浅谈如何提高脱介筛的脱介效率

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  摘要:本文先介绍锦界洗煤厂脱介筛的总类、型号、使用情况和脱介筛的工作原理。然后根据脱介筛的使用实际情况阐述影响脱介效率的因素,最后提出相应的改进措施,有效提高脱介效率,节约介质成本。
  关键词:脱介筛;工作原理;脱介效率;改进措施
  在用重介质选煤的洗煤厂,脱介筛发挥着举足轻重的作用,如何提高脱介筛的脱介效率,减少吨煤介耗,已成为考核一个洗煤厂的重要指标。
  1、锦界洗煤厂脱介筛种类、型号
  锦界洗煤厂使用的脱介筛都属于香蕉型振动筛。我厂共有三台脱介筛,其编号分别是:320、321精煤脱介筛、328矸石脱介筛,三台脱介筛都是澳大利亚路德维奇LMPE的产品。
  精煤脱介筛的型号为BRU-2-360/730-2XHE150LS,代表的含義是脱介筛有两层筛板,箱体宽为3600mm,长是7300mm,带有两个型号为HE150LS的激振器。其中上层筛板是不锈钢编织筛板,设计筛分粒度是50 mm。下层是聚氨酯筛板,其筛缝为1.5mm。
  矸石脱介筛的型号是BRU-2-240/610-2XHE80LS。代表的含义是脱介筛有两层筛板,箱体宽为2400mm,长是6100mm,带有两个型号为HE80LS的激振器。
  2、脱介筛工作原理
  脱介筛的功能有两点:1)产品筛分分级的作用;2)回收了产品中所带的介质。下面根据脱介筛的这两个功能分别进行原理分析:
  1)脱介筛的筛分原理。脱介筛选型是香蕉型的振动筛,脱介筛设有两层筛板,筛上物(>50mm)进入破碎机破碎后成为产品;中间产物(1.5~50mm)进入离心机脱水后也成为产品;得到的筛下物(<1.5mm)为介质,需要全部回收。筛机筛面分成给料段、中间段和排料段,每段筛面的倾角不同。由于筛面结构的差异,在激振力的作用下,筛上物料是在折线型筛面上作连续斜上抛运动。入料段筛面倾角大,使物料运动速度加快,很快分层,使易筛颗粒透筛;中间段倾角减小,物料前进速度减慢,使物料进一步进行筛分;排料段倾角最小,物料前进速度进一步减慢,难筛物料得到进一步进行筛分,在这一段进行喷水,物料的喷水时间长,保证了脱介效果。
  2)介质的回收原理。介质的回收作业不仅是为了保证产品质量,同时还可以使悬浮液循环使用,以减少生产过程中悬浮液的消耗。产品和悬浮液的混合物分别进入矸石和精煤脱介筛,在精煤脱介筛之前设有固定筛进行预先脱介,脱介筛的第一段用来泄除产品中的悬浮液,能脱除70%~90%的悬浮液,该段脱除的悬浮液作为合格介质,直接返回合格介质桶循环使用。脱介筛的第二段上的物料仍含有一部分重介质颗粒,必须加喷水来清洗粘附于产品表面及残存于物料间的悬浮粒。因此在这一段中上层筛板上加两道喷水管、下层筛板上加一道喷水管进行冲洗。第二段筛下泄出的悬浮液,加入喷水后浓度很低回到稀介桶中。
  3、影响脱介筛的脱介因素
  系统中采用固定筛+脱介筛对产品进行脱介以回收介质,筛子影响脱介筛脱介效率的因素主要有:
  (1)脱介筛的选择。脱介过程是粒度细、密度高的重介质的透筛过程,宜采用高振动频率、低振幅的振动筛。当排料量较大或排料角度较小时,筛上物容易推积,堵塞筛缝;
  (2)筛面结构参数。包括筛面的宽度与长度、筛面的倾角以及筛孔的大小。筛面宽度不够会导致物料层过厚,筛面太短筛分效率低,筛子的倾角太大物料在筛子上的停留时间短,这些都不利于介质回收。
  (3)喷水。喷水是脱介过程的必要条件,是影响脱介效果和煤泥水量处理的重要因素之一,喷水的作用是促进重介质颗粒与产品颗粒分离,从而帮助重介质的透筛。为充分发挥喷水的作用,喷水压力、浓度以及位置都十分重要。
  (4)喷水嘴布置和喷水管位置。在保证喷水不进入合格介质段的前提下,喷水位置应尽量靠近入料端,喷水嘴的布置上在物料方向上的距离越长越好,喷嘴可倾斜布置,这样可以改善脱介效果。
  (5)煤的含泥量。由于系统煤泥含量增多,合介桶内的煤泥含量大,一是细泥将会造成筛板堵塞,影响脱介效果;二是在加大分流的同时,磁选尾矿会多带走一部分未被回收的细介质,增加了介耗。
  (6)物料粒度与筛分粒度。粒度不协调,会导致某一层的物料过厚,喷水不能穿透整个物料层;如果是二层物料过厚还会影响悬浮颗粒的透筛,影响脱介效果。
  (7)合介段与稀介段的长度。合介段长度越长,合格介质的直接回收就越好;而在稀介段,要保证稀介质能全部回到稀介桶,也要保证这一段的长度。所以在筛板总长一定时,要调整好这两段的比例。
  (8)入料方式。在入料方面,应该保证入料口通畅不堵塞。再就是要给料均匀,达到全宽入料,既充分发挥筛分的效果,快速回收合格介质,又不会造成物料厚的地方喷水不足。
  (9)物料的厚度。物料越厚,介质的透筛效果就越差,喷水一定时,穿透物料就越难。但由于物料起到一定得阻流作用,物料太薄,悬浮液在筛面上停留时间就会大大减小,一样会影响介质的回收。
  4、锦界洗煤厂脱介筛使用存在的问题及改进措施
  在我厂的主洗系统属于初步运行阶段,在初步运行的过程中脱介筛的使用存在以下问题:
  1)精煤脱介筛喷水管的喷头离筛面只用300mm,我厂入洗原煤的粒度为200mm,筛面上的物料里喷水太近,影响脱介效果。
  2)精煤脱介筛上层筛板设计的粒度为50mm,运行中发现上层筛板物料薄,二层筛板上的物料厚,影响二层介质的回收,并且二层只有一道喷水,喷水量不足以泄除煤中的介质颗粒。
  3)筛机入料槽设置的粒度为700mm远大于原煤最大力度200mm,所以完全能实现入料毫无阻碍,可是并没有实现全宽给料,有些地方筛面上基本上没有任何物料。
  4)在固定筛下脱出的介质只是有一部分进行分流,其他部分是溢流到合介段才回收到合格介质桶中,这样有可能导致合介段悬浮液过多,引起合介稀介互窜。
  5)上层筛板是金属编制筛板,两块相连筛板之间的间隙大,加大了大于筛孔粒度物料透筛的比例,导致二层筛板上物料增多。
  针对以上问题,结合实际生产情况,在不影响正常生产的前提下,我厂进行了许多的技术改造。
  1)用清水喷洗和用一定浓度的循环水喷洗物料,其效果截然不同。针对原煤水分大,原煤筛分效果差,所以要求每一班都要检查和清理原煤分级筛筛板,保证原煤筛分效果;每班检查和疏通各脱介筛的喷水管,使喷水压力和喷水量达到规定要求;加强加药系统和压滤系统知识的培训,使煤泥水处理系统的作用充分发挥,得到深度澄清的循环水。
  2)因为喷水与筛面物料距离太近,所以将喷水管由离筛面300mm提到500mm。我厂循环水的扬程足够保证喷水管上提到500mm 后喷水压力。喷水管上提之后,就不会因物料而阻挡喷水。
  3)因为我厂对入洗原煤粒度比例还不是很了解,所以现在将脱介筛上层筛板粒度分别调整为25mm和30mm,观察两层筛板上的物料分布情况,提高二层筛板重介质的透筛率,也保证二层筛板喷水脱介效果。在二层筛板上设有2排高为50mm的挡水坝,能让物料翻滚,可以减小中间物料的运行速度,使物料在筛子上的停留时间增长,提高脱介效果。
  4)筛面给料不均匀可在浅槽出料口处加挡板改变物料前进方向,改变给料不均的现象。
  5)为保证不引起合介稀介互窜,可在固定筛下的倒料槽下直接加一管道与合介回流管道相连,并且在合介段与稀介段的挡板上加上一道挡帘,加强对挡板和挡帘的检查维护,有效防止互窜现象。
  6)每班都要进行筛板清理和检查,调整好相连筛板之间的间隙,将影响减到最小。
  目前我厂筛子实际的小时量500T/h远小于设计量800T/h。在后期工程中,我厂还要加大入洗量,物料增多后筛面上物料也会增厚,可在上层的筛下在再加一道喷雾,在二层筛板上多加几道挡水坝,而且也要合理调整小时处理量,以保证精煤脱介筛正常工作。
  参考文献:
  [1]全国煤炭技工教材编审委员会.选煤机械[M].北京:煤炭工业出版社,2006
  [2]蒋新丽.降低介质消耗 提高经济效益[J].煤炭加工与综合利用,2007(2).
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