论文部分内容阅读
原油的不断重质化和劣质化,对石油炼制企业加工装置造成了较大的影响,一部分装置的工况逐渐变差,根据不断变化的加工原油性质,开展装置的工艺优化十分必要。中石化北京燕山分公司炼油厂丙烷脱沥青装置,因含硫进口原油的加工,影响丙烷脱沥青装置运行,出现了萃取塔操作稳定性变差、设备腐蚀加剧以及脱沥青油收率降低等问题。本文针对丙烷脱沥青装置存在的问题,在综合分析装置操作各个影响因素的基础上,对装置进行了设备改造与工艺条件优化。 研究结果表明,采用丙丁烷混合溶剂(20%丁烷)对大庆渣油进行溶剂脱沥青可行性实验,在压力3.5-4.3MPa、萃取温度35-40℃、质量溶剂比3.0-4.0,脱沥青油收率可以达到70%以上,质量溶剂比3.0是优选的溶剂比;当总脱沥青油收率70%,轻脱油收率50%,对应的残炭为1.5%左右,重脱油收率20%,对应残炭为4.5-5.5%,总脱沥青油残炭为3.0%以下时,作为催化裂化原料是可行的;通过转盘萃取塔上半部改装FG-Ⅱ型规整填料后,处理能力提高了6%和脱沥青油收率提高了1.4%;设备腐蚀根源在于溶剂中含有活性硫化物,采用N-甲基二乙醇胺(MDEA)高效脱硫剂可起到有效的防腐效果;采用干气密封技术对丙烷泵进行改造,可以解决泵密封长期泄漏和原机械密封安全性不高的问题。装置工艺优化后,提高了该装置运行安全性、稳定性和经济效益。