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海31块位于辽河断陷盆地中央凸起南部倾没带的南端,是受大洼断层作用所形成的断鼻构造。含油面积1.2km2,地质储量450×104t。主要含油层位为下第三系东营组,为构造控制的边水油藏。海31块目前处于高含水开发阶段,受储层非均质性较强的影响,注入水在纵向上沿高渗透层、在平面上沿高渗透条带突进现象比较严重,导致油藏含水上升,产量递减快。前人对构造、储层、沉积等方面都有一定程度的研究,对油田生产动态和开采特征也取得了一定的认识,积累了丰富的油藏动、静态资料,但提高采收率的研究工作未系统开展。因此为改善海31块的水驱开发效果,开展了可动凝胶调驱方案的研究工作。 可动凝胶是由低浓度的聚合物和交联剂(聚合物的浓度通常在800~2000mg/L之间)形成的、以分子间交联为主及分子内交联为辅的、黏度在100~3000mPa·s之间、具有三维网络结构的弱交联体系。可动凝胶调驱技术具有深部调剖和驱油的双重作用,可同时解决油层纵向和平面矛盾,是在聚合物驱技术和凝胶调剖技术基础上发展起来的一项提高采收率新技术。 在本次研究中首先收集、整理、统计海31块开发地质资料,充分吸收、消化前人研究成果,综合应用油藏工程方法、动态分析法和水驱数值模拟技术,建立高精度的研究区三维地质模型,重点研究了海31块主力油层d2Ⅱ油组的构造、储层、沉积特征、水淹状况和剩余油分布规律,进一步提高了对研究区的地质认识程度。并通过综合分析,明确了研究区在高含水期的开采特征及注水开发中存在的矛盾,为可动凝胶调驱方案的研究设计提供充分的地质依据。同时查阅大量文献和调研,从可动凝胶调驱技术的驱油机理研究入手,结合研究区开发动、静态数据,参照行业筛选标准,论证了在海31块开展可动凝胶调驱矿场试验的可行性。 然后利用海31块的岩心数据,做驱替实验。实验中采用矿场的原油样品和注入水样品,模拟水驱过程和可动凝胶加表活剂驱过程。通过分析对比凝胶体系的热稳定性、成胶时间的可控性、封堵效果和抗剪切性,筛选出可动凝胶体系。通过对比多种表面活性剂的溶解性、配伍性、抗盐性、热稳定性和驱油效果,筛选出合适的驱油体系,进而确定了适合研究区地质条件的复合配方体系,凝胶体系为0.1%H+0.1%J,驱油剂为0.6%17#表活剂。 在室内试验研究的基础上,以化学驱数值模拟技术为手段,对可动凝胶加表活剂驱的各项注入参数进行计算筛选。其中凝胶驱部分:交联剂浓度0.1%,聚合物浓度1000mg/L、平均单井日注30m3/d,注入段塞为0.02PV。表面活性剂驱部分:浓度0.6%,平均单井日注30m3/d,注入段塞为0.2PV。同时为了方案对比,对聚合物驱也做了模拟计算,并分别预测开发指标和经济评价,最后提出油藏工程设计方案和现场实施要求。 矿场试验实施后,注水井平均注水压力升高3.0MPa,注水指示曲线显示高渗透层段被堵塞,低渗透层段得到启动。采油井含水率降低,产油量增加,截止2009年12月累计增产原油0.9×104t,阶段采出程度提高1.6%,起到稳油控水提高采收率的作用。 研究区室内实验和矿场试验效果表明,可动凝胶调驱是提高水驱采收率的一个有效的技术手段,特别对国内较多的注水开发断块油田,可推广应用可动凝胶调驱技术,使化学驱技术的应用范围由主力整装油田向断块油田拓展。