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摘 要:随着扶余油田自2005年以来进行大面积井网调整,调整初期,依靠新井的拉动,实现了百万吨的稳产;后期随着新井资源品质的下降,压裂潜力也随之变差,稳产难度加大。油田出现递减率大、含水上升速度快,成为制约油田稳产的显性因素。同时受沉积韵律影响,层内水驱不均衡,无效水循环突出,因此选择西16-9区块作为先导试验区块,探索精细注水挖潜的可行性,对整个油田规模开展精细注水挖潜意义重大。
关键词:精细注水 效果评价 可行性认识
扶余油田大面积井网调整后,随着井距缩小,注采反应速度加快,导致油田综合含水上升速度快,递减率一直居高不下,采油速度在较低的水平上仍在下降。而扶余储层韵律沉积特征,决定了水驱特征,使得剩余油分布呈现出一定的规律性。统计几年调整井资料,有92.6%的层已经水洗,水淹层中存在层内水洗不均特征,由于油层正韵律的特点,水淹以底部水洗为主,占82.1%,剩余油主要集中在厚油层的中上部。2008年末调整井含水已逼近特高含水开发期,与老井相接近,含水与投产时对比上升了19.9%。为了解决油田的开发问题,开展精细注水挖潜是十分必要的。
一、精细注水实施地质条件
扶余油田西16-9区块构造位置处于两侧被断层切割,相对封闭独立的区块。且开发层位相对单一只有扶余油层,目前处于高产液、高含水的双高开发阶段。近年来,区块存在递减及含水上升率均加大、调剖后短期内能够控制含水上升、調剖失效后含水上升控制难度加大等开发问题。为了解决类似区块开发方向问题,以西16-9为先导试验区块,开展了精细注水试验。
二、精细注水层段划分思路及方法
充分利用层内的结构界面或薄差的泥岩夹层的遮挡作用,实现层内精细细分注水。
具体层段细分分为两种情况,一是针对投注水井,利用结构界面及隔夹层的遮挡作用,采用长胶筒段内遮挡细分注水。二是压裂转注井,利用结构界面及隔夹层的遮挡作用,采用全封后采取优射方式进行细分(见图1)。
三、精细注水试验井效果分析
从西16-9区块优选出21口水井细分,其中14口井实施长胶筒+封隔器细分,7口井实施全封优射细分。注水层段由原来99个细分成154个,优选出注水层段85个;注水厚度由784.2米减少到409.4米,减少注水厚度374.8米,占原注水厚度48.9%(见表1)。
1.长胶筒+封隔器细分实施情况
对于层内结构界面明显或有隔夹层发育、且层内上部剩余油分布特征明显的层段,优选出14口射孔投注井,采用长胶筒+封隔器细分。
从吸水效果看,效果均不理想,采用长胶筒+封隔器细分14口井的28个层段,可评价25个层段,有效率为16%。
2.全封优射细分实施情况
依据岩性变化实施层段优化重组,在满足工艺技术要求的前提下,实现最大程度细分,优选出7口压裂转注水井,采用全封重射细分。
全封重射井,部分避射部位存在吸水现象,7口水井避射层段19个,从6口井吸水剖面上看,17个避射部位中有10个避射后吸水,7个避射后不吸水,有效率为41.2%。
3.总体效果评价
3.1高产液层得到一定控制
在精细注水后,油井高产液层得到有效控制,减少了无效水循环,效果较明显,西10-12.4井在细分前10-13层产液高达18.0吨,细分后产液量下降到6.64吨。
3.2吸水剖面有所改善:
X12-11.1井注水层段由5段调整为4段,用长胶筒对第1段和第3段强吸水层(部)位封堵;调整后:1段,下部仍吸水,与上部对比变弱;3段,下部仍吸水,强吸水部位吸水减弱。
四、精细注水试验认识
1.从两种精细注水细分技术看,结构界面或薄差的泥岩夹层是否具有遮挡作用还需要进一步认识;
2.全封重射井中,对封隔器卡层导致分隔无效的注水层段,建议修井避层卡封
3.借助周期注水技术,可进一步挖掘精细分层注水潜力,实现区块持续稳产
参考文献:
[1]吴俊林.低渗透油田回注水膜分离技术的研究[J].石油天然气学报,2011(5):225—227.谢俊,张金亮.
[2] 王萍,邵先杰,马平华,等. 老油田二次开发技术策略及实践[ J] . 钻采工艺,2010,(2).
[3] 谢俊,张金亮. 剩余油描述与预测[M]. 北京:石油工业出版社,2003:1-13.
谢俊,张金亮. 剩余油描述与预测[M]. 北京:石油工业出版社,2003:1-13.
[4] 冯明生,别爱芳,方宏长. 高含水期剩余油分布研究方法探讨[J]. 世界石油工业,2000,7(7):40-43.
作者简介:董丽萍,女,1969年3月1日生。毕业于东北石油大学、资源勘查工程专业,工程师,现在吉林油田扶余采油厂,主要从事油田开发工作。
关键词:精细注水 效果评价 可行性认识
扶余油田大面积井网调整后,随着井距缩小,注采反应速度加快,导致油田综合含水上升速度快,递减率一直居高不下,采油速度在较低的水平上仍在下降。而扶余储层韵律沉积特征,决定了水驱特征,使得剩余油分布呈现出一定的规律性。统计几年调整井资料,有92.6%的层已经水洗,水淹层中存在层内水洗不均特征,由于油层正韵律的特点,水淹以底部水洗为主,占82.1%,剩余油主要集中在厚油层的中上部。2008年末调整井含水已逼近特高含水开发期,与老井相接近,含水与投产时对比上升了19.9%。为了解决油田的开发问题,开展精细注水挖潜是十分必要的。
一、精细注水实施地质条件
扶余油田西16-9区块构造位置处于两侧被断层切割,相对封闭独立的区块。且开发层位相对单一只有扶余油层,目前处于高产液、高含水的双高开发阶段。近年来,区块存在递减及含水上升率均加大、调剖后短期内能够控制含水上升、調剖失效后含水上升控制难度加大等开发问题。为了解决类似区块开发方向问题,以西16-9为先导试验区块,开展了精细注水试验。
二、精细注水层段划分思路及方法
充分利用层内的结构界面或薄差的泥岩夹层的遮挡作用,实现层内精细细分注水。
具体层段细分分为两种情况,一是针对投注水井,利用结构界面及隔夹层的遮挡作用,采用长胶筒段内遮挡细分注水。二是压裂转注井,利用结构界面及隔夹层的遮挡作用,采用全封后采取优射方式进行细分(见图1)。
三、精细注水试验井效果分析
从西16-9区块优选出21口水井细分,其中14口井实施长胶筒+封隔器细分,7口井实施全封优射细分。注水层段由原来99个细分成154个,优选出注水层段85个;注水厚度由784.2米减少到409.4米,减少注水厚度374.8米,占原注水厚度48.9%(见表1)。
1.长胶筒+封隔器细分实施情况
对于层内结构界面明显或有隔夹层发育、且层内上部剩余油分布特征明显的层段,优选出14口射孔投注井,采用长胶筒+封隔器细分。
从吸水效果看,效果均不理想,采用长胶筒+封隔器细分14口井的28个层段,可评价25个层段,有效率为16%。
2.全封优射细分实施情况
依据岩性变化实施层段优化重组,在满足工艺技术要求的前提下,实现最大程度细分,优选出7口压裂转注水井,采用全封重射细分。
全封重射井,部分避射部位存在吸水现象,7口水井避射层段19个,从6口井吸水剖面上看,17个避射部位中有10个避射后吸水,7个避射后不吸水,有效率为41.2%。
3.总体效果评价
3.1高产液层得到一定控制
在精细注水后,油井高产液层得到有效控制,减少了无效水循环,效果较明显,西10-12.4井在细分前10-13层产液高达18.0吨,细分后产液量下降到6.64吨。
3.2吸水剖面有所改善:
X12-11.1井注水层段由5段调整为4段,用长胶筒对第1段和第3段强吸水层(部)位封堵;调整后:1段,下部仍吸水,与上部对比变弱;3段,下部仍吸水,强吸水部位吸水减弱。
四、精细注水试验认识
1.从两种精细注水细分技术看,结构界面或薄差的泥岩夹层是否具有遮挡作用还需要进一步认识;
2.全封重射井中,对封隔器卡层导致分隔无效的注水层段,建议修井避层卡封
3.借助周期注水技术,可进一步挖掘精细分层注水潜力,实现区块持续稳产
参考文献:
[1]吴俊林.低渗透油田回注水膜分离技术的研究[J].石油天然气学报,2011(5):225—227.谢俊,张金亮.
[2] 王萍,邵先杰,马平华,等. 老油田二次开发技术策略及实践[ J] . 钻采工艺,2010,(2).
[3] 谢俊,张金亮. 剩余油描述与预测[M]. 北京:石油工业出版社,2003:1-13.
谢俊,张金亮. 剩余油描述与预测[M]. 北京:石油工业出版社,2003:1-13.
[4] 冯明生,别爱芳,方宏长. 高含水期剩余油分布研究方法探讨[J]. 世界石油工业,2000,7(7):40-43.
作者简介:董丽萍,女,1969年3月1日生。毕业于东北石油大学、资源勘查工程专业,工程师,现在吉林油田扶余采油厂,主要从事油田开发工作。