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0前言 广西华宏水泥股份有限公司(以下简称我公司)Φ3.2 m×50 m日产1000吨熟料回转窑生产线于1996年1月建成投产,该条生产线是我国引进、消化国外先进新型干法水泥生产的第一代技术的第三条生产线,该生产线对华宏公司的技术进步、产品质量升级、效益提高、生存发展起了巨大的作用。但这条生产线所用的技术是我国新型干法水泥生产起步阶段的技术,技术极为不成熟,生产线投入运行之初,日产熟料仅为900吨左右,吨熟料烧成标煤耗为140公斤标煤,吨熟料烧成电耗为40度电,经济效益较差。窑系统经过多次技改后,尤其是2001年由在线分解炉改为离线MFC炉后,经济技术指标有了较大的提高,是产量达到了1250吨左右,熟料烧成标煤耗下降到133公斤标煤,吨熟料烧成电耗为35度电,适应了当时原煤的生产,一定时期内满足了生产所需。但随着国家产业政策调整,对水泥生产能耗和环保生产提出了严格要求,为了适应当前生产所需,满足国家产业政策,我公司经多方考证,决定利用安徽合肥设计院设计的在线DD炉加装鹅颈管这一新技术,对我们生产线进行改造。通过改造,一方面提高熟料冷却效果来提高入窑二次、三次风温,达到提高能源利用效果,从而降低煤耗;另一方面提高了分解炉的热交换效率,使窑外生料分解率由90%左右到98%左右,降低废气出口温度,从而提高能源利用,达到降耗提产、降低成本、减少排放的目的。