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为解决航空发动机可调喷管液压作动筒工作腔流量偏小问题, 对作动筒复杂双油路腔开展了 CFD 数值仿真分析, 阐明了作动筒流量偏小原因, 提出了增大流量的措施并仿真分析了改进效果.计算结果表明: 仿真流量由 465.5mL/s增大到 539mL/s,增大了73.5mL/s;流量实测值由443mL/s增大到507mL/s, 满足设计要求, 最终通过作动筒流量试验验证.