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中图分类号:T83 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)13-0338-01
1 存在问题
我公司3、4#号焦炉为2*65孔ZHJL5552D型捣固焦炉。自2011年投产以来,熄焦车轨道因设计原因,轨道固定不实,基础松动,极易出现熄焦车掉道现象。一直是影响焦炉生产,二是存在较大的安全隐患。其主要问题如下:
(1)熄焦车轨道在安装过程中,由于基础混凝土二次抹面未能找平,经过熄焦车碾压后,轨道基础出现不同程度的震裂下沉,造成熄焦车运行过程中不平稳。
(2)现有排水沟排水不通畅,致使熄焦水对熄焦车轨道垫板、螺栓、扣件、基础都有不同程度的腐蚀。熄焦车轨道长时间浸泡在熄焦水里,轨道基础腐蚀严重,基础局部下沉,部分螺栓松动断裂无法固定钢轨;也导致轨道高低不平、弯曲,车子在运行时产生蛇行和爬行运动。造成熄焦车在运行过程中摩电道接触不实,经常掉电。运行中经常出现信号闪落,导致机车联锁中断。甚至造成熄焦车冲出(熄焦塔下)轨道事故,严重影响焦炉生产,给生产带来很大的安全隐患。
(3)熄焦塔下方轨道轨枕原设计为水泥轨枕,使用中轨枕外部水泥被熄焦水浸泡后,水泥脱落后钢筋裸漏,基础下方不实,熄焦车运行至此处剧烈晃动,也容易掉道。
(4)熄焦车钢轨接头采用夹鱼尾板方式进行的连接,轨道固定不牢靠,故轨距不能很好地固定,两轨跨距不一、钢轨弯曲变形;熄焦车在运行时晃动大,至2012年3月份一年内就发生过3次熄焦车掉道事故,轨道出现多次断裂现象。
(5)由于熄焦车轨道基础不实,导致熄焦车转向架损坏严重、变频器烧坏等,尤其是走行轮轴承平均使用30多天就会损坏,造成维修工维修量急剧增加。
以上这些情况给安全生产带来了极大的隐患,随时都有影响生产的可能,每天都需专人现场跟踪维修,耗费人力同时也不利于熄焦车的安全维护。
2 改造方案
2.1 根据以上缺陷特制定如下施工方案,全线改造成长轨枕钢筋笼的整体道床。在焦炉正常生产的情况下,利用局部检修时间清理轨道二次抹面找平基础,采用不锈钢螺栓M24与主混凝土钢筋焊接,找平主混凝土基础上部平面,用σ=10mm厚橡胶皮带平铺在上面,皮带上面铺设σ=35mmQ345铸钢板,便于缓冲机车行走时的冲击力。见图1。
2.2 全线轨道每3m预埋一组轨距挡,使其长期有效控制轨距。在熄焦车道床放坡,侧面留排水沟(排水沟上设盖板),保持道床干爽,不存余水,以减少熄焦水对轨道、螺栓、压件的腐蚀。将钢轨接头进行铝热焊接,使全线轨道成为一体,消除了机车行走时对基础的冲击。
2.3 熄焦塔下部轨枕用σ=16mm厚钢板焊接成1300mm×300mm×300mm箱槽,内部做成150mm×150mm格栅,然后用水泥灌浆,待水泥达到强度后再用σ=16mm钢板满焊封闭,两轨枕上下面用16mm钢板300mm×300mm焊接(见图2、3)。轨枕安装同上。
3 施工方法
(1)全线测量找出最佳标高点和直线位置钉桩作标记。现场主要问题是二次找平层破损严重,此次,浇注混凝土标高一次完成,不再进行二次找平。一次找平方法:混凝土浇注后4~5小时,垫上钢板(轨道用垫板),手锤轻轻敲击,仪器测量,确定标高后,取下钢板,待终凝后用水泥浆与107胶,刷基础面。对全线施工线路进行加固已确保施工期间的安全生产。
(2)拆除现有道床,重新铺设长轨枕钢筋笼,其间距0.60m。
先在奇数位置如1、3、5、7、……轨枕位置拆除现有螺栓、垫板、钢筋混凝土,同时安装长轨枕钢筋笼、焊接凉干台钢筋、预埋M24不锈钢螺栓(提前焊接一块长×宽×厚=160×30×10的不锈钢板)、浇筑长轨枕和凉干台。
(3)待1、3、5、7、……位置轨枕达到早期强度后垫上橡胶垫和不锈钢垫板(长×宽×厚=550×200×30),然后安装轨道、压板、不锈钢平垫、拧紧不锈钢螺帽,让1、3、5、7……位置轨枕受力。
(4)同上将偶数位置2、4、6、8、……轨枕位置进行改造,同时每隔3.2米安装轨距挡座。
(5)全线道床按1:2沙浆抹面、放坡、使水流通畅不存余水,保持道床干爽便于打扫。
(6)对全线钢轨进行调平、整直。拆除原有轨道夹板,调整轨道接头间距20~22mm,单个装模,然后进行铝热焊接,并将对接口进行打磨,直至与钢轨高度和宽度一样。
(7)安装钢轨接头连接板,经过技术处理后,使其与钢轨母材保持同高度、宽度、使用寿命相同。由于轨道不采用焊接工艺,因此下部垫加宽钢板。再次调平、调直轨道,待轨道平水、跨距达到G-325标准后焊接正式轨距挡。焊上T型轨距挡,并在专用压铁后加焊止退挡。
(8)疏通、修复排水沟。
由于熄焦车轨道是在不停产情况下施工。为了使施工中不发生意外事故,保证生产和施工同时安全进行,施工中专门安排责任心强的安全管理人员进行监护,协调生产与施工,保证施工人员的安全。
4 改造效果
盛隆公司3、4#焦炉的熄焦车轨道自2012年3月份改造以来,熄焦车运行一直很平稳,无剧烈震动和冲击,轨道有弹性、道床上不存水;走行轮轴承的更换周期由30天延长到1年,轨道检修周期由15天延长到3月。不仅大幅度提高焦炉生产效率;而且延长了道床的使用寿命和机车的维修周期,节约维修成本;同时便于工人清理轨道周围淤积的焦粉,节省了大量人力。取得了良好的经济效益和社会效益
公司借鉴3、4#焦炉熄焦车轨道改造的成功经验,于2013年对1、2#焦炉熄焦车轨道进行了改造,改造后运行至今效果较好,安全生产得到了保障,安全隐患得到了根治。由此可见,该方法在焦炉熄焦车轨道改造上切实可行,很有推广价值。
作者简介
刘生华(1981—),男,本科,2013年毕业于青岛科技大学化学工程与工艺专业,助理工程师,现从事焦化安全环保管理工作。
1 存在问题
我公司3、4#号焦炉为2*65孔ZHJL5552D型捣固焦炉。自2011年投产以来,熄焦车轨道因设计原因,轨道固定不实,基础松动,极易出现熄焦车掉道现象。一直是影响焦炉生产,二是存在较大的安全隐患。其主要问题如下:
(1)熄焦车轨道在安装过程中,由于基础混凝土二次抹面未能找平,经过熄焦车碾压后,轨道基础出现不同程度的震裂下沉,造成熄焦车运行过程中不平稳。
(2)现有排水沟排水不通畅,致使熄焦水对熄焦车轨道垫板、螺栓、扣件、基础都有不同程度的腐蚀。熄焦车轨道长时间浸泡在熄焦水里,轨道基础腐蚀严重,基础局部下沉,部分螺栓松动断裂无法固定钢轨;也导致轨道高低不平、弯曲,车子在运行时产生蛇行和爬行运动。造成熄焦车在运行过程中摩电道接触不实,经常掉电。运行中经常出现信号闪落,导致机车联锁中断。甚至造成熄焦车冲出(熄焦塔下)轨道事故,严重影响焦炉生产,给生产带来很大的安全隐患。
(3)熄焦塔下方轨道轨枕原设计为水泥轨枕,使用中轨枕外部水泥被熄焦水浸泡后,水泥脱落后钢筋裸漏,基础下方不实,熄焦车运行至此处剧烈晃动,也容易掉道。
(4)熄焦车钢轨接头采用夹鱼尾板方式进行的连接,轨道固定不牢靠,故轨距不能很好地固定,两轨跨距不一、钢轨弯曲变形;熄焦车在运行时晃动大,至2012年3月份一年内就发生过3次熄焦车掉道事故,轨道出现多次断裂现象。
(5)由于熄焦车轨道基础不实,导致熄焦车转向架损坏严重、变频器烧坏等,尤其是走行轮轴承平均使用30多天就会损坏,造成维修工维修量急剧增加。
以上这些情况给安全生产带来了极大的隐患,随时都有影响生产的可能,每天都需专人现场跟踪维修,耗费人力同时也不利于熄焦车的安全维护。
2 改造方案
2.1 根据以上缺陷特制定如下施工方案,全线改造成长轨枕钢筋笼的整体道床。在焦炉正常生产的情况下,利用局部检修时间清理轨道二次抹面找平基础,采用不锈钢螺栓M24与主混凝土钢筋焊接,找平主混凝土基础上部平面,用σ=10mm厚橡胶皮带平铺在上面,皮带上面铺设σ=35mmQ345铸钢板,便于缓冲机车行走时的冲击力。见图1。
2.2 全线轨道每3m预埋一组轨距挡,使其长期有效控制轨距。在熄焦车道床放坡,侧面留排水沟(排水沟上设盖板),保持道床干爽,不存余水,以减少熄焦水对轨道、螺栓、压件的腐蚀。将钢轨接头进行铝热焊接,使全线轨道成为一体,消除了机车行走时对基础的冲击。
2.3 熄焦塔下部轨枕用σ=16mm厚钢板焊接成1300mm×300mm×300mm箱槽,内部做成150mm×150mm格栅,然后用水泥灌浆,待水泥达到强度后再用σ=16mm钢板满焊封闭,两轨枕上下面用16mm钢板300mm×300mm焊接(见图2、3)。轨枕安装同上。
3 施工方法
(1)全线测量找出最佳标高点和直线位置钉桩作标记。现场主要问题是二次找平层破损严重,此次,浇注混凝土标高一次完成,不再进行二次找平。一次找平方法:混凝土浇注后4~5小时,垫上钢板(轨道用垫板),手锤轻轻敲击,仪器测量,确定标高后,取下钢板,待终凝后用水泥浆与107胶,刷基础面。对全线施工线路进行加固已确保施工期间的安全生产。
(2)拆除现有道床,重新铺设长轨枕钢筋笼,其间距0.60m。
先在奇数位置如1、3、5、7、……轨枕位置拆除现有螺栓、垫板、钢筋混凝土,同时安装长轨枕钢筋笼、焊接凉干台钢筋、预埋M24不锈钢螺栓(提前焊接一块长×宽×厚=160×30×10的不锈钢板)、浇筑长轨枕和凉干台。
(3)待1、3、5、7、……位置轨枕达到早期强度后垫上橡胶垫和不锈钢垫板(长×宽×厚=550×200×30),然后安装轨道、压板、不锈钢平垫、拧紧不锈钢螺帽,让1、3、5、7……位置轨枕受力。
(4)同上将偶数位置2、4、6、8、……轨枕位置进行改造,同时每隔3.2米安装轨距挡座。
(5)全线道床按1:2沙浆抹面、放坡、使水流通畅不存余水,保持道床干爽便于打扫。
(6)对全线钢轨进行调平、整直。拆除原有轨道夹板,调整轨道接头间距20~22mm,单个装模,然后进行铝热焊接,并将对接口进行打磨,直至与钢轨高度和宽度一样。
(7)安装钢轨接头连接板,经过技术处理后,使其与钢轨母材保持同高度、宽度、使用寿命相同。由于轨道不采用焊接工艺,因此下部垫加宽钢板。再次调平、调直轨道,待轨道平水、跨距达到G-325标准后焊接正式轨距挡。焊上T型轨距挡,并在专用压铁后加焊止退挡。
(8)疏通、修复排水沟。
由于熄焦车轨道是在不停产情况下施工。为了使施工中不发生意外事故,保证生产和施工同时安全进行,施工中专门安排责任心强的安全管理人员进行监护,协调生产与施工,保证施工人员的安全。
4 改造效果
盛隆公司3、4#焦炉的熄焦车轨道自2012年3月份改造以来,熄焦车运行一直很平稳,无剧烈震动和冲击,轨道有弹性、道床上不存水;走行轮轴承的更换周期由30天延长到1年,轨道检修周期由15天延长到3月。不仅大幅度提高焦炉生产效率;而且延长了道床的使用寿命和机车的维修周期,节约维修成本;同时便于工人清理轨道周围淤积的焦粉,节省了大量人力。取得了良好的经济效益和社会效益
公司借鉴3、4#焦炉熄焦车轨道改造的成功经验,于2013年对1、2#焦炉熄焦车轨道进行了改造,改造后运行至今效果较好,安全生产得到了保障,安全隐患得到了根治。由此可见,该方法在焦炉熄焦车轨道改造上切实可行,很有推广价值。
作者简介
刘生华(1981—),男,本科,2013年毕业于青岛科技大学化学工程与工艺专业,助理工程师,现从事焦化安全环保管理工作。