炼油厂循环水处理技术开发

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炼油装置循环冷却水系统常有油泄漏到循环水中,易与循环水中所投加的水处理药剂发生反应,降低药剂的使用效果,造成水质对金属腐蚀速率上升,大量微生物繁殖,水质严重恶化;油还造成循环水装置所使用旁滤器中石英砂填料堵结,使旁滤器无法正常发挥过滤作用,水质状况下降。炼油循环水系统常常进行大量的排水、补水置换,造成水质浓缩倍数低,新鲜水用量增加,排污废水量及下游污水处理费用超标,水资源浪费,严重制约着企业的发展。 通过试验开发出以PAPE2~15mg/L、HEDP2~5mg/L和Zn2+0~5mg/L组成的复合药剂,抗油污染能力强,在油含量不高于30mg/L的环境中,对A3钢的腐蚀速率≤0.013mm/a;筛选出以共聚物、羧酸盐和有机膦酸组成的复合阻垢剂,在水中能与成垢离子(或晶粒)结合发生螯合、分散或晶格畸变作用,把不同阻垢机理的单剂复合在一起,使药剂间发挥“协同”效应,达到了较好的阻垢效果,试验结果表明,以PAPE10.0mg/L、PBTCA6.0mg/L、W118A6.0mg/L及HEDP4.0mg/L组成复合药剂,对水中CaCO3的阻垢率高于88.0%;开发出由77%戊二醛和23%双阳离子杀生剂组成的复合杀生剂,该药剂在循环水中油含量≤30mg/L条件下,以100mg/L投加量(采用冲击式投加),加药24h后水质中异养菌的杀灭率达到99.7%,复合杀生剂对铁细菌和硫酸盐还原菌的杀灭率48 h仍在99.0%以上,控制了水中微生物的生长、繁殖,且缓蚀、阻垢剂与杀生剂相容性良好;针对水中悬浮物和浊度高,而石英砂旁滤器难以正常发挥处理效果的状况,进行混凝沉降试验,结果表明:利用混凝沉降可以将水质浊度由80.12NTU降低到5.0NTU以下,大幅度降低水中的悬浮物含量和浊度,改善水质,且处理后的水质与原水质相容性良好;对所开发的缓蚀、阻垢剂及杀菌剂进行循环水动态模拟试验,结果表明:复合药剂对常用金属(碳钢、不锈钢、黄铜、铝)缓蚀性能及污垢沉积速率达到优级指标标准。 该技术应用于炼油厂循环水系统后,将减轻水质对金属设备的腐蚀,延长设备使用年限,降低循环水中的悬浮物和浊度,有利于提高循环水的水质,减少排放水量,提高循环水运行浓缩倍数和水资源重复利用率,达到节水、减排多重效果。
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