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唐山爱信齿轮有限责任公司无疑是走“机器换人”前列的公司。在拧紧这种需要精确定位的工位上,使用了FANUC M-710IC/70机器人来替代人工操作。但是在机器人运行的过程中,电缆的高损耗成为了最大的问题:电缆需要留出较长余量来满足机器人前端的旋转运动,造成了机器人运行空间的占用,并且在机器人运行中,由于电缆的位置不确定,还可能会接触到工件,甚至造成停机;