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为了满足玻璃横向切割精度高,速度和位置跟踪响应快的要求,应用了台达20PM专业运动主机和A2系列智能伺服,通过速度1Mb/s的CANOPEN网络进行数据交换,以达到控制目的。对玻璃横向切割的工艺流程和机械原理做了简介。对运动控制系统架构和原理做了详细介绍。实际生产验证了该系统能达到控制精度要求。