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【摘要】分层注水是解决油田开发中的层间矛盾,实现有效注水,保持地层能量,维持油田长期稳产、高产,提高水驱动用储量和采收率的重要手段。靖安油田大路沟三区储层非均质性强,各向物性差异、层间矛盾、层内矛盾十分突出,注水过程中的单层突进和层间干扰现象十分明显,实施分层注水,油藏吸水剖面明显改善,水驱动用程度增加,递减降低,提高了水驱开发效果。
【关键词】储层非均质性 分层注水 开发效果
1 油田概括
靖安油田大路沟三区属于平缓西倾单斜背景上的鼻隆背斜与岩性组合圈闭,油藏为岩性——构造油藏,原始驱动类型为弹性弱水压驱动。储层河道砂体发育,呈北东西南向展布,平面上为条带网状,剖面上为顶平底凸的透镜状。大路沟三区经过12年的开发历程,经历了勘探发现、储量评价试采、上产阶段、稳产阶段等四个阶段。
2 分层注水必要性分析2.1 非均质性表现特征
油田开发初期,采用笼统注水,由于不同渗透率的油层自然吸水量相差几倍到几十倍,层间吸水差异大,造成注入水单层突进和平面舌进,对应油井过早水淹,非主力低渗透油层储量动用较差。
通过对取芯井岩芯渗透率进行非均质参数评价可得:大路沟三区长213与长221层层间、层内非均质性强。
路39-21井合采长213、长221层,两层物性参数相似,通过分层采油分层测压测试发现长221层压力(10.7MPa)高于长213层(9.1MPa),全井日液量5.43m3,日产油1.85t,含水59.9%,长221层日液量5.45m3,日产油2.18t,含水52.9%,長213层日液量3.50m3,日产油1.70t,含水42.8%,两层合采时液量小于两层分采液量之和,且长221层含水高于长213层,说明存在明显的层间干扰现象。
2.2 非均质性导致“水驱不均”
注水井由于纵向上反韵律,导致层内尖峰状或部分段不吸水。层间物性差异可导致水驱不均,部分层位不吸水。路35-18井反韵律特征,下层不吸水,通过分注后,吸水变均匀,吸水厚度由4.10m↑20.62m。
图1?路35-18井吸水剖面对比图
3 分层注水效果分析3.1 分注概况
大路沟三区目前有注水井57口,开井47口,分注井12口,分注率25.2%,分注层位:长213与长221层。3.2 吸水剖面变化情况
两层合注井由于层间物性差异,合注长213、长221层时,存在指状吸水、尖峰状吸水或部分层段不吸水。分注后,吸水变均匀,吸水厚度变大,单井吸水厚度由11.4m↑13.2m。
3.3 水驱指标变化情况
分注区历年水驱控制程度、水驱动用程度逐年上升,水驱指数、存水率基本保持稳定,水驱动用程度由分注前的67.3%↑目前的73.7%,水驱开发效果得到明显改善。
3.4 递减指标变化情况
分注区两项递减、含水上升率呈下降趋势,目前分注区自然递减7.1%,全区11.1%,低于全区水平。分注井对应油井见效特征明显,日产液、日产油上升、含水下降,累计增油2542t。分注开发效果明显。
4 结论
通过对靖安油田大路沟三区储层非均质性的认识,开展精细分层注水效果较好,解决了纵向水驱不均导致的单层突进及层间干扰问题,得出以下认识。
(1)通过分层注水,吸水剖面明显改善,吸水状况良好,有效地解决了剖面上吸水差差异。
(2)分层注水可以有效解决储层非均质性引起的水驱不均,纵向韵律差异引起的水淹或油井不见效,使对应油层得到了充分的能量补充,对应油井见效明显。
(3)分层注水提高了水驱开发效果,效果较好。下步根据注水井吸水状况,可实施新增分注13口,预计全部分注后分注率可达到53.2%,提高了水驱开发效果。
参考文献
[1] 胡熙平,袁世昌.分层注水的油藏适应性分析[J].西部探矿工程,2006.12
[2] 刚振宝,卫秀芬.大庆油田机械分层注水技术回顾与展望[J].特种油气藏,2006.10
作者简介
吴大全(1984)男,蒙古族,辽宁阜新人,助理工程师,主要从事油田地质开发工作。
【关键词】储层非均质性 分层注水 开发效果
1 油田概括
靖安油田大路沟三区属于平缓西倾单斜背景上的鼻隆背斜与岩性组合圈闭,油藏为岩性——构造油藏,原始驱动类型为弹性弱水压驱动。储层河道砂体发育,呈北东西南向展布,平面上为条带网状,剖面上为顶平底凸的透镜状。大路沟三区经过12年的开发历程,经历了勘探发现、储量评价试采、上产阶段、稳产阶段等四个阶段。
2 分层注水必要性分析2.1 非均质性表现特征
油田开发初期,采用笼统注水,由于不同渗透率的油层自然吸水量相差几倍到几十倍,层间吸水差异大,造成注入水单层突进和平面舌进,对应油井过早水淹,非主力低渗透油层储量动用较差。
通过对取芯井岩芯渗透率进行非均质参数评价可得:大路沟三区长213与长221层层间、层内非均质性强。
路39-21井合采长213、长221层,两层物性参数相似,通过分层采油分层测压测试发现长221层压力(10.7MPa)高于长213层(9.1MPa),全井日液量5.43m3,日产油1.85t,含水59.9%,长221层日液量5.45m3,日产油2.18t,含水52.9%,長213层日液量3.50m3,日产油1.70t,含水42.8%,两层合采时液量小于两层分采液量之和,且长221层含水高于长213层,说明存在明显的层间干扰现象。
2.2 非均质性导致“水驱不均”
注水井由于纵向上反韵律,导致层内尖峰状或部分段不吸水。层间物性差异可导致水驱不均,部分层位不吸水。路35-18井反韵律特征,下层不吸水,通过分注后,吸水变均匀,吸水厚度由4.10m↑20.62m。
图1?路35-18井吸水剖面对比图
3 分层注水效果分析3.1 分注概况
大路沟三区目前有注水井57口,开井47口,分注井12口,分注率25.2%,分注层位:长213与长221层。3.2 吸水剖面变化情况
两层合注井由于层间物性差异,合注长213、长221层时,存在指状吸水、尖峰状吸水或部分层段不吸水。分注后,吸水变均匀,吸水厚度变大,单井吸水厚度由11.4m↑13.2m。
3.3 水驱指标变化情况
分注区历年水驱控制程度、水驱动用程度逐年上升,水驱指数、存水率基本保持稳定,水驱动用程度由分注前的67.3%↑目前的73.7%,水驱开发效果得到明显改善。
3.4 递减指标变化情况
分注区两项递减、含水上升率呈下降趋势,目前分注区自然递减7.1%,全区11.1%,低于全区水平。分注井对应油井见效特征明显,日产液、日产油上升、含水下降,累计增油2542t。分注开发效果明显。
4 结论
通过对靖安油田大路沟三区储层非均质性的认识,开展精细分层注水效果较好,解决了纵向水驱不均导致的单层突进及层间干扰问题,得出以下认识。
(1)通过分层注水,吸水剖面明显改善,吸水状况良好,有效地解决了剖面上吸水差差异。
(2)分层注水可以有效解决储层非均质性引起的水驱不均,纵向韵律差异引起的水淹或油井不见效,使对应油层得到了充分的能量补充,对应油井见效明显。
(3)分层注水提高了水驱开发效果,效果较好。下步根据注水井吸水状况,可实施新增分注13口,预计全部分注后分注率可达到53.2%,提高了水驱开发效果。
参考文献
[1] 胡熙平,袁世昌.分层注水的油藏适应性分析[J].西部探矿工程,2006.12
[2] 刚振宝,卫秀芬.大庆油田机械分层注水技术回顾与展望[J].特种油气藏,2006.10
作者简介
吴大全(1984)男,蒙古族,辽宁阜新人,助理工程师,主要从事油田地质开发工作。