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摘 要 沙田电站老厂的三台水轮发电机组已运行40余年,设备绝缘严重老化,事故频发。为此,阐述了1#机通过运用一些新技术、新工艺,改变发电机定子、转子等部件的参数。在尽量保证原有设施可用的条件下,使改造后的机组绝缘性能提高、容量增加。
关键词 发电机;增容改造;安装;技术措施
中图分类号:TM31 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)19-0147-01
从我站1995年分流后至今,特别是2000年以来,曾发生十多次转子线圈匝间短路或接地故障。沙田水电站机组绝缘老化严重,定、转子线圈必须更换,为保证我站发电机的安全稳定运行,提高发电机的效率,增大发电机的容量。经对发电机增容的可行性论证及计算分析后。我站与益阳柘溪电力发展有限公司联合对1#水轮发电机组进行技术改造。
1 发电机改造目标
消除發电机绝缘老化缺陷,保证机组安全稳定运行。由于我站水头高有153 m,所以要求改造后机组增加出力。发电机容量由原18 MW增容到20 MW。提高机组效率,在保持引水隧洞不变的情况下,即每台机组的发电流量不变的情况下,机组多出力,多发电。
2 发电机改造方案
为减少投资,保留发电机定子机座,转子支架和磁极不变,定子中心、定子基础的高程不变,定子线圈的出线位置不变,转子线圈的尺寸基本不变,其余部分重新设计制造,且应与非改造设备应有良好的配合。
定子铁芯的高度从1000 mm增加至1100 mm左右。铁芯冲片采用高导磁率的50W310硅钢片,端箍和齿压板压指由原来的A3钢更换成40Mn18Cr3高强度无磁性合金钢。定子铁芯拉紧螺杆全部更换为M30(35#圆钢车加工而成,探伤。)拉紧螺杆。转子线圈匝数由原来66匝增加到68匝,磁极线圈由原来的3*60矩形铜排绕制改为由3(2)/62(4+34+26)异型铜排(七边形)绕制。既增大截面积又减少短路几率。定子线圈由原采用环氧玻璃粉云母带(B级)绝缘改用桐马胶粉云母带(F级)绝缘。考虑到增容至20 MW,单根线棒由原截面积为2.83*8/3.32*8.4,容量为21.177MVA/18MW,电流密度3.06 A/mm2更换为3.15*9/3.45*9.3 mm双玻璃丝扁铜线,增大了截面积,电流密度为2.8 A/mm2,容量增大至23.53MVA/20MW。定子线圈的所有配件按新的设计要求进行更换。
3 发电机现场主要安装技术措施
3.1 定子铁芯的安装
首先在机坑内安装好测圆架,对定位筋进行检查与整修。测量机座定位筋圆度分上、中、下三点进行,用合缝相邻定位筋之间的弦距。通过在合缝处增减垫子的方法调整各弦距在规定范围内,调整弦距应兼顾圆度要求,必要时将定位筋移位及堆焊修磨处理。
扇形冲片叠装,采用整圆叠装方式,用人工按图纸堆叠扇形片,当叠至一层通风槽铁片时,用整形棒将此段加以整形,并在每张扇形片范围内打入两根槽形样棒和两根槽楔样棒定位。
压紧工艺。因铁芯高度只有1100 mm,可进行整体压紧。打入全部槽样棒,并使其紧靠槽底。上端露出铁芯40 mm-60 mm,同时插入全部槽楔槽样棒,将上齿压板安装就位,装上永久拉紧螺杆,使各齿压板压指的内圆较外圆高2 mm-3 mm,按要求进行冷态压紧,以及铁损试验。满足相关要求(《水轮机发电机组安装技术规范GB8564-2003》,以下同上)。则进行定子铁芯加热压紧。压紧后再进行槽口锉修,修正槽形。再测量铁芯高度,上下波浪度,中心高程,定子圆度均应符合图纸和有关规范要求,宣告竣工。
3.2 定子绕组安装
根据现场实际情况设置定子线圈下线防尘作业区,以防止金属粉末、灰尘、杂物等进入下线作业区。以保证定子下线安装质量,提高整机的防电晕性能和绝缘水平极为重要。为保持定子机坑内空气干燥,在机坑内安装一定数量的除湿机和加热器,以保证空气相对湿度不高于70%,温度高于环境温度,并设专人负责作业区的卫生清洁。
下层线棒嵌入按逆时针方向进行。嵌入后对端部进行固定。采用蝴蝶结绑扎方式将端箍环、间隔垫块、线棒绑扎在一起(绑带需浸胶)。在扎紧后的垫块、端箍和绕组端部表面涂一遍F级环氧胶。下层线棒全部安装完毕后,进行下层线棒表面对地电位测量应低于5 V。进行工艺过程中2.5UH+2kV/min工频交流耐电压试验合格。
嵌装上层线棒、打槽楔线棒嵌入按顺时针方向进行。嵌装工序与下层线棒基本相同。表面对地电位测量应低于5 V,再开始从下端往上端逐段打入槽楔以固定线棒。并在打完槽楔后,工频交流耐电压试验合格即可。
定子线棒端部接头焊接时应检查焊接质量,不合格的重新焊接。全部接头焊好后,进行直流电阻测量,最大值2.37 μΩ,最小值2.15 μΩ,比值为1.1023 符合规定值。
待定子全部试验合格后,对定子接头套绝缘盒。最后安装铜环引线,极间连接线。测量引线电阻和各相直流电阻其值应符合相关要求。
定子线圈安装完毕无问题后,对定子线圈包括定子铁芯喷1361环氧气干漆。待漆气干后,对发电机定子线圈按相关规定进行的试验合格。
3.3 转子磁极线圈的安装
在拆卸转子线圈之前,应对原转子磁极进行测量其圆度,检查是否变形。装上测圆架,调整好百分表。从#5磁极以顺时针方向让测量各磁极半径,回到#5磁极时测点误差为上部+0.02 mm,下部为+0.06 mm,满足不大于±0.03 mm的要求。各磁极半径与平均值偏差最大正偏差为+0.35 mm,最大负偏差为-0.22 mm,则磁极半径与设计值之差均小于±0.84 mm,转子圆度合格。挂装后同样对磁极进行测圆,转子圆度合格。
对转子线圈的绝缘,匝间绝缘由原B级改为F级厚度为4*0.1 mm。极身绝缘由原B级(厚度3 mm)也改为F级绝缘(厚度3.5 mm)。托板绝缘由原A级改用B级绝缘,厚度由原12 mm改为10 mm。由此提高其绝缘等级。
新、旧磁极线圈及磁极拆下后,对其重量过称,以便对新磁极线圈装配时配重,对称两磁极的重量差值应不大于2 kg。
转子磁极单个线圈直流电阻在通以100 A电流时,最大值为0.0239 Ω,最小值为0.0235 Ω,则最大值与最小值差别为1.7%,满足相关要求。转子单个磁极线圈的交流耐压:加电压10UN+1500=3.17kV,1分钟全部通过。
在转子磁极挂装连接后,按相关要求整体试验。绝缘电阻耐压前510/321MΩ,耐压后531/331MΩ合格。整体交流耐压,加电压10UN=1.67kV,1分钟通过,直流电阻为0.2272 Ω,转子单个磁极线圈的交流阻抗最大值为7.51 Ω,最小值为7.33 Ω,比较平衡。
3.4 改造后的运行情况
发电机增容改造后,经过一段时间运行检验,发电机定子温度有所下降,一般在60℃-70℃范围内,且各点温度偏差不是很大。发电机出力在20 MW时能长期稳定运行。经观察,发电机的效率有所提高。
参考文献
[1]黄源芳.浅析水电机组修复改造的目的[J].大电机技术,2008(05).
关键词 发电机;增容改造;安装;技术措施
中图分类号:TM31 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)19-0147-01
从我站1995年分流后至今,特别是2000年以来,曾发生十多次转子线圈匝间短路或接地故障。沙田水电站机组绝缘老化严重,定、转子线圈必须更换,为保证我站发电机的安全稳定运行,提高发电机的效率,增大发电机的容量。经对发电机增容的可行性论证及计算分析后。我站与益阳柘溪电力发展有限公司联合对1#水轮发电机组进行技术改造。
1 发电机改造目标
消除發电机绝缘老化缺陷,保证机组安全稳定运行。由于我站水头高有153 m,所以要求改造后机组增加出力。发电机容量由原18 MW增容到20 MW。提高机组效率,在保持引水隧洞不变的情况下,即每台机组的发电流量不变的情况下,机组多出力,多发电。
2 发电机改造方案
为减少投资,保留发电机定子机座,转子支架和磁极不变,定子中心、定子基础的高程不变,定子线圈的出线位置不变,转子线圈的尺寸基本不变,其余部分重新设计制造,且应与非改造设备应有良好的配合。
定子铁芯的高度从1000 mm增加至1100 mm左右。铁芯冲片采用高导磁率的50W310硅钢片,端箍和齿压板压指由原来的A3钢更换成40Mn18Cr3高强度无磁性合金钢。定子铁芯拉紧螺杆全部更换为M30(35#圆钢车加工而成,探伤。)拉紧螺杆。转子线圈匝数由原来66匝增加到68匝,磁极线圈由原来的3*60矩形铜排绕制改为由3(2)/62(4+34+26)异型铜排(七边形)绕制。既增大截面积又减少短路几率。定子线圈由原采用环氧玻璃粉云母带(B级)绝缘改用桐马胶粉云母带(F级)绝缘。考虑到增容至20 MW,单根线棒由原截面积为2.83*8/3.32*8.4,容量为21.177MVA/18MW,电流密度3.06 A/mm2更换为3.15*9/3.45*9.3 mm双玻璃丝扁铜线,增大了截面积,电流密度为2.8 A/mm2,容量增大至23.53MVA/20MW。定子线圈的所有配件按新的设计要求进行更换。
3 发电机现场主要安装技术措施
3.1 定子铁芯的安装
首先在机坑内安装好测圆架,对定位筋进行检查与整修。测量机座定位筋圆度分上、中、下三点进行,用合缝相邻定位筋之间的弦距。通过在合缝处增减垫子的方法调整各弦距在规定范围内,调整弦距应兼顾圆度要求,必要时将定位筋移位及堆焊修磨处理。
扇形冲片叠装,采用整圆叠装方式,用人工按图纸堆叠扇形片,当叠至一层通风槽铁片时,用整形棒将此段加以整形,并在每张扇形片范围内打入两根槽形样棒和两根槽楔样棒定位。
压紧工艺。因铁芯高度只有1100 mm,可进行整体压紧。打入全部槽样棒,并使其紧靠槽底。上端露出铁芯40 mm-60 mm,同时插入全部槽楔槽样棒,将上齿压板安装就位,装上永久拉紧螺杆,使各齿压板压指的内圆较外圆高2 mm-3 mm,按要求进行冷态压紧,以及铁损试验。满足相关要求(《水轮机发电机组安装技术规范GB8564-2003》,以下同上)。则进行定子铁芯加热压紧。压紧后再进行槽口锉修,修正槽形。再测量铁芯高度,上下波浪度,中心高程,定子圆度均应符合图纸和有关规范要求,宣告竣工。
3.2 定子绕组安装
根据现场实际情况设置定子线圈下线防尘作业区,以防止金属粉末、灰尘、杂物等进入下线作业区。以保证定子下线安装质量,提高整机的防电晕性能和绝缘水平极为重要。为保持定子机坑内空气干燥,在机坑内安装一定数量的除湿机和加热器,以保证空气相对湿度不高于70%,温度高于环境温度,并设专人负责作业区的卫生清洁。
下层线棒嵌入按逆时针方向进行。嵌入后对端部进行固定。采用蝴蝶结绑扎方式将端箍环、间隔垫块、线棒绑扎在一起(绑带需浸胶)。在扎紧后的垫块、端箍和绕组端部表面涂一遍F级环氧胶。下层线棒全部安装完毕后,进行下层线棒表面对地电位测量应低于5 V。进行工艺过程中2.5UH+2kV/min工频交流耐电压试验合格。
嵌装上层线棒、打槽楔线棒嵌入按顺时针方向进行。嵌装工序与下层线棒基本相同。表面对地电位测量应低于5 V,再开始从下端往上端逐段打入槽楔以固定线棒。并在打完槽楔后,工频交流耐电压试验合格即可。
定子线棒端部接头焊接时应检查焊接质量,不合格的重新焊接。全部接头焊好后,进行直流电阻测量,最大值2.37 μΩ,最小值2.15 μΩ,比值为1.1023 符合规定值。
待定子全部试验合格后,对定子接头套绝缘盒。最后安装铜环引线,极间连接线。测量引线电阻和各相直流电阻其值应符合相关要求。
定子线圈安装完毕无问题后,对定子线圈包括定子铁芯喷1361环氧气干漆。待漆气干后,对发电机定子线圈按相关规定进行的试验合格。
3.3 转子磁极线圈的安装
在拆卸转子线圈之前,应对原转子磁极进行测量其圆度,检查是否变形。装上测圆架,调整好百分表。从#5磁极以顺时针方向让测量各磁极半径,回到#5磁极时测点误差为上部+0.02 mm,下部为+0.06 mm,满足不大于±0.03 mm的要求。各磁极半径与平均值偏差最大正偏差为+0.35 mm,最大负偏差为-0.22 mm,则磁极半径与设计值之差均小于±0.84 mm,转子圆度合格。挂装后同样对磁极进行测圆,转子圆度合格。
对转子线圈的绝缘,匝间绝缘由原B级改为F级厚度为4*0.1 mm。极身绝缘由原B级(厚度3 mm)也改为F级绝缘(厚度3.5 mm)。托板绝缘由原A级改用B级绝缘,厚度由原12 mm改为10 mm。由此提高其绝缘等级。
新、旧磁极线圈及磁极拆下后,对其重量过称,以便对新磁极线圈装配时配重,对称两磁极的重量差值应不大于2 kg。
转子磁极单个线圈直流电阻在通以100 A电流时,最大值为0.0239 Ω,最小值为0.0235 Ω,则最大值与最小值差别为1.7%,满足相关要求。转子单个磁极线圈的交流耐压:加电压10UN+1500=3.17kV,1分钟全部通过。
在转子磁极挂装连接后,按相关要求整体试验。绝缘电阻耐压前510/321MΩ,耐压后531/331MΩ合格。整体交流耐压,加电压10UN=1.67kV,1分钟通过,直流电阻为0.2272 Ω,转子单个磁极线圈的交流阻抗最大值为7.51 Ω,最小值为7.33 Ω,比较平衡。
3.4 改造后的运行情况
发电机增容改造后,经过一段时间运行检验,发电机定子温度有所下降,一般在60℃-70℃范围内,且各点温度偏差不是很大。发电机出力在20 MW时能长期稳定运行。经观察,发电机的效率有所提高。
参考文献
[1]黄源芳.浅析水电机组修复改造的目的[J].大电机技术,2008(05).