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到2001年底,我国催化裂化装置的能耗占炼油工业总能耗的30%以上,采取有效措施降低催化裂化装置能耗对降低炼油企业能耗至关重要。
本论文针对大庆炼化公司100万吨/年FDFCC装置,根据工业标定数据,分析了装置能耗高的主要原因:汽提蒸汽量偏大,装置低温余热没有充分利用,烟机回收功率低,原料雾化效果差,装置生焦量大。
针对汽油提升管对装置能耗的影响进行了讨论。随汽油反应温度的提高,装置能耗增加。汽油反应温度每增加10℃,装置能耗约增加55.55MJ/t。
针对装置能耗高的原因,通过烟气轮机、反应汽提段、进料喷嘴等一系列技术改造,并与35万吨/年气体分馏装置热联合,装置能耗由改造前的4396.55MJ/t降至3298.86MJ/t,共计下降1097.69MJ/t。
实施多产丙烯方案后,装置处理量由调整前的130吨/小时提至135吨/小时,液态烃的收率较调整前增加了4.7个百分单位,其中液化气增加2.95,丙烯增加1.75,装置生焦率下降0.2个百分单位,装置能耗较调整前下降263.72MJ/t,年增效益1亿多元。