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由于天然气中不同程度含有凝析油,在开发过程中,凝析油不仅影响管输能力,也给设备检修和管道维护带来诸多安全隐患。同时,由于喇嘛甸油田大面积推广不加热集输、取缔部分转油站存在安全隐患的伴生气除油脱水流程、在线使用的缓冲罐分气包内的捕雾元件易产生液滴夹带、除油器内部存在伴热管线等诸多问题直接影响了伴生气的冷却,造成外输气管线、炉前燃烧器容易冻堵。
本文针对转油站冬季不加热集输的实际生产问题,对原有的伴生气除油、脱水工艺流程进行了调研和分析,认为目前工艺的改进不但需要工艺流程的调整,更需要设备的改进。为此开发研制了组合除雾装置,该装置克服了传统除雾器的筛网处理液滴直径单一,容易产生液滴的二次夹带的缺点,使得气体通过除雾器时由轴向流动变为径向流动,采取垂直与水平捕雾合一、异径组合除沫的方式,并且从传统除雾器的单级除雾变成多级除雾,满足了不同气量的捕雾除沫功能。同时,通过对比优选除油脱水工艺,结合生产的实际情况,利用目前在用的除油器,对其内部进行改造,使其成为伴生气除油、脱水、干燥功能三合一的设备,保证了气液的预分离效果。在喇嘛甸油田喇390转油站现场试验表明达到了预期的效果,伴生气的露点由原来的17.9℃降低到3.9℃,保证了系统的正常运行。
通过现场试验和在脱水效果、工艺流程、操作管理、投资成本方面的对比分析,新型除油器技术已经成熟,可以在转油站推广应用,以解决外输气管线在冬季冷输中的冻堵问题,并改善炉前燃烧器的燃烧效果。