基于MX1H-1614M的全自动斜条机控制系统的设计与实现

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  摘 要:本文设计了一款以MX1H1614 PLC为控制器的全自动斜条机,搭配步科ET070触摸屏,各轴由步进电机驱动,实现了布料的全自动切割。该设计能极大的方便操作者,提高生产效率。该设计具有操作简便,高精度,高抗干扰等优势。
  关键词:全自动斜条机;触摸屏;PLC
  前言
  当前服装、鞋帽、床上用品等行业的所使用的布条都是采用斜条机来完成的,斜条机可以满足各种规格的布条的加工需求。斜条机可按自动化程度分为手动、半自动、全自动。当前手动式已基本淘汰,还在生产的大多数为半自动以及全自动式。半自动式斜条机由机器完成进给动作,由人工完成切割动作,半自动式斜条机的生产效率低,切割精度不高,安全系数低,并且对工人的技术熟练程度有一定要求,所以也在面临逐渐淘汰的趋势。全自动式斜条机可以实现布料的全自动切割,自动化程度高,切割精度高,同时对人工的要求也相应的降低。当投入布料后可以实现无人操作作业,一个工人可以同时操作数台设备,当前该种设备开始逐渐占领市场。但是当前市面上现有的全自动斜条机多采用通用控制器,不是转为该款设备设计的程序,工人在进行作业时需要设置大量的参数,甚至有些需要简单编程,这样对从业者的要求提高,同时也提高了设备生产厂家对客户的培训成本,鉴于此,本文设计了一款操作简单,运行可靠,简便易学的斜条机设备。目前该设备已批量生产投放市场,市场反响良好。
  一、系统组成以及工作原理
  该系统主要由硬件系统以及软件系统两大部分构成,系统的功能实现由这两大部分相互作用配合完成。
  其中硬件部分主要由:控制器,触摸屏,步进电机驱动,以及位置传感器、操作按钮、开关等构成。
  (一)控制器
  控制器是該控制系统的核心部分,控制器必须稳定可靠。由于前期投放市场的部分产品采用单片机控制,系统可靠性不高,返修率高。鉴于此,该设计采用低成本的MX1H–1614M PLC作为主控制器。这是麦科公司推出的一款小型控制器,外观小巧,功能强大。程序容量12k步,指令速度0.084μs,综和指令1K步/ms。多级密码保护,所有主程序和子程序均可单独加密;程序可绑定指定序列号的PLC,有效保护用户的知识产权丰富的中断源可满足实时性很强的要求X0~X7上升沿下降沿中断、高速计数器中断、定时中断、主电源失电中断、PORT口中断、PTO中断、CAN0中断、高速计数表格比较中断。该控制器模块有16路输入,14路输出,可以很好地满足本设计需求。
  (二)触摸屏
  触摸屏作为人机交互的媒介,可以给操作者带来极大的便利。本设计选用的步科的ET070触摸屏,这是一款高性能的七寸工业触摸屏,支持串口通讯,这样就可以实现与PLC的通讯要求,稳定可靠,抗干扰性强。
  (三)步进电机驱动
  步进电机是本设备完成高精度作业的关键,在进行选型时也经历了一些曲折。斜条机在工作时会产生一些布屑粉尘,这些粉尘难免会浸入附着到设备内部,夏季湿度会高,这些粉尘会造成线路的短路,而最容易受这种故障危害的就是步进驱动系统。为实现高精度,高速的作业,步进电机功率较大,相应的工作电流点就大。在前期设计中由于步进驱动没有短路保护,在夏季会出现设备返修率高,在后期的改进中采用了带有短路以及断路保护功能的步进驱动器,大大降低了设备的故障率。
  (四)位置传感器
  位置传感器是斜条机能安全,高精度的完成作业的重要保证。其中进给轴由于动作最为频繁,采用非接触电感式接近开关CDJ10–I1A12AN,应用非接触式传感器可以避免每次到位的机械撞击,大大提高传感器的使用寿命。为防止平移轴冲出左右限位,在平移轴两侧分别安装了一个行程开关,提高了设备的安全性能。
  二、工作原理
  该控制系统的控制核心为PLC,由PLC读取各操作按钮的状态以及触摸屏的各元件状态,获取用户的操作动作以及各种参数的数据设置,并实时扫描各位置传感器的状态,计算出各轴当前状态。该斜条机共有三个轴,分别为主轴,平移轴以及进给轴。主轴驱动布料实现圆周运动,由平移轴带动刀头实现左右平移,来实现不同尺寸规格的布料的切割,进进给轴驱动刀头实现切割动作,其中主轴采用异步电动机,为提高切割精度以及切割质量,平移轴以及进给轴采用步进电机,步进电机由PLC控制器发出的脉冲进行控制。
  斜条机有两种工作方式,一种为手动,一种为自动。当处于手动方式时,用户可以手动对主轴、平移轴、进给轴操作,为方便用户操作,手动操作的按钮采用了十字开关,用户可以通过操作十字开关实现对斜条机的控制。当用户发出自动操作后,斜条机开始进入自动状态,首先斜条机进行初始化,各轴进入初始位置,主轴启动,带动布料旋转。平移轴开始进行设置尺寸的平移动作,平移动作完成之后进给轴开始动作,带动刀头进行进刀切割,进给尺寸以及切割尺寸等参数由触摸屏进行设定。进给完成之后完成切割动作,开始进行退刀动作,当进给轴退回到初始位置时该切割动作完成,进行下一切割动作,如此往复。另外本设计还创造性的加入了自动磨刀功能,在切割过程中刀片会有一定磨损钝化,这样会影响切割速度以及切割布料的质量,系统会对切割的布料数量进行计数,当切割次数达到设定数值后,斜条机自动变换刀头姿态,将刀头后摆,接触磨刀轴,由磨刀轴的步进电机驱动磨刀电机进行往复的磨刀操作,直到磨刀动作完成开始进行下一切割任务。
  三、结论
  随着人工成本的不断提高,全自动设备是生产机械发展的趋势,本设计采用MX1H–1614 PLC实现了对全自动斜条机的控制,该设计操作简便,简单易学,精确度高,高安全性以及可靠性。其成本低,适合市场推广。经过市场的考验得到了用户的好评。
  参考文献
  [1]刘滨,王璇,张冰.基于单片机的斜条机控制器的设计与实现[J]. 微计算机信息,2007,23(32):110–112.
  [2]王璇.基于ARM的嵌入式斜条机控制器的研究[D].中国海洋大学.
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