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本文通过对水轮发电机组并网实验过程中有功波动的分析,认为导致本次有功波动的根本原因为水轮机在低水头有功调节到位的时间变长,而计算机监控系统机组现地控制单元(LCU)的调节参数没有与之相适应;诱发原因为增负荷操作刚好与上次调节的第二个超调修正在相位上叠加,以及可能的水击效应叠加。通过采取在计算机监控系统上增加手动增减开度的操作界面及相应的程序、调速器正常时工作在功率反馈模式、机组LCU实现变比例积分导数(PID)参数功能、在低水头下退出机组LCU有功闭环调节等方法能解决有功波动问题。