余热锅炉的技术改造研究

来源 :中国石油和化工标准与质量 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hanbing5
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘要】本文讲述了锅炉过热器蒸汽超温及除氧器脱气塔排空的问题,在介绍工艺流程原理基础上,对实际运行情况存在技术问题进行分析后,提出了合理可行性的技术改造建议方案,来改善提高整个锅炉系统的运转效率。
  【关键词】过热器蒸汽超温热力除氧器 脱气塔
  1 余热锅炉及工艺流程
  1.1 余热锅炉概况
  本装置设计煅烧焦规模10万吨/年,其余热锅炉2005年11月份随装置建成投产设计,产中压过热蒸汽50t/h,该锅炉为BQ100/1050-50-3.82/450型余热锅炉。总体结构由汽包、过热器、水冷壁、省煤器、蒸发段组成。
  过热器和省煤器均采用蛇行管顺列布置,烟气横向逆流冲刷受热面,过热器分两级,在一、二级过热器之间设置面式减温器,通过增减冷却水来调节过热蒸汽温度及保护过热器、蒸发段管子与上下锅筒连接,采用自然循环方式。
  1.2 烟气及气水工艺流程
  装置的1#回转窑与2#回转窑,煅烧石油焦产生高温烟气分两股进入余热锅炉,经过炉膛、过热器、蒸发段、省煤器和出口烟道、温度降低后至180℃烟囱放空排出。
  自总管来的40℃除氧水经过水-水换热器(E901)降低排污水温度后,进除氧器(DE901)除氧。104℃的除氧水经中压给水泵(P901A.B)加压至6.0MPa后,至余热锅炉(B901)经过水-水换热器加热到130℃后进入省煤器,在省煤器内预热后,进入汽包,饱和蒸汽通过汽包上的管线进入第一级过热段,然后通过减温器与来水进行换热后进入二级过热段,产生所需要的合格的过热蒸汽,输入中压蒸汽管网,余热锅炉共产450℃、3.82mPa中压过热蒸汽50t/h。
  2 运行中出现的主要问题及改造建议
  2.1 过热器蒸汽超温
  受回转窑负压影响,余热锅炉炉膛负压超过正常值100Pa。由于负压过大造成烟气流速提高,对流式过热汽温特性是,随烟气流速越快烟气量越大,过热蒸汽温度越高。另一个汽温升高的原因是给水系统故障造成减温水流量减少,造成汽温升高,过热蒸汽温度超过450℃,长期运行造成过热蒸汽母管蠕变、疲劳损伤、缩短使用寿命。
  装置给水调节阀阀位的改变大小,会影响减温水量的增减,换热器入口阀与减温器串联运行造成减温水量的减少,会造成减温水调节阀失去作用。而换热器入口阀又不能关的太小,阀门开量小容易造成一段省煤器入口水温超温,炉水汽化造成汽水循环故障,加大水泵电机耗电量,既增加了人工调节的难度,又给设备运转带来了不稳定的安全因素。
  2.1.1改造方案


  由于给水与减温水串联的给水系统会造成减温水量的减少,造成过热蒸汽温度超高,为了避免这一现象,建议给水与减温水串联的给水系统改换成并联的给水系统,并将锅炉给水调节阀移至混合器后。
  在给水与减温水并联给水系统改造中,让减温水由减温水调节阀控制减温水流量,进行单独调节,而换热器入口阀可正常开启,这样减温水经过与过热蒸汽换热后进入混合器管向锅炉供水,从而避免了过热器的超温发生,有效改善了设备运转的稳定性和操作性。
  2.2 热力除氧器排空余热回收系统
  2.2.1热力除氧器
  煅烧焦余热锅炉除氧器为大气式热力除氧器,热力除氧器原理为将容器中的水在一定压力下(一般表压为0.02-0.025MPa)加热到沸点,使水中的溶氧排出,同时由脱气塔顶部排空排出水面上的氧气等气体。由于脱气塔排空排出的蒸汽对大气环境造成热污染,会大量热能损失。
  2.2.2技术改造措施
  针对上述情况存在的问题,对该除氧器进行合理化的改造,主要采取增加设备的措施进行调整改革,即在脱氧塔排空上加蒸汽冷却器,来达到改善的目的。如下图所式改造后的流程:
  如图1所示,利用除氧器给水作为冷却器的冷却水,把脱气塔排出的蒸汽冷却成凝结水,回收到除氧器水箱中,氧气由排气管最终排放到大气之中,来减少热损失和热排放污染。
  通过上述针对性的两项技术改造,可以进一步提高整个锅炉运转系统的稳定性和运转效率。其一是让锅炉的过热器蒸汽超温问题得到很好的解决,既在降低操作风险的同时,又提高了设备的稳定性。其二是减少了脱气塔排出蒸汽对大气的热排放污染,增加了对排放气体热量进行升级回收,从而有效提高了热力除氧器的利用率,减少了热能的消耗,最后达到了节能环保的目的。
其他文献
【摘要】目前来看,一套好的油库周界安全防范监控系统是十分必要的。它可以有效地保护油库的安全和财产,提高了处理各种突发事件的反映速度,确保了油库的安全。本文讲述了成品油储油罐区远程视频监视技术的设计方案及功能介绍。  【关键词】流媒体 红外热成像 远程监视  1 油库视频监视系统概述  随着科学技术的不断发展和社会的进步,监控系统正越来越多地被应用于各个领域。远程视频监视系统就是通过标准电话线、网络
【摘要】聚合物驱油在94年应用以来发挥了巨大的作用,取得了很好的经济效益。但随着聚合物溶液注入量的增加,采出液浓度和粘度相应增加,由于高分子聚合物本身的粘弹性和吸附性,造成其和原油中的高分子沥青质成分混合并在采出井的油管内滞留,形成不易彻底清除的蜡晶。清防蜡工作是油井日常管理维护的重要内容,而聚驱采出井清防蜡困难是一个共性问题,完善聚驱清防蜡配套技术,可有效改善采出设备的运行环境,提高采出井的有效
【摘要】本文通过介绍减温减压装置在全厂大连锁控制系统中的应用情况,分析了存在的不足,提出了有效的改进措施,为以后的发展提供了客观、合理的建议,促进了我国减温减压装置在全厂大连锁中的应用。  【关键词】减温减压装置 全场大连锁 控制系统  随着世界一体化的发展,科学技术的不断创新,各个行业的竞争日趋激烈。作为国家支柱性产业的电力行业,更是承担着越来越重要的责任。世界一体化的趋势带来机遇的同时也带来了
【摘要】鉴于油田普通游梁抽油机能耗高的特点及目前现有的液压抽油机换向振动大、结构复杂、寿命短等特点,研制了WCYJY改进型液压长冲程抽油机,该设备结构简单在节能、减振及系统可靠性方面取得了很好的效果。通过优化设计调节阀的开启时间有效减少在启动和换向时的振动和噪音。测试证明该型抽油机较普通游梁抽油机节电40%以上,较目前的液压抽油机减振效果更好,悬点载荷波动减小,运转更平稳。  【关键词】液压长冲程
【摘要】本文主要从涩北一号作业区两台燃气往复式压缩机的运行过程中不同程度出现动力缸温度偏高的问题入手,通过对压缩机的测试运行前及测试运行情况的综合对比论证,得出:压缩机在运行过程中产生大量的辐射热,由于缺少空气对流致使热气流不能迅速的从机房散发出去,以至于动力缸排气管上空温度不断聚集,造成散热效果不理想,影响动力缸排温偏高。本文的论证结果为涩北气田后期在使用燃气往复式压缩机提供了宝贵的经验,同时也
【摘要】薄壁不锈钢管件被誉为“二十一世纪绿色管材”,有着性价比高、安全可靠以及豪华美观等诸多优点,同时,随着科技的不断进步,对薄壁不锈钢管液压卡箍式施工技术的要求也越来越高。因此,探讨如何加强这项技术以及如何保证施工质量,就有着非常积极的意义。本文分析了薄壁不锈钢管液压卡箍式的施工技术,并从安装前与施工过程两个环节就如何保证质量提出了若干建议。  【关键词】薄壁不锈钢管 液压 卡箍式施工技术 质量
【摘要】现阶段,压裂作业作为当前油井增产的重要措施,有着非常重要的作用。另外,在对油井实施压裂时,应适当添加一些助剂,以实现石油增产的目的。此外,由于油田在开展压裂作业时,所产生的返排液对油田水体会造成污染,因此这就要求我们应切实做好对压裂返排液的相关处理工作。本文就结合油田在进行压裂作业的同时存在的问题与现状,对压裂返排液技术进行相应的研究与讨论。  【关键词】油田?压裂作业?油井增产?助剂?压
【摘要】在石油化工行业中,油品储运系统是经营过程中的一个重要环节。石油化工企业每日的储存石油量和运输石油量都比较大,而且数据繁多。在工作过程中容易出现缺漏和错误。为了避免石油化工企业在储运的过程中出现人为管理上的弊端,石油化工企业需要更高水平的自动化机械和更高安全性的装车控制系统。而PLC电子系统的应用,能够满足这样的需求。本文就此探讨了PLC在石油化工企业储运自动化系统的应用。  【关键词】PL
【摘要】针对油田加热炉长期运行,热效率大辐度降低,水冷壁表面产生大量的灰垢和锈垢,水冷壁内部结生大量水垢,燃料消耗过大,维修费用较高,加热炉使用寿命短等问题,引进FHC- AB远红外线辐射节能技术,在加热炉吸热管表面喷涂FHC- ABⅢ新型节能涂料。经检验,加热炉热效率提高4%,节能效果良好。  【关键词】加热炉 FHC- AB新型涂料 节能  1 引言  油田上所使用的加热炉,是一种专门设计的特
【摘要】在油田开发的过程中,聚合物驱是发展较早的提高采收率的方法,目前油田中所使用的聚驱方法较多,大部分在驱后仍有很大部分的原油残留于油田中。为了提高聚合物驱的采收效果,实际采油过程中可以使用的方法较多,本文简单介绍高浓度聚合物驱提高采收率的有关实验,供广大油田开发者参考。  【关键词】高浓度 聚合物驱 提高采收率 实验研究  根据我国的地形特点,目前大多数的油田都位于大陆的沉积地层,这种地质特点