某型缸盖气门和座圈改进

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  摘要:文章首先对某型缸盖气门的常见故障进行了介绍,然后进行了失效分析,最后给出了针对性的改进方案,提高了气门和座圈的耐腐蚀性、耐磨性。
  关键词:缸盖气门;座圈;改进方案
  0  引言
  据市场反馈某型柴油机在使用约1200h,发现气门故障。拆解后如图1,需要进行改进。
  1  气门的常见故障
  发动机气门工作在高温、高腐蚀性、冲击和交变载荷下,气门的设计、结构、形状、材料、加工工艺等都会影响其使用期限,与气门相关的气门座圈、气门导管、气门弹簧、凸轮轴、气缸盖、冷却状态等也会影响气门。常见的气门损坏方式如下:
  1.1 排气门烧蚀
  烧蚀现象在气门颈部、锥面、头部端面均可见到,以锥面的影响最大。烧蚀之处为麻点,继而被高温燃气冲刷成沟槽,气门的密封性完全被破坏,发动机无法正常运转。
  引起排气门烧蚀的原因通常有材料抗高温腐蚀性不够;积碳破坏气门与座圈间热传导,造成锥面局部温度升高,气门材料烧蚀等。
  1.2 气门断裂
  断裂主要发生在锁夹槽及颈部与杆部交接处附近,最常见的损坏形式是疲劳损坏。
  气门断裂的主要原因有:颈部锻造裂纹未消除;发动机排温过高;气门座扭曲变形或与导管同心度差使气门产生弯曲应力;气门强度过低;锁夹槽过渡圆角太小等。
  1.3 气门头部裂纹和碎落
  造成气门头部碎落的因素很多,通常是属于冲击损坏和疲劳损坏。
  主要原因有气门锻造时有小裂纹、气门座圈变形等。
  1.4 气门锥面磨损过快
  主要是由于气门材料选择不当或气门材料与座圈材料、硬度匹配不合适;以及气门与座圈产生相对滑移,造成气门磨损;此外,机油滲漏,积碳过多也会引起气门锥面异常磨损。
  2  失效分析
  该柴油机应用于近海捕捞渔船,发动机基本参数如表1。
  气门杆部材料4Cr10Si2Mo,头部材料23-8N,热处理后头部硬度≥HRC28。与之配合的粉末冶金座圈,材料PB50WD,硬度HRC40~55。
  2.1 材料检测
  对失效件进行材料检测,发现进、排气门座圈同为PB50材料,进气门座圈检测没有Co,不符合要求,硬度符合图纸要求。座圈密度比图纸要求低。
  2.2 电镜分析
  使用电子显微镜,对气门、座圈进行扫描分析。
  从样件座圈磨损的电子扫描图片中可以看到由于氧化、腐蚀等原因容易造成座圈中耐磨粒子剥落,造成座圈加速磨损形成凹槽或凹坑。(图3、图4)
  2.3 失效分析
  通过综合分析确定:
  ①气门的失效首先是由于气门座圈不耐磨引起。
  ②通过成分检测,该PB50材料主要采用的是以Cr-Mo合金作为耐磨粒子添加在普通基体材料中,通过高温烧结弥散形成烧结合金钢,该材料中Cr很容易在300~400℃与氧发生反生成氧化物,尤其是进气门侧含氧量高的情况下,且该氧化物是疏松的。在气门落座时,气门与气门座圈发生金属接触,在落座力作用下产生滑移,再加上气门本身的旋转,故进气门座圈产生明显的一圈凹槽,造成气门与座圈密封性能降低,同时由于燃烧不充分,产生大量积炭,又加剧了磨损。
  ③温度较高的排气门,气门与座圈之间发生干涩冲击配合,在高温的情况下,积炭中的固体颗粒在排气门发生粘结磨损,该发动机在近海捕鱼作业,空气盐分酸性腐蚀性更强,发动机增压使排气的气流压力大,在高温、高速、酸性腐蚀性气流的冲刷容下易造成耐磨粒子剥落形成磨粒磨损,由于PB50材料整体热硬度不高,排气门座圈很容易产生凹坑。凹坑出现的情况下,气门与座圈配合紧密度降低,造成热传导性能下降,气门热量不能及时传导出处,形成气门热应力变形。
  3  改进方案
  ①排气门材料改为21-4NWNb,气门采用整体氮化处理,提高耐高温、耐腐蚀性。
  ②耐磨性能与耐腐蚀性能更好的ST25,同时具备良好的热硬度。
  对气门与座圈进行模拟试验,先进行4h台架冲击试验,检测气门下沉量,再进行12h台架冲击试验,检测气门下沉量。试验表明改进后的磨损量明显减少。(图5)
  4  结语
  通过对故障件进行分析和针对性改进,提高气门和座圈的耐腐蚀性、耐磨性,改进后的缸盖气门座圈和气门,应用在渔船上,现已运行超过2000h无故障。
  参考文献:
  [1]史绍熙主编.柴油机设计手册[M].中国农业机械出版社 1984年1月北京第一版,统一书号15216-139.
  [2]朱仙鼎主编.中国内燃机工程师手册[M].上海科学技术出版社,2000.8.ISBN 7-5323-5459-8.
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