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摘 要:文章介绍了条筛损耗形成原因,分析影响条筛更换的因素,提出降低成本和减轻工人劳动强度的优化设计。
关键词:条筛;成本;劳动强度;安全;优化设计
中图分类号:TD85411 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)24-0009-02
紫金山金铜矿第三选矿厂运输车间的1号输送带头部条筛,在更换时需用50 t汽车吊车,5个机修工人,一天也就只能更换四条左右,劳动强度大,工作效率低,条筛起重高度达22 m,底下有双层振动筛、分级机等设备也在检修,存在交叉作业,吊装时影响到其他设备的正常检修工作,安全性差。条筛只能过矿90万吨,更换频繁,而条筛是运输车间的咽喉,一旦停下检修,整个车间就停止运矿,直接影响生产,因此,对条筛的优化设计,延长使用寿命,降低成本,减轻工人劳动强度,提高检修安全性,就显得尤为重要。
1 条筛概况
1.1 条筛形状
条筛形状,如图1所示。
1.2 条筛重量
1.8 t/条。
1.3 条筛位置
处在1#输送带头部和双层振动筛之间,与水平成45 °夹角。
1.4 条筛作用
1#输送带运出来的矿石经过条筛筛分,筛上粗矿石进入粗矿仓,筛下较细矿石进入双层振动筛,然后进入粉矿仓。
2 条筛更换步骤
①卸掉四方头固定螺栓。
②用50 t汽车吊整根吊到—22 m地面。
③用50 t汽车吊吊装新条筛就位固定。
3 条筛损耗成因分析
3.1 损耗形成
紫金山金铜矿第三选矿厂运输车间的1#输送带运送的是含金固体废弃物,不破碎洗矿入堆的原矿石,因而矿石里面夹杂大量的粒度小于0.8 m的大块石,这些大块石在高度距离条筛约2.5 m,加上2 m/s带速势能,直接冲击条筛,造成条筛快速磨损,损耗截面积140 cm3。如图2所示。
3.2 条筛快速磨损位置
快速磨损位置即主要受矿位置在距离条筛头部800~
2 300 mm之间(长度1 500 mm),其它部位因与矿石大部分时间是滑动摩察,实际磨损速度是它的1/2。
4 优化设计思路
4.1 材料利用最大化,成本最小化
由于条筛磨损主要在距离头部800~2 300 mm之间(长度
1 500 mm),其它部位实际磨损速度是它的1/2,因此,条筛做镶嵌衬板形式处理,平时只更换衬板,不动骨架。
4.2 更换简单化
由于50 t汽车吊要承接整个金铜矿的起吊任务,工作繁忙,吊装条筛时经常与其他选厂的吊装相冲突,因此,更换条筛应取消50 t大吊车,采用1 t手拉葫芦即可。
4.3 劳动强度最小化
由于条筛需整根吊离更换,重量达1.8 t,工人在拆除和新条筛就位时,劳动强度大,并且,条筛更换都安排在车间设备检修期间,检修人员相对较紧,因此,更换条筛应只更换被磨损部件,无需整条更换,以减轻工人劳动强度为原则。
4.4 更换时间最短化
检修时间应尽量短,这样生产连续性强,运输矿量多,完成计划任务较有保障。
4.5 检修安全化
吊装材料越轻越安全。
因此优化设计的条筛应是镶嵌衬板式,平时检修只更换衬板。
5 新条筛大样图
新条筛大样图,如图3所示。
6 新条筛的更换步骤
①卸掉固定衬板的四方头螺栓
②用榔头敲击衬板两侧底部,使衬板松动,然后取出。
③或用气割从衬板中间已磨损部位割开,分成两片,然后取出。
④新衬板采用人工抬到1#输送带头部,然后利用1 t手拉葫芦通过吊耳安装在条筛骨架上,加上四方头螺栓旋紧即可。
7 新条筛的强度计算
新条筛强度计算图,如图4所示。
新条筛结构为简支梁,如图A点强度能否满足要求是关键。
根据工艺流程,条筛主要承受下抛物料冲击载荷。
已知:最大物料块体≤800 mm×800 mm×800 mm
比重:2.3 t/m3 G=1 177.6 kg
皮带下抛物料线速度为2m/s
物料下降高度为h=2.5 m
故:条筛相当于承受G=1 177.6 kg物料从3.5米高处自由落下所产生的冲击载荷
在G作用下跨中A点的弯矩:
Mj=G×l/4=1 177.6 kg×3.6 m /4=1 059.84 kg.m
A点最大正应力计算:
Δj=G/(120×220)=0.08 712
动载系数:
Kd=28.364
A点最大正应力:
δj=1.059
A点最大冲击应力:
Δd=Kd×δj=30.0 375 kg.f/mm2
查GB1591-79 16 Mn強度级别≥35 kg.f/mm2。
因为Δd<35 kg.f/mm2
所以新条筛结构能满足强度要求。
8 新旧条筛每年消耗费用对比(按处理原矿石1200
万t/a计算)
都按过矿90万t更换周期,年更换13次计算,旧条筛每次检修更换两条,年更换26条;新条筛每次检修更换快速磨损部位的衬板6块,年更换78块,其它部位年更换56块,共134块(衬板平均110 kg/块)。见表1。
上表说明,产生直接经济效益达25万元,缩短了检修时间,提高了设备运转率。
9 结 语
条筛优化设计后年节约25万元,效益显著。条筛适用范围广泛,如能在紫金矿业集团公司各下属企业得到普遍应用,那将显示出巨大效益。但此优化只是在设计阶段,并未在生产中应用,还需在实践中总结、补充完善,进行再优化,以便达到实际的理想效果。
参考文献:
[1] 李瑞祥.紫金山金矿露天采场开拓运输系统优化及改进[J].黄金,
2005,26(7):24,25-26.
关键词:条筛;成本;劳动强度;安全;优化设计
中图分类号:TD85411 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)24-0009-02
紫金山金铜矿第三选矿厂运输车间的1号输送带头部条筛,在更换时需用50 t汽车吊车,5个机修工人,一天也就只能更换四条左右,劳动强度大,工作效率低,条筛起重高度达22 m,底下有双层振动筛、分级机等设备也在检修,存在交叉作业,吊装时影响到其他设备的正常检修工作,安全性差。条筛只能过矿90万吨,更换频繁,而条筛是运输车间的咽喉,一旦停下检修,整个车间就停止运矿,直接影响生产,因此,对条筛的优化设计,延长使用寿命,降低成本,减轻工人劳动强度,提高检修安全性,就显得尤为重要。
1 条筛概况
1.1 条筛形状
条筛形状,如图1所示。
1.2 条筛重量
1.8 t/条。
1.3 条筛位置
处在1#输送带头部和双层振动筛之间,与水平成45 °夹角。
1.4 条筛作用
1#输送带运出来的矿石经过条筛筛分,筛上粗矿石进入粗矿仓,筛下较细矿石进入双层振动筛,然后进入粉矿仓。
2 条筛更换步骤
①卸掉四方头固定螺栓。
②用50 t汽车吊整根吊到—22 m地面。
③用50 t汽车吊吊装新条筛就位固定。
3 条筛损耗成因分析
3.1 损耗形成
紫金山金铜矿第三选矿厂运输车间的1#输送带运送的是含金固体废弃物,不破碎洗矿入堆的原矿石,因而矿石里面夹杂大量的粒度小于0.8 m的大块石,这些大块石在高度距离条筛约2.5 m,加上2 m/s带速势能,直接冲击条筛,造成条筛快速磨损,损耗截面积140 cm3。如图2所示。
3.2 条筛快速磨损位置
快速磨损位置即主要受矿位置在距离条筛头部800~
2 300 mm之间(长度1 500 mm),其它部位因与矿石大部分时间是滑动摩察,实际磨损速度是它的1/2。
4 优化设计思路
4.1 材料利用最大化,成本最小化
由于条筛磨损主要在距离头部800~2 300 mm之间(长度
1 500 mm),其它部位实际磨损速度是它的1/2,因此,条筛做镶嵌衬板形式处理,平时只更换衬板,不动骨架。
4.2 更换简单化
由于50 t汽车吊要承接整个金铜矿的起吊任务,工作繁忙,吊装条筛时经常与其他选厂的吊装相冲突,因此,更换条筛应取消50 t大吊车,采用1 t手拉葫芦即可。
4.3 劳动强度最小化
由于条筛需整根吊离更换,重量达1.8 t,工人在拆除和新条筛就位时,劳动强度大,并且,条筛更换都安排在车间设备检修期间,检修人员相对较紧,因此,更换条筛应只更换被磨损部件,无需整条更换,以减轻工人劳动强度为原则。
4.4 更换时间最短化
检修时间应尽量短,这样生产连续性强,运输矿量多,完成计划任务较有保障。
4.5 检修安全化
吊装材料越轻越安全。
因此优化设计的条筛应是镶嵌衬板式,平时检修只更换衬板。
5 新条筛大样图
新条筛大样图,如图3所示。
6 新条筛的更换步骤
①卸掉固定衬板的四方头螺栓
②用榔头敲击衬板两侧底部,使衬板松动,然后取出。
③或用气割从衬板中间已磨损部位割开,分成两片,然后取出。
④新衬板采用人工抬到1#输送带头部,然后利用1 t手拉葫芦通过吊耳安装在条筛骨架上,加上四方头螺栓旋紧即可。
7 新条筛的强度计算
新条筛强度计算图,如图4所示。
新条筛结构为简支梁,如图A点强度能否满足要求是关键。
根据工艺流程,条筛主要承受下抛物料冲击载荷。
已知:最大物料块体≤800 mm×800 mm×800 mm
比重:2.3 t/m3 G=1 177.6 kg
皮带下抛物料线速度为2m/s
物料下降高度为h=2.5 m
故:条筛相当于承受G=1 177.6 kg物料从3.5米高处自由落下所产生的冲击载荷
在G作用下跨中A点的弯矩:
Mj=G×l/4=1 177.6 kg×3.6 m /4=1 059.84 kg.m
A点最大正应力计算:
Δj=G/(120×220)=0.08 712
动载系数:
Kd=28.364
A点最大正应力:
δj=1.059
A点最大冲击应力:
Δd=Kd×δj=30.0 375 kg.f/mm2
查GB1591-79 16 Mn強度级别≥35 kg.f/mm2。
因为Δd<35 kg.f/mm2
所以新条筛结构能满足强度要求。
8 新旧条筛每年消耗费用对比(按处理原矿石1200
万t/a计算)
都按过矿90万t更换周期,年更换13次计算,旧条筛每次检修更换两条,年更换26条;新条筛每次检修更换快速磨损部位的衬板6块,年更换78块,其它部位年更换56块,共134块(衬板平均110 kg/块)。见表1。
上表说明,产生直接经济效益达25万元,缩短了检修时间,提高了设备运转率。
9 结 语
条筛优化设计后年节约25万元,效益显著。条筛适用范围广泛,如能在紫金矿业集团公司各下属企业得到普遍应用,那将显示出巨大效益。但此优化只是在设计阶段,并未在生产中应用,还需在实践中总结、补充完善,进行再优化,以便达到实际的理想效果。
参考文献:
[1] 李瑞祥.紫金山金矿露天采场开拓运输系统优化及改进[J].黄金,
2005,26(7):24,25-26.