洗煤厂降低介耗的研究与实践

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  【摘要】本文主要分析了影响石壕洗煤厂重介质消耗的主要因素,从工艺技术和生产管理等方面,提出了降低介耗的措施,实现降低成本的目的。
  【关键词】重介质选煤;产品带介;降低介耗;措施
  重介质洗煤厂的介质消耗水平影响洗煤厂的正常生产和经济效益。降低介质消耗可节省的成本数以百万计,不仅是控制生产成本的重要途径,也是体现洗煤厂管理水平的重要指标。介质损失主要包括由重介产品带走和随磁选机尾矿损失的介质(技术损失)和由于运输、转载、添加方式不佳以及管理不善造成的介质损失(管理损失)[1]。当前各洗煤厂主要通过以下途径降低介耗:①通过定期翻转弧形筛、调整喷头方向、提高喷水压力等方式提升脱介筛的脱介效率;②调整各项参数提高磁选机效率;③从粒度、密度等方面确保加重质的质量;④减少稀介质中加重质的数量;⑤加强加重质的储存、运输、添加的管理[2-5]。
  石壕洗煤厂是一座年入洗能力为120万吨的矿区型炼焦煤洗煤厂 ,采用不脱泥、不分级重介质选煤工艺,主洗设备为无压给料三产品重介质旋流器,选出精煤、中煤和矸石三种产品。重介质分选后的粗选细煤泥再进入浮选作业,选出最终精煤泥。由于井下采煤机械化程度的提高,矸石量增加,细粒煤含量增多,原煤灰分比设计时高出两个百分点,煤质不稳定。另外,由于管理、设备和介质等方面的原因,生产中介耗一直比较高,有时甚至高达4.0kg/t。针对这一情况,石壕洗煤厂进行了多方面的分析研究,结合实际情况,提出了降低介耗的有效措施。
  1.2 喷水压力、喷嘴以及循环水浓度、粘度影响
  经检测,发现喷水压力不够,喷嘴的位置不合理。我厂脱介喷水用的是循环水,经检测发现,循环水浓度高、粘度大的时候,水变黑、粘,起不到喷水脱介的作用。
  2.解决措施
  2.1 弧形筛、脱介筛及喷水改造
  (1)弧形筛改造
  定期翻转弧形筛,以改善弧形筛的脱介效果。弧形筛的单位处理能力大,三产品重介旋流器的溢流和底流中的重介悬浮液80%由弧形筛脱除。一般情况下,正常生产2~3周需翻转一次。弧形筛对脱介起主要作用的是筛条边棱的“切割作用”,所以筛条边棱锋利程度决定了脱介效果,但是,筛条经过长期使用后,迎着料浆的一边棱角会因磨损变钝,“切割作用”会逐渐变差,使弧形筛的泄水能力变弱,处理能力变小,增加了精煤和中煤脱介筛的负担。将弧形筛的筛子孔径改为1mm(现在为0.75 mm),增加了筛孔尺寸而使得介质在弧形筛上的透筛概率增加,增加预脱介效果,同时调整安装角度,保证弧形筛能够均匀的将物料给到后续脱介筛中,使最终介质消耗量减少。
  (2)脱介筛改造
  由于脱介筛的脱介效果差,使大量煤泥进入重介悬浮液系统,增加了悬浮液的粘度,使分选效果变差。为了保证系统煤泥的动平衡,以前常采取加大分流量的办法,这样就使进入磁选机的介质的相对比例增加,也导致了介耗的增加。把喷嘴改小(从8mm改为6mm),调低筛子上喷嘴的位置,以增加有效脱水长度,使筛板使用面积增大。
  (3)喷水装置改造
  合理设置脱介筛上的喷水位置、高度、角度和挡水堰,喷水方向均为逆煤流方向,下一道喷水使物料刚翻过挡水堰,在翻转的时候喷水,从而有效地保证了脱介效果。脱介筛的喷水量及喷水压力也是影响介耗的重要因素之一。脱介筛上喷水压力不足,会使筛上产品带介损失成倍提高。为保证充足的喷水量及喷水压力,脱介筛喷水嘴的高度控制在距筛面高度200~250mm,这样既可保证喷水帘幕宽度,又保证了水压,从而对脱介筛上物料起到充分浸透、松散的作用。
  (4)加强循环水管理
  通过定期冲斜管,完善絮凝剂加药制度,工人培训等方法加强对循环水的管理,并及时检测循环水浓度,确保循环水浓度控制在3%以下。
  2.2 磁选机参数调整
  (1)调整磁选机分选区间隙
  通过增减槽体与机架之间的垫板来调整磁选机分选区的间隙。间隙大,单位时间通过的矿浆量增加,磁选机的处理能力也增大,但回收率降低;间隙小,则影响入料量,但回收率相对高。
  (2)调整磁系偏角
  通过机架一侧的专用调整装置调整磁系偏角。磁偏角小,精矿排矿困难,尾矿中磁性物含量高;磁偏角大,缩短尾矿扫选区,尾矿中磁性物含量高。最佳的磁偏角应该通过生产试验进行确定,应随着生产的进行来动态调节。
  (3)控制磁选机液位及开停机
  保证磁选机有溢流,同时控制磁选机液位,在不跑介的情况下尽量减少筛子喷水量。停机时延长磁选机的停机时间,杜绝磁选机带负荷开停机,及时冲洗磁选机底部物料,避免磁选机堵塞现象的发生。
  2.3 加强生产工艺管理和培训
  (1)加强对岗位司机的培训。提高职工专业操作技能,合介桶开机前要充分鼓风,防止介质团聚,使悬浮液均匀。煤泥重介旋流器分流时要适当控制流量,保证适当均匀的入料量和分流量。
  (2)针对煤泥量大,与磁铁矿粉之间总接触面积也随之增大,脱介困难的情况,根据生产实践体会,在石壕洗煤厂合格悬浮液中煤泥量保持在24%的水平较为适宜。合格悬浮液中要保持这样的煤泥量,尽可能往煤泥合格介质桶中分流,发挥煤泥旋流器的作用,将煤泥及时脱除。
  (3)严格开停机制度。停机时,确保液位有余量,开机时,确保循环水正常后,再开启介质泵。在生产运行过程中,保持各料桶液位平衡(特别开、停机时),加强巡检,防止跑、冒、滴、漏现象发生。重点加强管路及分选机械的检修工作,并进行定期检查。
  (4)补加磁铁矿粉时,浓重介质桶需鼓风20min以上,一次性添加完毕,回流稀释后再送到合格介质桶,以防止介质沉淀堵塞泵和管道。在生产过程中,要尽量减少分流量,严格控制“大分流、大补水”。
  3.效果及效益分析
  4.结论
  要降低介质消耗首先要保证预脱介效果;第二是保证磁选机的回收率,减少进到磁选机中的介质比例;第三是要提高脱介筛的脱介效果,减少产品带介量,第四加强工艺技术管理,在保证了上述四方面后介质消耗量是能够控制的。
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