高了锅炉安全运行的稳定性,系统便与升级、运行方式灵活、维护方便,同时也为以后的技术改造工作提供了经验。
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