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铁矿粉烧结是钢铁冶金过程中一个重要的环节,烧结机亦是烧结环节的重要设备。烧结机在钢铁生产过程中的能耗占总能耗的10%左右,因此,在当前钢铁行业必须节能降耗的大趋势下,重钢对360m2烧结机的技术升级改造,以实现进一步降耗显得尤为重要。本论文在现有的烧结理论与实践经验的指导下,对抽风系统、烧结系统、冷却系统进行了长期在线跟踪和实践,对重钢360m2烧结机制定了节能控制措施和实施方案,通过研究、论证、实践、优化,实现了烧结能耗指标迅提升的目的。本研究对企业节能降耗、提高经济效益具有重要的指导意义。研究主要结论如下: ①针对重钢360m2烧结机现有条件,尝试将料层从700mm提高到750mm以上。通过对比料层厚度分别为730mm与750mm的工业试验结果发现,烧结料层提高20mm后,利用系数提高了0.006t/m2h,烧结机速未出现下滑,而垂烧速度提高;随着料层提高,烧结过程热量分布发生变化,进入抽风系统的热量减少,进入环冷机的热量增加,对余热回收有利;烧结蓄热作用增强,燃料消耗有所下降;烧结矿FeO下降,同时成品烧结矿中0~10mm粒级降低;点火火焰长度变短,炉膛负压降低,所需煤气流量有所下降,单耗降低。 ②在现有条件下,尝试了降低系统压损的新方向,同时,打破大风量烧结的固有思路,逆向操作,尝试不断降低风机转速找到最佳效能点从而降低风机电耗。 ③在点火炉微负压技术改造的基础上,系统研究了影响煤气消耗的关键环节,探索节能降耗与生产需求的最佳平衡点。 ④对环冷给矿漏斗落料轨迹进行了长期跟踪以及台车布料进行了研究。优化环冷机布料制度,对阶梯溜槽进行改型同时调整环冷机平料装置高度,使得侧墙板使用寿命延长,同时起到了控制物料粒度偏析的作用,使得物料在环冷台车上分布合理;调整冷却风机运行方式,在保证烧结矿冷却效果的前提下,先后关停了两台冷却风机,通过三台风机运行实现热矿冷却,大幅度降低了环冷电耗。 ⑤对比节能技术实施前后,焦煤单耗由3.93m3/t降到了2.47m3/t;主抽电耗由25.49kW·h/t降到了18.97kW·h/t;环冷电耗由5.32kW·h/t降到了2.61kW·h/t。节能技术应用后,烧结产能及质量未受影响,动力消耗明显下降;仅以焦煤单耗、主抽电耗、环冷电耗进行比较,使得全年主抽风机节约电能1424.1万元,全年环冷风机节约电能591.9万元,全年焦炉煤气降耗376.0万元,全年产生经济效益2392万元。